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相似文献
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1.
8 mm厚钛板的超声板波探伤方法研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
运用英国声纳公司生产的SONTEST MASTERSCAN340数字型探伤仪和2.5MHz的0°~80°可变角探头,对自行设计制作的8mm厚TA1材质的人工伤试板(通孔型试板、平底槽型试板)和自然伤试板(自然分层型试板)进行了板波探伤的实验研究。研究结果表明,对8mm厚钛板采用板波法探伤是可行的,也是可靠的,且具有探伤工作量小,探伤效率高的优点,值得推广。该方法已在8mm厚ASME SB265 Gr17钛板(约10t)的探伤检验中得到了应用,并得到了用户的认可。同时该试验的成功也表明目前使用的超声波探伤教材中的“小于6mm厚的金属板材可采用板波法探伤”的提法值得商榷。  相似文献   

2.
汪超  成蕾  徐树凯  金博 《无损探伤》2012,36(3):28-30
介绍了E1155型超声波探伤系统在SAWL钢管生产中的应用,阐述了其主要功能特性、参数设置和超声波检测有效灵敏度,该设备共有18个探头,结合激光跟踪系统,探伤结果通过记录仪输出,并在缺陷部位报警打标记,实现了超声波探伤的自动化。该系统探伤准确度高,误报率低,最高设计探伤速度可达18m/min,板端盲区最小为50mm,且检测速度快、成本低、符合钢管生产要求。  相似文献   

3.
我公司用20MnMo电炉钢生产的管板探伤合格率较低,废品损失很大。根据探伤解剖定性结果,以及对传统工艺和变形进行分析,认为可利用现有的工装,通过改变锻造方法及选用合理的锻造参数来改善20MnMo管板内部质量。  相似文献   

4.
汪超  郭锦龙  梁栋  钱勇 《钢管》2012,41(6):76-78
介绍了CF-V型多通道超声波探伤系统在SAWL钢管生产中的应用情况。重点阐述了该系统的主要功能特点和设备布置。该系统探伤准确度高,误报率低,且检测速度快,成本低,设计探伤速度可达30m/min,板端盲区最小为20mm,为钢板在线超声波检测提供了新的思路和方向。  相似文献   

5.
简介6.5 mm~120 mm厚铝合金预拉伸板水浸自动探伤设备工作方式,探伤方法,检测效果,检测效率及铝合金预拉伸板水浸自动探伤的优越性。通过对浸入水槽的铝合金预拉伸板进行多通道检测,检测结果由C扫型式显示,可同时观察九个通道A扫探伤结果。可对缺陷精确定量、定位,探伤结果准确可靠。  相似文献   

6.
许强 《金属世界》2023,(1):54-58
锻造新线生产的1.4112棒材,探伤缺陷较重,探伤不合多数在20 dB以下,甚至探伤无底波,探伤合格率只有47%。通过统计、分析生产数据,结合冶金和锻造理论知识及生产实践,改进加热炉待料温度、降低保温温度、调整再烧工艺及采用低温浇注等措施,实现了探伤合格率100%的目标。  相似文献   

7.
对该类产品常用的两个焊缝超声检验标准,ASME锅炉压力容器法规锅炉篇PW-52和GB11345-89的灵敏度进行了对比,并结合生产实际对探伤灵敏度和不同板厚下允许缺陷的指示长度提出了建议。  相似文献   

8.
赵向阳 《无损探伤》2007,31(3):18-19
卧式内燃油蒸汽锅炉(以下简称蒸锅)后管板与筒体的对接环缝(以下简称B1缝),要求100%射线探伤。采用一次贴片,分段多次曝光的方法,实现了该环缝的周向探伤,从而能提高生产效率,降低成本。  相似文献   

9.
钛合金超声波检测中杂波产生原因分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
马小怀 《无损检测》2006,28(12):649-651
针对钛合金板和棒材超声波探伤时杂波水平较高的情况,从显微组织、工件表面粗糙度和探头频谱三方面进行了试验分析。结果表明,除显微组织对钛合金超声波探伤杂波水平产生影响外,工件表面粗糙度以及探头频谱对杂波水平也有较大的影响。  相似文献   

10.
尉娟利 《现代焊接》2011,(6):39-41,43
本文介绍了利用时代焊机对厚壁(δ76mm)不锈钢进行埋弧焊及手工焊;焊接采取强制冷却方法提高生产效率,通过做焊接工艺模拟试板,确定了焊接工艺参数,保证了焊接质量,使水压试验、气密试验一次通过;通过调整探伤设备工艺参数,采用组合检测的方法,实现了厚壁材料的射线探伤。  相似文献   

11.
基于脉冲漏磁检测技术检测钢板缺陷,实现钢板表面和背面缺陷的区分。利用设计的钢板脉冲漏磁检测系统,提取了钢板表面和背面缺陷的信号,分析在脉冲信号激励下的缺陷漏磁信号特征。根据信号电压峰值和电压谷值同步曲线区分缺陷,编写了基于Labview的检测程序,实现了钢板表面和背面缺陷检测和区分。在实验室条件下,通过设计的脉冲漏磁检测系统,对刻有矩形槽的钢板进行了检测。试验结果表明,基于脉冲漏磁检测技术,利用电压信号峰值和谷值同步采样曲线,可对钢板表面和背面缺陷进行检测和区分。  相似文献   

12.
介绍了钢板超声波探伤的缺陷类型,对连铸板坯轧制中厚板后出现超声波探伤不合格的钢板进行取样、金相、电镜分析,找出引起中厚板探伤不合格的主要因素是钢中氢含量、铸坯中心偏析以及夹杂物;通过采用RH真空处理、钢水洁净度控制、铸机动态轻压下、加热工艺优化、控轧控冷工艺优化及板材堆垛缓冷等关键工艺技术,使钢板内在质量得到改善,探伤合格率明显提高。  相似文献   

13.
厚规格718H模具钢在超声波探伤时发现在厚度1/2位置出现探伤不合格的情况,对其进行了低倍检验、光学显微镜检验、扫描电镜观察和能谱分析。结果表明,探伤不合的主要原因是连铸坯中心疏松和中心偏析缺陷,没有轧合、消除或改善,从而遗留到钢板厚度中心区域造成。针对以上原因,采取了一系列冶炼、轧制措施,钢板探伤合格率明显提高,100 mm及以上厚度钢板探伤合格率由96.18%提高到99.16%。  相似文献   

14.
针对某钢厂生产30 mm以上规格高强度钢板时突然出现大批量超声波探伤不合格的情况,利用金相显微镜、电子显微镜及电子探针等手段对钢板探伤不合部位进行了观察、分析。结果表明,钢板厚度中心位置硫化物、氧化物夹杂物聚集引起的微裂纹是造成探伤不合的主要原因。根据分析检测结果,提出了相应的工艺改进措施。  相似文献   

15.
刘建伟  刁承民  叶勇 《连铸》2012,(1):39-41
通过对一级探伤钢种探伤合格率低的原因进行分析,在夹杂物控制、RH真空度、过热度、拉速、铸坯加热时间、压下量等方面采取措施后,探伤合格率得到了明显提高。  相似文献   

16.
陈江宁  陈瑛 《轧钢》2001,18(6):33-35
介绍了日本中厚板超声波探伤技术的发展,并对超声波探伤装置的布置、探伤钢板品种和探伤检测条件进行了分析。  相似文献   

17.
A scheme to rapidly estimate the depth of an unknown flaw from finite element two dimensional calculations using sheet inducer geometry is described. The linear relationship between the phase of the defect magnetic field (difference between the magnetic field arising from eddy currents in flawed and unflawed regions of a plate) and the depth of a flaw is utilized along with two experimental SQUID-based eddy current nondestructive evaluation line scans—one with a flaw at a known depth for reference and the other with the unknown flaw. The results are in good agreement with experimental data obtained with a double-D coil.  相似文献   

18.
付三强  孙渝兰  苏永新 《无损检测》2006,28(10):518-520,557
围绕困扰中厚板超声波自动探伤的几个问题进行探讨。结合实际,优化板材扫查方法,阐述多晶探头的原理和特性,提出综合利用相关抗干扰法和全波数据采集法提高系统的抗干扰能力和免误报水平。该研究侧重于解决实际问题的方法和技术上的创新。  相似文献   

19.
目前采用铸坯生产的厚度100 mm以下、宽度不大于3 500 mm、探伤保Ⅱ级的高炉炉壳用BB503Z35钢板,已满足不了大容量高炉的使用要求。为此,南阳汉冶特钢有限公司采用模铸钢锭对100~120 mm厚、3 800 mm超宽且保Ⅰ级探伤高炉炉壳用BB503Z35钢板进行了开发试制。介绍了BB503Z35钢板化学成分设计,VD炉真空冶炼、水冷模浇注、控轧控冷工艺,研究了正火+控制冷却钢板、高温正火+控制冷却钢板不同热处理下钢板的组织性能。结果表明:通过采用Nb、V、Ti复合微合金化、钢坯低温加热、控轧控冷、高温正火+控制冷却热处理工艺,成功研发出100~120 mm厚、3 800 mm超宽BB503Z35钢板。钢板碳当量为0.405%,焊接裂纹敏感性指数Pcm为0.228%;钢板中夹杂物及夹杂物总量均较低,内部组织均匀、晶粒度细小、带状组织轻微,各项性能指标有较大富裕;超声波探伤检验符合NB/T 47013.3—2015 标准Ⅰ级要求;在高温930 ℃时钢板高温塑性较好,面缩率指标优异,符合高炉炉壳用钢的耐高温性能要求。  相似文献   

20.
 利用金相检验、扫描电镜和断口分析的方法,对探伤不合格的中板进行分析,发现了MnS夹杂物、中心线裂纹和气泡,分析证明,这些缺陷是影响中板探伤不合格的因素。检验还发现中板中心存在异常组织,这使钢的脆性增加,轧制时这些缺陷得以扩展。  相似文献   

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