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1 概述1 1 焦化 1#炉概况及基本运行参数焦化 1#炉是某炼油厂焦化装置主要设备。加热炉结构如图 1所示。焦化 1#加热炉炉管材质Cr5Mo ,炉管外径10 2mm ,厚度 10mm ,总长 12 0 0 0mm。正常操作时 ,该炉管处炉膛温度为 830℃ ,炉管内介质为循环油 ,主要成分为渣油以及少量的除氧水、焦碳。压力 :1 6~ 2 8MPa ,温度 :390℃ ;燃料介质 :装置自产瓦斯。烧焦时 ,炉管炉膛温度为 60 0℃ ,炉管内介质温度 :52 0~ 550℃ ,介质为空气、蒸汽的混合物。 1 2 焦化 1#炉失效情况焦化 1#炉西第一根炉管于 1994年元月在烧焦操作中因… 相似文献
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对某炼厂焦化炉管运行时间仅1年多造成失效的材料进行了全面的理化性能试验研究,分析炉管早期失效的根本原因,为以后该焦化炉的安全经济运行和操作、检修工作提供指导。 相似文献
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对原油直接式加热炉炉管失效实例进行了较为全面的理论分析,结合工业装置取样,通过宏观检查、化学分析、金相组织、腐蚀显微特征、X-ray衍射结构分析等方法,详细阐述了原油直接式加热炉炉管失效的机理,实验结果与理论分析的结论比较吻合。 相似文献
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炼油厂的延迟焦化装置是将减压渣油经深度热裂 ,生成气体、轻质馏分油及焦炭的加工过程。延迟焦化塔的塔顶均是用封头作盖子 ,每次清焦时 ,需将封头与延迟焦化塔连接的几十个螺栓卸掉 ,将封头拆卸下来。除焦后 ,更换封头与塔顶法兰间的密封垫片 (或金属密封圈 ) ,再将封头装上 ,用螺栓紧固。每日除焦 ,劳动强度大 ,垫片消耗费用大 ,因拆装法兰而引起的泄漏还给安全生产带来隐患。 1 993年以来 ,我厂与石化设计院联合 ,为大庆石化总厂炼油厂等多家单位设计了延迟焦化塔顶专用闸阀 ,代替塔顶封头。延迟焦化塔顶阀属非标阀门 ,阀门与塔顶连接是… 相似文献
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TRICON综合控制系统在延迟焦化装置上的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
从TRICON TS3000综合控制系统(ITCC)的硬件和软件组成及具体控制的实施等方面介绍了其在延迟焦化装置加热炉和压缩机上的成功应用。 相似文献
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根据延迟焦化装置压缩机组的结构、工艺流程和操作条件等特点,分析了影响延迟焦化压缩机组运行状况的主要原因,并提出了具体优化途径。 相似文献
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有效改进焦炭塔制造技术,能够优化延迟焦化装置性能,提升炼油厂生产水平.基于此,本文详细阐述了制造用材料改进、锥形封头技术环节、封头过渡段加工技术环节、焊接技术环节、应力热处理技术环节、裙座结构改进这几个焦炭制造技术改进程序,希望能够为炼油厂作业设施建设水平的发展提供助力. 相似文献
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徐在林 《机械工人(热加工)》1997,(10):15-16
我厂为用户生产的加热炉采用日本产JISG3467—78中的STFA25一SH加热炉用钢管制造,规格为φ159mm x 7mm。炉管与180°冲压弯头联接的 相似文献
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通过对加热炉流管失效部件的宏观和金相检查分析,充分证明该部分炉管的失效是由于在严得超温下工作所引起的,提出了引起对流管超温的可能原因和解决炉管超温的应对措施。 相似文献
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I/ASeries在延迟焦化装置上的应用上海炼油厂仪表车间宋胄一、概述延迟焦化是将渣油以很高的流速,在高温条件下,以强烈喘流状态快速流过加热炉炉管,在短时间内通过渣油的裂解温度范围,达到焦化反应温度,并迅速离开加热炉管进入焦碳塔的反应空间,使裂化反应... 相似文献