首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
低渗透油气藏在我国油气勘探开发中的地位日益重要,大庆外围低渗透油田A区块开发过程中暴露出注水压力高且上升速度快,注采井距过大,油水井难以建立有效驱替,油井受效差等矛盾,针对这些矛盾我们在A区块M井组进行缝网压裂试验,探索提高低渗透油藏单井产量的有效技术措施,以期为我国低渗透油田开发过程中挖潜增效提供参考。  相似文献   

2.
在古龙油田零散砂体矿场实践中,同步注水开发16个月后油井注水受效比例仅为19.8%,地层压力保持水平73.4%。应用油田工程方法,结合开发数据,研究注采压力系统的适应性,在给定油田合理地层压力的情况下求得合理注采比,从而为油田开发综合调整提供依据。  相似文献   

3.
西峰油田白马南区块储层物性差,微裂缝发育,井排距较大,油藏难以建立起有效的压力驱替系统。通过建立低渗透油藏的非这西渗流的压力驱替梯度的数学公式模型,得到注采井距、油水井间的地层压力等因素是影响压力驱替梯度的主控因素。通过理论及矿场开发数据认识到适当增大注采井间的压力、主侧向差异化控制注采参数、缩小井距等方法是建立起白马南区压力驱替系统有效的手段和方法。  相似文献   

4.
随着北东块二区开发的不断深入,由于油层发育差、油水井连通差,井组出现了地层压力高,部分油井低产能等一系列问题。为了改善开发效果,及时对井组进行了注采综合调整,努力延长稳产期。本文以喇11-PS2603井区的聚驱注采井为分析对象,在储层精细描述的基础上,结合动静资料,分析井组存在问题、总结有效治理措施、评价井组开发效果,为今后喇嘛甸油田聚合物驱技术的推广应用提供了依据。  相似文献   

5.
本文针对齐家北油田受效程度低、自然递减率较高的实际,找出油田开发中存在的主要矛盾,实施综合治理技术研究,通过注水井调整、高含水油层堵水,优化两套油层注水强度,注水井措施改造等方法,补充地层能量,提高油井受效程度,达到提高油田产量,控制产量递减的目的。  相似文献   

6.
针对新肇油田古636区块反九点法注采井网开发初期表现出的油井见水快、产量递减快、地层压力分布不均衡的裂缝性油田注水开发特征,2004-2006年实施了注采系统调整,形成线性注采井网。通过实施线性注水,有效地减缓了区块含水上升速度快、产量递减快的矛盾。本文从采油速度、递减率、地层压力、存水率等开发指标对古636区块线性注水效果进行了评价。  相似文献   

7.
本文主要分析了敖南油田储层天然裂缝和人工裂缝的发育状况及对敖南油田注水开发的影响;根据注水井注水压力的动态变化,分析了周围油井受效及见水的过程,并初步确定了注水井裂缝的开启压力;分析了裂缝对敖南油田地层压力的影响。并提出利用天然能量、控制注水压力、堵调结合、水淹井转注等手段减轻裂缝对注水开发的影响,控制含水上升速度,减缓油田产量递减。  相似文献   

8.
本文针对存在异常渗流通道的注水井进行常规调剖后,存在注水井压力抬升幅度小、连通油井受效差、有效期短的问题,通过优化封堵药剂体系与注入工艺有效实现对注水井异常渗流通道的封堵。试验选取了低渗透A油田C区块3口水井作为试验井,试验后平均注水压力抬升1.4MPa,连通油井累计增油590t,吸水剖面显示,高吸水层得到有效控制,试验结果验证了所优化的封堵药剂与注入工艺具有封堵异常渗流通道的可行性。  相似文献   

9.
葡北油田聚合物试验区于2001年建成,2007年试验完成后改为水驱开发方式。驱替方式调整后,12口水井中有6口井注不进水,导致与其连通的16油井的平均日产液由试验前的41.0t降为22.1t,严重影响了水驱油田开发效果。为此,开展聚驱后水驱井解堵增注技术研究,优选解堵剂配方体系,有效恢复注水井的注水量,提高连通油井产量,保证区块开发效益,为三次采油技术在低渗透油田的进一步推广提供技术储备。  相似文献   

10.
大路沟油田长2油藏,地层能量不足、局部注采井网不完善、注采剖面问题突出、长停井及低产低效井比例高。共有注水井30口,控制油井72口,水驱储量控制程度为71.0%。长2油藏油水井比例达到2.9:1,整体注采井网较完善。长2目前地层压力保持水平、含水上升率均较低,需要加强注水补充地层能量,长2油藏预测采收率分别为22%。在前期大量地质研究的基础上,制定注水开发对策。  相似文献   

11.
渭北油田WB2井区位于鄂尔多斯盆地南部,长3储集层致密,孔隙结构复杂,储层微裂缝较发育,地层压力系数低,油水粘度比较大,开发难度大。WB2井区长3致密油藏2013年开始进行规模水平井多段压裂后弹性能量开发、直注平采井网注水开发、直注直采矩形井网注水开发、直注直采井网注CO_2非混相驱开发及微生物吞吐开发试验。开发试验表明水平井多段分段压裂后弹性能量投产初产较高,但递减快;直井多段超前注水有助于提高水平井初期产能并减缓水平井递减;直注直采注水开发水淹油井比例高,注水开发过程中应合理控制注水井注水压力、注水强度及油井压裂规模;注CO_2非混相驱及微生物吞吐对提高WB2井区长3致密油藏采收率效果不明显。  相似文献   

12.
针对锦98块杜家台油层储层物性差,地层倾角大,井网欠完善所造成高部位井注水受效差,油井低产低液的实际情况。为提高该断块开发效果,对断块实施注采井网调整可行性研究。通过实施切割行列式注水开发调整,在一定程度上缓解了断块开发矛盾,提高了断块水驱驱油效率,改善了断块的开发效果。  相似文献   

13.
低渗储层的孔吼细小,渗透率低,存在启动压力梯度,给注水开发带来了极大的困难。需要注采驱替压差大于启动压力梯度,才能实现低渗油藏的注水开发。本文在充分认识文东油田储层启动压力梯度特征、启动压力梯度对注水开发影响的基础上,针对不同类型储层的开发状况及剩余油分布规律,提出了考虑极限供油半径与有效驱替压差、储层渗透率、地下原油粘度的合理缩小井距方案;借鉴常规超前注水的开发思路,采用暂时关闭油井,注水井注水,待地层压力恢复后油井再生产的超前注水方法;考虑单井水力压裂与油藏整体开发配套的水力压裂的方式。通过这三种配套技术的实施,实现了文东油田Ⅱ类储层水驱动用开发,为改善开发效果提供了开发的途径。  相似文献   

14.
敖包塔油田葡36区块于2002年投入开发,开发初期采取东西走向直排布井,在反九点注水方式开发过程中表现出与裂缝走向一致的注采井见效快、含水上升快,甚至暴性水淹,而与裂缝走向垂直的注采井见效差,地层压力低、油井产液能力低。而后在2004年扩边时布井采取井排转角为N45°还是没有杜绝暴性水淹的现象,因此通过分析研究得出对该区块进行注采关系的调整使高含水井得到充分的利用。从而提出高含水井转注形成线性注水这一方案,实施后取得了良好实验效果,为后续高含水期油田开发奠定基础。  相似文献   

15.
甘谷驿油田唐157井区油藏地质特征与储层特征研究表明井区长6油藏属于低渗透油藏,针对目前开发现状及目前存在的主要问题,通过已有井的动态资料研究单井产能、含水率变化及其油井产量的变化规律,对注采、井网系统、注水情况、水驱状况、动用状况及注水井的受效特征进行分析,综合评价了唐157井区的注水开发效果,为特低渗透油藏注水开发提供了可借鉴的经验。  相似文献   

16.
针对EX油田EY油层低渗透油藏开发过程中普遍存在的问题,油井投产前采取超前注水试验,水井投注3个月之后,油井陆续投产。试验通过超前注水可以提高压力梯度,降低非线性渗流系数,而非线性渗流系数越小,越接近达西渗流,原油越容易被采出。研究结果表明:超前注水是有效开发低渗透油藏的一个重要手段,有利于建立有效的驱替压力系统,可提高单井产量和最终采收率。超前注水量的定量研究可确保地层维持合理的地层压力,为合理开发低渗透油藏提供保障;合理的注水参数将直接决定特低渗透油藏的开发效果。  相似文献   

17.
油砂山油田受岩性和断层影响,一线油井注水受效性差;同一泵压分层系注水;平面注采井网完善,纵向对应关系较差;水井射开井段长且层数较多,渗透率级差较大,层间矛盾突出等问题严重制约油田的注水开发。  相似文献   

18.
油砂山油田受岩性和断层影响,一线油井注水受效性差;同一泵压分层系注水;平面注采井网完善,纵向对应关系较差;水井射开井段长且层数较多,渗透率级差较大,层间矛盾突出等问题严重制约油田的注水开发.  相似文献   

19.
海外河油田为注水开发稠油油田,开发生产过程中存在严重的油层伤害,造成油层污染和堵塞,部分水井受储层连通状况和注水水质影响,造成注水压力升高,注水困难。为有效解除油层污染,恢复水井正常注水,引进新型酸液体系开展水井解堵技术。新型酸液体系不仅能很好的解除无机盐垢、硫化铁对地层的堵塞,还能有效解除重质烃、聚合物、微生物膜等有机质对地层的污染。2009年以来在海外河油田注水井现场应用42井次,日增注745m3,为注水开发中后期油田酸化增注提供了新的途径。  相似文献   

20.
呼和诺仁油田贝301区块位于区块边缘,断层附近注水井储层物性差,中含水期注水启动压力上升,难以形成有效压力驱替场,地层能量未能及时补充,影响油田的注水开发效果。本文以贝301区油井压裂数据为基础,核算出区块实际破裂压力梯度,在此基础上,制定微超破裂压力注水下注入压力范围。现场试验成果表明,提压后水井能够实现连续有效注入,吸水状况得到改善,油井见到注水效果,为其他同类型油藏提供经验。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号