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1 概况安徽省巢湖水泥厂2号窑尾采用SHWB型40m2立式电除尘器(技术参数见表1)收尘,由于除尘器技术落后、设备老化和管理不到位等原因,造成除尘器出口粉尘严重超标排放。根据当前的环保政策要求,需要对除尘设备进行更新。为了既能达到环保部门的要求,又能经济合理地实现产业结构调整,我们对其生产现状进行了充分论证,决定对2号窑尾立式电除尘器进行技术改造。表1 SHWB型40m2立式电除尘器技术性能参数技术参数改造前改造后处理风量/(m3/h)150500~180000150500~180000电场风速/(m/s)1~121~12阳极板形式袋式袋式阴极线形式星… 相似文献
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我公司Φ24m×18m顺流回转式烘干机,以煤为原料,主要烘干矿渣。窑尾配有SHWB-15m2卧式电除尘器,该电除尘器属于70年代产品,技术落后,结构不合理,漏风严重,加之使用年代久,内部锈蚀严重,除尘效果每况愈下,污染严重。1998年,从安全生产,提高环境质量及资金等方面考虑,我们对该电除尘器采取“结合新技术的恢复性技术改造”,取得了明显效果。经省环保局验收,除尘效果达到997%。1电除尘器存在的问题1)电晕线频繁断线。该电除尘器原设计采用棱形电晕线,共有728根,造成断线的原因有以下几个:a)电晕线强度不够。b)… 相似文献
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我公司Φ4m/Φ3.5m/Φ4m×150m回转窑窑尾原来的WY85m2电除尘器属国产早期产品,同时因采用生产化肥排放废渣做原料生产水泥的特殊工艺,造成设备运转率很低,虽几经改造除尘效果仍达不到国家标准。1999年我公司重新组织技术改造攻关,终于使这个难题得到解决。1存在的问题1)设备零部件腐蚀严重①设备使用的正常状态造成了壳体腐蚀破损点多面广,且不定期发生。停车抢修堵漏时,工艺气体的冷热变化要产生冷凝结露。频繁的开停车,必然造成频繁的结露,露点中很浓的腐蚀成分对壳体形成严重的腐蚀伤害。腐蚀→破损→降温… 相似文献
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我公司十2.1/l.7x50m湿法回转窑的15mZ立式电除尘器,原高压绝缘、密封结构见附图(a)。利用材质为聚四氟乙烯的绝缘板沙【螺母和内螺母实现负高压对地绝缘。绝缘板通过压片固定在套筒的法兰上,中间通过外、内螺母与拉杆连接,绝缘板与套筒、内螺母与外螺母。拉杆之间分别势有石棉绳进行密封。电除尘器运行中发现以下缺陷:(l)密封性能差,经常造成绝缘失效。由于电晕线框架拉杆长34oornm,中间的振打杆工作时拉杆产生摆动,致使绝缘板与套筒间因振动而产生缝隙。再加上开、停窑的温度变化使绝缘板产生变形,加剧了缝隙的扩大。电除… 相似文献
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电除尘器绝缘子的设计与选择 总被引:1,自引:0,他引:1
根据电除尘器绝缘子的功能、工况条件等特点,分别从材质、外形尺寸等方面介绍了设计和选择的注意事项。为用户合理地选择电除尘器绝缘子提供了帮助。 相似文献
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根据电除尘器绝缘子的功能及工况条件,介绍了材质和结构形式的选择。对于电除尘器绝缘子材质的选择,首先要考虑承受运行电压的能力,其次是耐温性能和机械强度。对于结构形式的选择,应考虑有足够的厚度以耐电力冲击、足够大的爬电距离以防漏电或对地闪络、足够大的空间以防出现电晕或空间闪络。另外,介绍了高铝瓷绝缘子的成功应用及其优点。 相似文献
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<正>通过对我集团一分公司两条5000t/d生产线窑系统的测量后发现,窑头电除尘器漏风量(标态)大约为20000m3/h。经分析,是因为电除尘器采用星型卸料器,密封效果不理想,存在漏风现象。通过研究决定,设计制作一套电除尘器自动卸料系统,控制卸灰量,利用料封原理阻止卸料器漏风,减少卸料器运转时间,节约电耗,并在每个卸料器下部加装一个翻板式锁风阀,减少扬尘。1方案介绍窑头电除尘器卸料系统工艺流程见图1。在每个除尘器灰斗一侧加装高、低、极限料位开 相似文献
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本文分析介绍静电除尘器改造成布袋除尘器的原理及改造过程。在全球范围的一些工厂已成功完成了许多类似的改造项目,均取得了降低粉尘排放、提高通风量、减少维护的升级换代效果。1 介绍 静电除尘器在刚开始使用的阶段一般运行非常高效,但是随着使用年限的增加,尽管采用恰当的维护手段,其运行效率还是逐渐趋于下降。 相似文献
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我公司4台Φ3.3m/3.0m/3.3m/3.5m×118回转窑窑尾18/2×4/350×7.0(立式、双室单程40m2电除尘器为原民主德国产品。1994年曾对号、2号窑除尘系统进行了改造,其中2号窑尾采用国产ADT-70m2卧式除尘器;原1号、2号立式除尘器并联,处理1号窑尾烟气。1窑尾除尘系统工艺流程系统的工艺流程见图1、图2。图12号窑工艺流程及除尘示意图21号窑工艺流程及除尘示意运行初期窑尾粉尘排放符合国家4类标准。但随着使用年限的增加,标况下窑尾排放烟气含尘浓度在324.6~3130mg/m3范围内逐渐攀升。2002年在水泥窑大修和中修时先后对1号、2号、3号窑电除尘器技… 相似文献
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20世纪80年代初,我国水泥工业引进了德国鲁奇(Lurgi)公司的BS 780系列电除尘器设计制造安装和调试成套技术,从1988年第1台国产化样机通过鉴定验收至今,已有几百台国产化鲁奇BS 780型电除尘器在全国大中型水泥厂的水泥回转窑、熟料冷却机、煤磨、原料磨和烘干机系统中推广应用。 相似文献
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水泥厂生料磨废气除尘是水泥行业粉尘治理的难题,其最大的困难在于废气中含有大量的水汽;由于湿含量高,致使各种电除尘器结露、结灰、击穿、电场短路等。虽新安装时效果不错,但无法长期稳定完好,如果坚持长期使用,不仅污染环境,浪费能源,而且还造成磨机通风不良,影响产质量。为些,我们根据生料磨尾废气的特性,对其电除尘系统进行了改造,改造后节能效果、环境效益和社会效益都较明显。现将改造中的一些体会简 相似文献
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电除尘器在水泥工业逐步失宠的客观缘由是:国家对水泥窑的粉尘排放标准进一步提高;窑的产量不断提高,处理烟气量增大;窑尾除尘系统发生变化;有的环保部门对电除尘器达标丧失信心;有些文章过分强调电除尘器的缺点。主观缘由是:设计参数选择过于冒进;除尘系统设计不合理;制造和安装质量欠佳;气流分布不合乎设计要求;未能充分发挥增湿塔的作用;高压电源装置性能差。建议按照"MEC"理念制定具体改造步骤,结合成熟技术进行,如:防止气流短路和改善气流分布;出口增设槽形板;采用移动式电极技术;采用高频高压电源;采用SO3对烟气进行调质。 相似文献