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蒸氨系统工艺优化及设备改造 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对金牛天铁蒸氨系统存在问题进行分析,将原直接蒸汽蒸氨工艺改为管式炉蒸氨工艺,并对蒸氨塔塔盘进行了改造,使蒸氨处理效果显著提高,大大降低了运行费用,提高了煤气化产回收水平,实现了高效、低耗、节能及环保生产。 相似文献
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介绍了焦化蒸氨废水水质对生化处理的影响,对影响蒸氨废水水质因素进行分析,提出优化控制措施,主要在陶瓷膜过滤器、气浮除油器、蒸氨塔及工艺操作上进行优化调整。实施后蒸氨废水中氰化物、硫化物含量大幅度降低,各项水质指标均能满足生化处理要求,减少了废水处理量,降低了蒸氨废水处理成本。 相似文献
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对焦化厂现行的几种蒸氨供热方式对能耗及污染物排放的影响进行了分析评述。焦化厂蒸氨供热方式决定蒸氨过程能源消耗及污染物排放的数量,因此已引起业界的广泛关注。本文结合实践,对管式炉加热循环废水蒸氨工艺进行了重点介绍,为焦化厂选择供热方式提供参考。 相似文献
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介绍了南昌铁钢有限责任公司焦化厂蒸氨工序的工艺及工艺特点,开工前应具备的条件和准备工作,以及蒸氨工序的开工蒸氨工序后对其它工序的影响及调试. 相似文献
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在焦化废水的处理工艺中,蒸氨(即剩余氨水的蒸馏)属焦化废水的一级处理。现涟钢焦化厂所产生的剩余氨水已达58m3/h(含挥发氨约4000mg/L左右,含油约500mg/L)。而每台蒸氨塔(共2台)的原设计处理能力为30m3/h,由于两台蒸氨塔是一天一备的工艺设计的,现在是开一台蒸氨塔,属超设计负荷运行,带来的问题在理论上是缩短了用N2OH分解氨水中的固定氨的化学反应时问,降低了蒸氨塔板效率,使得理论塔板数不够。 相似文献
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目前比较普遍的三元前驱体废水汽提脱氨工艺有两种,一是采用配置有再沸器与冷凝器的精馏塔,并向再沸器中通入饱和蒸汽作为热源,二是采用只配置冷凝器但无再沸器的精馏塔,并直接从精馏塔底部通入饱和蒸汽作为热源。这两种工艺存在能耗偏高或排向下游废水处理量较大的问题。因此,本文提出了一种优化工艺路线,即配套再沸器但无冷凝器的精馏塔进行蒸氨操作,充分利用精馏塔塔顶蒸汽和塔釜出料液与原料废水进行合理换热,且经过换热后的原料液从精馏塔塔顶进料。并应用Aspen Plus工艺流程模拟软件,对优化工艺与上述两种传统工艺进行模拟计算和指标对比。建模时采用ELECNRTL热力学模型和等效变换以加快收敛。模拟结果表明,优化的工艺结合了两种传统工艺的优点,不但避免了蒸汽热源直接接触物料,使蒸氨塔塔釜废水量减少,而且充分利用了蒸氨塔塔顶蒸汽和塔釜出料液的余热,使整个系统的能耗降低。 相似文献
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锌焙砂氨浸法制活性氧化锌的研究 总被引:4,自引:1,他引:3
张荣良 《有色金属(冶炼部分)》1998,(2):13-14
以锌焙砂为原料,经氨浸、净化、蒸氨、干燥、煅烧等工序,制备活性氧化锌,产品质量符合国家标准,制备工艺简单,操作简便,锌的回收率高,生产成本低,经济效益显著。 相似文献
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本文采用碱性氨浸-锌粉置换-蒸氨沉锌工艺处理高铅氧化锌,使铅留在固相,锌进入液相,从而达到铅锌分离的目的。锌提纯后用于制活性氧化锌。 相似文献
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蒸氨螺旋板换热器的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
莱钢焦化厂根据具体工艺条件对蒸氨螺旋板换热器进行设计,使富氨水出口温度由85℃提高到95℃,减少了大量汽耗、废水量以及分缩器的压力,年节汽可达16万元以上。 相似文献