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本文通过对1Cr25Ti管件开关焊接部位的低倍观察,以及对其硬度和金相组织的检验,分析了管件开关的漏气原因.从而得知该管件开关漏气是由于焊接处的热应力裂纹引起的,而热应力裂纹的形成与焊接缺陷、旋锤加工内应力和老化试验所产生的脆性等多种因素有关. 相似文献
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分析得出TiN和氧化物夹杂物导致了1Cr18Ni9Ti不锈钢管外壁形成成簇螺旋形裂纹。文章提出应从冶炼、浇注、加工、精整等方面综合采取措施解决这一问题。 相似文献
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通过近几年我厂20Cr1Mo1VTiB钢实际生产经验,总结出此钢在电弧炉冶炼及电渣重熔时Ti的烧损规律,并对此进行初步分析,从而找出适合我厂的生产工艺。 相似文献
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对200mm1Cr18Ni9Ti钢板和16Mn钢板在焊接过程中出现的缺陷进行了分析,并提出了相应的解决措施. 相似文献
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主要研究了1Cr21Ni5Ti双相不锈钢400℃~600℃之间不同温度的脆化倾向,结果表明:400℃~500℃之间时效脆化速度明显高于550℃和600℃时效,脆化原因主要是铁素体钢具有的475℃脆性。 相似文献
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试验分析了2.5t电渣炉使用4种成分熔渣重熔0Cr15Ni25Ti2MoAIVB合金时的Ti烧损率。试验结果表明,4种渣系中75%CaF2-15%Al2O3-10%CaO三元提纯渣的Ti烧损率最低,为7.0%,并且避免了70%CaF2-30%Al2O3的二元渣系重熔钢锭表面渣沟等缺陷。 相似文献
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在燃气厂脱硫系统的大修中,将原有Q235普通碳钢管改造更换成1Cr18Ni9Ti奥氏体不锈钢钢管,根据此种钢材的特点。严格按照技术要求进行装配。焊接,可有效地防止不锈钢中产生晶间腐蚀和应力腐蚀。介绍了在施工中装配,焊接及其应用过程。以及管道在运行生产中的效果。 相似文献
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试验分析了2.5t电渣炉使用4种成分熔渣重熔0Cr15Ni25Ti2MoAlVB合金时的Ti烧损率。试验结果表明,4种渣系中75%CaF2-15%Al2O3-10%CaO三元提纯渣Ti烧损率最低,为7.0%,并且避免了70%CaF2-30%Al2O3的二元渣系重熔钢锭表面渣沟等缺陷。 相似文献
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试验分析了2.5 t电渣炉使用4种成分熔渣重熔0Cr15Ni25Ti2MoAlVB合金时的Ti烧损率。试验结果表明,4种渣系中75%CaF2-15%Al2O3-10%CaO三元提纯渣的Ti烧损率最低,为7.0%,并且避免了70%CaF2-30%Al2O3的二元渣系重熔钢锭表面渣沟等缺陷。 相似文献
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1Cr18Ni9Ti不锈钢是奥氏体不锈钢,本文主要阐述通过控制温度和变形量在热加工中的应用,来解决其在热加工中易出现的两个问题:铁素体超标和探伤粗晶。 相似文献
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针对炉卷长期在高温下运行所产生的严重热裂纹,从分析母材的可焊性及焊接材料方面入手,寻找出了适合解决炉卷热裂纹的焊接技术和焊接材料,达到了焊接省时、省力且消耗低的目的。 相似文献