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目前我国水泥窑的生产,在煅烧熟料的过程中,约有50%左右的热量随着废气逸去,干法生产的窑尾废气温度高达800℃-1000℃.这么多热量白白地损失,对国家是一个巨大的浪费.建筑材料工业部组织技术人员,经过一年半多一系列的工作之后,在上海水泥厂第二烧成车间的四号窑上,利用余热安装旋风预热器的新技术已经初步试验成功.据现在的试验结果看,可降低煤耗23%,提高产量10%,提高熟料质量20%多,收尘情况也很良好. 这项新技术是1956年4月决定进行的,在整个工作过程中,党和行政上级给予了许多支持,苏联专家曾给了不少帮助,并且发挥了我国技术人员和工人的 相似文献
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从热平衡的原理出发,建立了不同级数的旋风预热器系统气体介质温降与物料预热温度的关系,从而提出旋风预热器系统的合理组合。 相似文献
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本文综合了专家学者们对旋风预热器热效率的研究成果,分析说明了分离效率、固气比、系列数、级数、悬浮效率、漏风对热效率的影响情况。 相似文献
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(四)蒸压釜及管道的保温为了节约能源,除应充分利用废汽和冷凝水外,还应充分注意蒸压釜及管道的保温。4.1 釜体和热力系统管道保温的意义为了阐述搞好保温的意义,了解搞好绝缘层可以带来的经济效益,有必要进行一些计算。计算蒸压釜及热力系统管道的保温,可以按照“VDI 规程2055(草案)”的有关规定。图9所示是这个规程对 K 值计算的两个公式。 相似文献
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从理论上讲,生成一吨100%的石灰需耗热7.59×10~5千卡.目前国外先进窑炉的吨灰热耗为8.5×10~5~9.5×10~5千卡,一般机械立窑的吨灰热耗为9.95×10~5千卡.上海某厂机械立窑经过热平衡测试,吨灰热耗为1.43×10~6千卡,分别高出58.8%和43.7%.这说明我国石灰生产的节能潜力是很大的.以下略谈影响石灰立窑煤耗的几个因素和应采取的措施. 相似文献
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合肥水泥研究院结合对邳县型预分解技术改进提高的需要,完成了四种型式,四个方面内容的旋风筒冷模试验,探索了进口导流叶片,结构型式及简体结构对阻力和分离效率的 相似文献
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哈尔濱市平房人民公社水泥厂,使用直焰式自然通风的圓筒間歇窑煅燒石灰罱囉妹猴灐⒚呵驘?使得每吨石灰的煤耗从过去用烟煤时的0.8—1.O吨降低到0.17吨,并在窑内料层的最上部装一层泥球,利用窑內余热煅燒?耸彝?煅燒后的煤餅和泥球还可以制成150号的石灰燒粘土水泥。 相似文献
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最近,们我总结了浙江嘉善、古方、安吉等地砖瓦厂五座先进土窑提高质量降低煤耗的经验。这五座土窑自1957年以来,每千块统一砖的煤耗均保持在230公斤以下,砖的一等品率稳定在95%以上。现将他们的经验介绍如下:一、改造窑墩。这五座土窑的窑形都是底小上大,因而热利用率高,砖坯干燥快;同时由于底部体积小,可以减少燃烧后期因闸紧后下部砖坯受煤灰阻塞而造成的黑头和欠火砖。其次,这些土窑的烟囱都比较高(比窑体高出2~3米)。在一 相似文献