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在合成氨生产中,影响铜塔带液的原因很多,有人为因素、操作工操作不精心,液位太高而带液,也有不注意造成假液位而带液。而更多的是铜液成分变化和设备上的原因引起的带液。铜液成分化工部在工艺操作规程中已有明文规定,高铜、低铜、总铜、铜比、醋酸、氨、残余CO_2含量必须严格控制在规定的工艺指标内。但有时因药品失效或分析操作有误而使分析结果有误,发生带液应检查药品及操作,必要时到外厂分析一下铜液的全成分。除了化工部规定的铜液成分指标外,还要注意铜液内有无油污沉淀,必 相似文献
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提出一种对精炼铜洗带液时铜泥中组份进行定性物相分析的方案。根据定性分析结果,可以方便地归属引起带液的主要原因。 相似文献
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本文在归纳铜液常规原因的基础上,提出并着重阐述了甲醇的带入或生产及其羰基化反应是铜液醋酸含量升高,铜洗气带液的原因,进而有针对性地提出了避免铜洗气液的措施。 相似文献
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铜洗带液不仅严重影响生产,而且使铜耗跑高。预防和制止铜洗带液事故,是小氮肥厂增产节约、扭亏增盈的一项重要措施。本文想从铜液起泡因素、预防措施及使用消泡剂等问题进行一些探讨。 一、问题的提出 带液现象有两种:一种是间断性的,另一种是连续性的。间断性带液的原因比较简单,而连续性带液的原因则比较复杂,预防及处理难度较大,常造成生产损失。 今年三月底至四月上旬,我厂因原料气中硫化氢含量跑高等原因,铜液中产生大量 相似文献
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铜洗时,由于铜液组成及塔内化学反应复杂,外界影响因素众多,因而经常有各种沉淀物沉积在填料空隙中。采用鲍尔环后,由于鲍尔环小窗叶片向环中心弯入,并在中心处相搭,上下二层窗位置又交错,沉淀物在鲍尔环内沉积后,形成死角,不易被向下流动的铜液带出,致使填料空隙率减少,铜液持续带液。不少厂因此被迫改换拉西环或鲍尔环拉西环混装。 我们认为,只要切实掌握原料气与铜液的质量,严格遵守操作规程,首选鲍尔环不但是可行的,而且能提高生产能力,保证微量合格,对于挖掘生产潜力,实现小铜塔过大气量,是有积极意义的。 相似文献
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<正> 铜洗常因前道工序送来的原料气中H_2S,CO_2超过工艺指标,造成铜液成份恶化,降低吸收能力,铜液粘度增大,特别是原料气中的乙炔和铜液中的亚铜离子反应生成的乙炔亚铜,其发泡能力强且不易消泡, 相似文献
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在处理铜洗塔带液的过程中,发现当铜液中碳酸丙烯酯超过一定值时,铜洗塔便发生带液。本文对其进行理论分析并提出解决办法。 相似文献
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该文分析得出联醇后会铜洗的CO浓度太低和醇后气带入的甲醇量过大是造成联醇生产中铜液变稀的主要原因;并介绍了如何将变稀后的铜液提浓以及从根不上解决这一问题的方法。 相似文献
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我厂为年产3万吨合成氨的化肥厂,原料气的精制使用醋酸铜氨液。1991年12月中旬精炼岗位不断出现微量跑高、铜塔带液现象。给正常的生产造成了很大不利。对此,我们分析了可能导致这一现象的各种因素,最后找出了原因及处理措施,稳定了正常生产。一、原因分析1991年12月我厂与精炼有关的各项指标,基本上均在要求范围之内(如表1),铜液流 相似文献
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分析了小合成氨生产中,不饱和烃导致铜塔带液的原因,并介绍了采用M-H型活性炭吸附碳化气中的不饱和烃来防止此现象的方法。 相似文献
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我厂于1971年投产以来均采用安化等地的块煤为原料。投产后不久铜洗工段经常出现带液、喷液和微量跑高事故。1972年初,有一个班带液10多次,铜液成份十分恶化,铜比低到1.3,总铜低到0.92克分子/升,沉淀物非常多。1972年3月间一次停车清洗铜塔和再生器时,铜塔的填料要用钢扦打才能卸下,再生器内的沉淀物达800mm厚,因而造成设备及管道堵塞,每吨氨的耗铜达2.2~2.8公斤。针对铜洗工段出现的问题,我们做了如下分析工作: 相似文献
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靖江化肥厂原系三千吨型厂,1981年1月技术改造时,将φ350铜塔改为φ500铜塔,内填φ40×40包尔环,处理气量5600米~3/时左右,铜液循环量8—9米~3/时,投产两年时间,生产一直比较正常,除去年八月中旬因操作不当引起带液一次外,基本未发生带液事故。然而,今年1月20日到4月9日,80天中竟发生连续带液111次,全厂减负荷生产,从六机减到五机、四机,甚至单机保温。多次停产检查设备情况,清洗铜塔填料、化铜桶、铜液过滤器、铜液制备槽等设备,并大量置换铜液,采取添加火油、蓖麻油消泡等措施,均未从根本上解决铜塔连续 相似文献