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主要介绍了莱钢炼钢厂通过采取转炉高效控制、优化自动钢包底吹氩模式、改进连铸浇注工艺等措施,逐步解决了大规格螺纹钢冷弯裂纹和冷弯性能质量问题。 相似文献
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聂雨青 《金属材料与冶金工程》1999,(5):1-7
对20MnSiⅡ级螺纹钢中异常金相组织粒状贝氏体的形成机理进行了实验研究和定量分析以及相应的现场试验工作,并根据试验结果提出了控制螺纹钢筋冷弯脆断和无屈服点的相应对策。 相似文献
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对Q195热轧板冷弯不合格的分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对冷弯断裂样的断口形貌,内部金相组织及成分的检验和分析,发现热轧工艺不当导致脆性相在晶界析出是Q195热轧板冷弯不合格的原因。 相似文献
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采用扫描电镜带能谱微观和化学成分分析;金相组织检验对板材Q235冷弯断裂的不合格试样进行微观,结果表明:板材中有较多的非金属夹杂物及轧后冷却速度过快和冷速不均是导致冷弯性能不合格的主要原因,提出了相应的改进措施。 相似文献
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以120 mm厚度正火返红交货态SA516Gr. 70核电用钢板为研究对象,借助冷弯试验机、实验室电阻炉、金相显微镜、扫描电镜等设备,对冷弯断裂部位进行金相组织观察、非金属夹杂物和断口分析;对交货态性能检验后的余料进行正火+空冷热处理试验,观察金相组织,发现钢板表面异常增碳,在正火后的冷弯试验中仍然断裂。综合分析认为:SA516Gr. 70核电用钢板交货态冷弯性能不合格的原因为钢板表面马氏体层比较厚、强度过高,在冷弯过程中塑性变形能力差,造成表面开裂。核实钢板取样位置后,在远离冒口处重新取样进行冷弯试验,冷弯性能合格。 相似文献
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介绍了20MnSi螺纹钢筋用方坯的试制过程及产品质量,试制表明75和99方坯的冶炼、铸锭、轧制工艺可行,化学成分及用该方坯轧成的螺纹钢筋性能满足GB1499-91标准,可转入正式生产。 相似文献
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尽管钢的化学成分在生产过程中都能有效地控制在性能标准规定的范围内,但诸元素的含量及存在状态对中厚钢板的冷弯性能有直接影响,其中影响最大的是C、S、O、P、H、N等杂质元素。这些杂质元素影响冷弯性能的方式是完全不同的,碳主要通过影响显微组织中各组织组分的相对量及其分布特点,硫通过带状组织和硫化物夹杂,氧通过氧化物夹杂,磷通过固溶强化作用及带状组织,氢通过气态氢在钢中的存在和扩散,进而影响中厚钢板冷弯性能。因此,要消除化学成分对中厚钢板冷弯性能的影响,必须降低钢中C、S、O、P、H、N含量,提高钢的纯净度,减少非金属夹杂含量,发展纯净钢。 相似文献
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彭文忠 《金属材料与冶金工程》2010,38(5):12-14
对钢带发生的冷弯开裂试样进行了大量理化检测、组织分析。结果表明:材料冷弯开裂的主要原因是由于钢水非金属夹杂物含量偏高,次要原因是铸坯在热轧生产加热过程中表皮氧化严重,皮下气泡外露,轧制拉长使钢材表面产生裂纹源。当然,次要原因的根源还在于钢水气体含量高导致铸坯存在皮下气泡。而在这些非金属夹杂物中,又以C类(硅酸盐)和D类(环状氧化物)夹杂为最多和等级最高。基于上述原因,对Q235B板坯成分和生产工艺进行了认真研究和改进,在钢水不经LF炉精炼的条件下解决了钢带冷弯开裂的问题,从而大幅降低了板带生产成本。 相似文献
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贝氏体结构及其相变机制一直是人们研究的重点。贝氏体钢是为了获得某种物理、化学或力学特性而有意添加了一定量的合金元素Cr、Nb、Mo、Ti、B等元素,并对杂质和有害元素加以控制的特殊性能钢。我厂进行过一炉低碳贝氏体钢PC80Q试制生产,存在的问题主要是该钢的冲击韧性值很低,为此笔者从冶炼、轧制及热处理整个工艺过程中的关键点进行了研究改进,以求使其性能得到提高。 相似文献
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通过对采集H型钢生产中的质量数据的统计处理 ,建立了铸坯化学成分与钢材力学性能的数理统计模型 ,并用于根据铸坯的化学成分对成品钢材力学性能的预报 相似文献