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本文介绍了对5吨/小时的焦炭冲天炉进行技术改造的情况,经改进后的冲天炉,其熔炼温度得以提高,燃料和耐火材料的消耗下降。焦炭冲天炉的改造要点是:淋水冷却的外壳改为水套冷却、直线形炉膛改为锥形炉膛,同时适当减小炉缸容积。原直线炉膛的冲天炉具有单排小风口(6个),每隔30—60分钟排渣一次,外壳淋水冷却。熔炼时由于熔炼区温度较高,金属构架常常产生较大变形,炉缸也经常烧坏,风口常被铁液和炉渣堵塞。又由于炉缸较大,金属的熔炼温度又往往偏低,特别是在熔炼初期和出渣时更是如此。用这种炉子熔炼可锻铸铁则 相似文献
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铸件质量不高的原因是多方面的,其中重要原因之一是铁水质量不高。这是由于焦炭质量低劣,在冲天炉熔制过程中,铁水不能高温过热,成分(尤其是含硫量)无法严格控制,造成铸件上砂眼、气孔等缺陷多,废品率高;铸件的显微组织不佳,物理、机械性能低下;高级铸铁和球墨铸铁质量不稳定且难以控制。 相似文献
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无焦炭冲天炉在英国的发展是六十年代中期,在Hayes Shenll铸造公司的铸造厂开始的。目前它已独立地发展成为熔炼铁水的一种方法。从许多铸造厂可看到无焦炭冲天炉的潜力:英国、伊朗、西德、埃及和墨西哥一些铸造厂都安装了这种设备。在这些不同的铸造厂中,生产出了各种牌号的灰铁和球铁各类铸件。 相似文献
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焦炭中的粉末(一般为10~30%左右),不便在冲天炉上使用,长期积压造成浪费。为了合理利用能源,降低铸件成本,我们在3t/h冲天炉上进行了附加粉末焦炭兼二次送风的实践。表明此方法完全能够满足冲天炉熔炼的要求,使粉末焦炭变废为它,取得了良好的经济效果。 相似文献
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喷吹技术在高炉上的应用已有近三十年的历史,目前世界各国85%的高炉均已采用喷吹煤粉,天然气或重油的工艺。喷吹燃料被认为 是近代继精料之后,第二项能大幅度降低焦耗和改善冶炼进程的措施。 相似文献
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在分析铸造焦与冶金焦不同点的基础上,着重论述了焦炭性能,如灰分、块度、强度、水分、硫分以及反应性和气孔率等对冲天炉铁液质量的影响。 相似文献
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长春市工交办公室、总工会、科技局于3月4~8日举办了“冲天炉采用曲线炉膛等先进技术学习班,学员50余人(大炉班长和修炉工),来自长春地区三十余家工厂。学习班以“批林批孔”为纲,联系技术改造中的两条路线、两种思想斗争的实际,批判了林彪、孔老二宣扬的“克 相似文献
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在分析铸造焦与冶金焦不同点的基础上,着重论述了焦炭性能,如灰份、块度、强度、水份、硫份以及反应性和气孔率等对冲天炉铁液质量的影响. 相似文献
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我厂使用喷煤粉机和手工加煤的退火炉各一座,经二年多的生产对比结果如下:喷煤粉机自动送料(煤炭),经过叶角的离心撞击,使煤块破碎成100目以上的粉末,同 相似文献
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大分一高炉(4158米~3,日产10000吨)于1981年6月开始喷煤。经过最初的操作稳定阶段后,目前喷煤量保持在50—60公斤/吨铁。以美国阿姆科公司引进的该技术特点是煤粉输送平稳、无脉动现象;风口分布均 相似文献