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在铸造车间配制不同牌号的铁水各有一定的炉料配比,除非要求铁水有新的成分需要变动配比以外,在通常的情况下配比是固定下来的。这样化铁炉熔炼的配料,实际上常常是计算由于炉料中硅量和标量的不足,应向炉内补充硅铁和锰铁的数量。除去铁合金外常用的金属炉料不外是生铁,回炉铁,废钢。各级回炉 相似文献
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《现代铸铁》2017,(3)
介绍了纯氧天然气回转化铁炉的熔化过程,大致分为:(1)炉衬预热;(2)加料和布料;(3)炉料预热;(4)炉料软化,炉渣初成;(5)金属熔化,炉渣覆盖等。阐述了回转化铁炉的结构组成,包括炉体、倾转机构、回转机构、烧咀的冷却、加料装置、尾气的通风除尘、电气控制、纯氧天然气回转炉熔化系统。论述了回转化铁炉的熔化过程,包括金属元素的烧损率、铁液的孕育处理、增碳剂与增C操作。最后指出:纯氧天然气回转化铁炉的使用性能非常接近于感应电炉,可以在炉内调节铁液成分,不需要与电炉双联。相对于感应电炉,中小型铸铁厂使用纯氧天然气回转化铁炉,在投资和化铁费用方面均具有明显的优势。 相似文献
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在冲天炉熔化中,不同牌号的灰铸铁有不同的成分,主要靠改变炉料的配合比例来获得。在一般情况下,工厂里在熔炼各种普通灰铸铁时,配料比例一般不经常变更。在金属炉料中,回炉铁,废钢的成分都是取平均值的,这个数据也不轻易变动,每次改变成分的金属炉料只有新生铁。 相似文献
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《中国铸造装备与技术》1972,(2)
交通部江岸车辆工厂,遵照毛主席关于“我们必须打破常规,尽量采用先进技术”的伟大教导,采用了球铁轴瓦不热理的新工艺,经过几年来的生产实践,合格率已稳定在95%以上。该厂使用两座4吨/时冷风酸性化铁炉,炉料为本溪、武钢生铁和本厂回炉球铁,球化剂用纯镁和包钢1~#稀土合金。铁水出炉温度1380~1420℃,每次处理铁水1800公斤左右。处理时先出铁水500~ 相似文献
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由于炉料成分和熔炼条件的波动,使得热分析法在铸铁炉前成分检测精度上出现不稳定的情况.本文分别采用加碲和不加碲的样杯对灰铸铁进行热分析试验,通过二元线性回归建立热分析数学模型,比较成分检测的精度.研究结果表明,对于生产中炉料变化不大的情况,采用不加碲样杯进行热分析测试的精度会更高;如果不能严格控制炉料,用加碲样杯进行热分析,则能够保证比较稳定的精度.针对不同的炉料和熔炼条件,选用合适的热分析数学模型,是铸铁炉前质量控制成功与否的关键. 相似文献
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《中国铸造装备与技术》1970,(6)
我厂地处偏僻,焦炭供应困难,遵照伟大领袖毛主席的“备战、备荒、为人民”的伟大战略方针,我们“自力更生”、“大家动手”,建造了一座2.5吨/时煤粉化铁炉,并把“导电法”料位控制器应用在煤粉化铁炉上。“导电法”料位控制器的原理是利用炉料本身的导电性,接通或断开电路。 相似文献
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土铁由于产区分散,原料条件和操作方法各有差别,而且一般冶炼温度低,所见土铁就具有:成分波动大;碳硅锰的含量低;硫含量高以及夹渣等缺点。铸出的铸件多成白口,且夹渣气孔很多,对铸造来说是不利的。因此,如何利用土铁制造出既便于机械加工又能保证一定的机械强度的合格铸件,就成为当前迫切需要解决的一个重大问题。 相似文献
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引起球铁白口倾向大的主要原因是:炉料稳定性差、电炉保温、球化处理及铁液成分控制和孕育处理出现异常.为减小球铁的白口倾向,建议:缩短高温停留时间;采用低稀土球化剂;加强炉料控制,减少微量元素,避免铋量过高. 相似文献
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自从全民大办钢铁工业以来,土铁产量日日增加,洋铁必须供应重点钢厂,铸造车间如何利用土铁来作机器铸件,即成为当前生产中迫切需要解决的问题,土铁中一般均是碳、硅、锰低、硫高,硫一般平均在l%,也有高达3~5%的.为广使白口变为灰口,使土铁成器,我们从九月份开始在北京第二通用机械厂生产上用的冲天炉进行了一系列实验,并获得初步成功,到现在作成 相似文献