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介绍了一种新颖的粗车自动循环加工控制软件的设计方法,利用这种方法控制软件不必进行大量繁琐的数值计算,即可实现车削循环控制,达到高效高速的目的。 相似文献
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用宏程序进行椭圆的数控车削加工有两种方法,一种是用直角坐标系,一种是用极坐标系方法,都是用G73进行粗加工,用G70精加工.然而大部分工件毛坯是圆柱型材,G73加工效率低,如果用近似圆弧代替椭圆进行粗加工,用G71粗加工可以提高效率. 相似文献
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新发展的粗—精切工具系统,粗切后可自动转换为精切,仅用一把刀具即可完成两道加工工序.节省了必要的换刀时间,装调费用几乎可减少一半。该工具系统具有多种用途,可取得良好的技术、经济效果. 相似文献
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在机加工中,为保证加工质量和提高劳动生产率,延长精车刀的寿命,一般均采用粗车和精车两个工序,但在加工钻柱转换接头的母螺纹时,很难做到粗、精车分开。其原因,一是钻柱转换接头母螺纹的牙型深度不太大(NC50螺纹为例:牙型深度仅为3.095m),受传统加工习惯的影响,从来不将粗、精车分开加工;二是调整对刀费时、费力,且难达到精、粗车吻合。 根据实践经验,采用自己设计制造的简易对刀调整规,很好地解决了精、粗车的吻合问题,从而打破了长期以来加工螺纹不分粗、精车的传统习惯。经现场使用,效果很好,节省刀具的费用,延长了精车刀的使用寿命,经济效益十分显著。现介绍如下: 相似文献
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利用FANUC系统的宏指令与寄存器输入的刀沿方向来实现数控车加工中的刀具偏移自动判断功能,防止操作者在加工时因输入错误而导致的超差及废品。 相似文献
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孔繁忠 《机械工人(冷加工)》1984,(4)
图1所示的滚筒是我厂产品JD-1(JD-11.4)调度绞车的主要零件之一,其粗加工难度较大。滚筒的材料为ZG25Ⅲ,毛坯重量240公斤,净重85公斤。加工中要车去三分之二的重量。原粗车工序安排在C650车床上,工艺流程 相似文献
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利用CAXA数控车可以有效地解决相对复杂轮廓零件的编程问题。结合CAXA数控车软件,针对典型端面槽零件,合理有效地使用该软件进行参数设置,完成程序自动编制过程,为端槽加工提供帮助。 相似文献
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我厂生产的φ3.8+12M水泥磨机中的进出料端中空轴(图1所示),它的内接直角圆弧R为240mm,要求表面粗糙度不得大于R.3.2μm。在普通立车上车削该圆弧。以往是采用蜗轮、蜗杆的车削工装结构,车削时由操作工人用手转动蜗杆进行车削。但由于该直角圆弧半径很大,车削一个圆弧,操作工人需转动蜗杆达1256次,特别是在精车时,为达到表面质量要求,操作工人需要在157分钟内均匀地转动蜗杆1256次。因此,劳动强度很大。加工质 相似文献
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《现代制造技术与装备》2015,(5)
以轴类零件为例,介绍了CAXA数控车和宇航仿真软件在数控加工中的具体应用,从分析工艺、创建模型、生成刀路轨迹、后置处理、仿真加工等方面进行阐述。实际应用证明,在数控加工中采用自动编程和仿真加工具有高效、实用等优点。 相似文献
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《现代制造技术与装备》2015,(6)
针对许多教材和文献对仿形粗车循环加工指令G73参数选取介绍不详细的问题,本文分析了G73指令轨迹、参数的含义及选择方法,得出参数间的数值关系,给出退刀撞刀判定条件,方便编程人员分析和解决实际难题,并通过加工案例和轨迹模拟,验证结论。 相似文献
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在内圆磨床工作台进给用的一种液压回路中,调节精进结速度的调速阀瞬时换接工作时.会因调速阀中减压阀的工作滞后而出现通过的瞬时流量过大,造成活塞前冲现象。文中针对产生这一现象的原因进行了分析,并提出了一种合理可行的改进设计方案。 相似文献
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粗车套圈内径夹具的改进崇门新海轴承厂海桥联营厂(202152)施音叙词:套圈;内径;车削;夹具在轴承套圈的车加工中,工装较为关键。为了多品种车削轴承套圈,我们改进了粗车内径夹具,使专用夹具扩大了使用范围。1.定位的改进原夹具结构如图l所示。它利用装在... 相似文献
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本文重点阐述基于CAXA2013数控车和VNUC数控仿真加工软件为平台,对轴类综合零件加工工艺进行分析,然后根据零件轮廓形状,进行NC代码的生成及数控仿真加工。 相似文献