共查询到20条相似文献,搜索用时 70 毫秒
1.
介绍了用NH3-NH4Cl水溶液浸出锌焙砂,制取高纯锌的新工艺,Zn的平均浸出率约93%,电锌含Zn>99.999%,杂质元素Cu、Cd、Co、Ni、Fe、As、Sb均小于0.0001%,Pb<0.0003%。 相似文献
2.
3.
研究了在CuCl2-N H3-N H4 Cl和CuCl2-CuSO4-N H3-N H4 Cl体系中蚀刻废杂铜,考察了蚀刻液组成、铜氨溶液中初始离子质量浓度、温度、溶液流动状态、蚀刻液 pH 等因素对铜溶解速率的影响。结果表明:CuCl2-NH3-NH4Cl体系中,在铜质量浓度120~165 g/L、氯质量浓度150~200 g/L、pH 8.0~8.5、温度45℃、强化流动条件下,废杂铜的蚀刻速率为0.25 g/(min · L );CuCl2-CuSO4-N H3-N H4 Cl体系中,在铜质量浓度35~75 g/L、氯质量浓度35~80 g/L、p H 10.0~11.0、温度45℃、强化流动条件下,废杂铜的蚀刻速率为0.33 g/(min · L )。 相似文献
4.
5.
研究了以丙氨酸为增敏剂 ,在NH3·H2 O -NH4Cl介质中 ,铜催化过氧化氢还原中性红使其褪色的新指示反应及动力学条件。据此建立了测定痕量铜的催化动力学分析法。本方法线性范围为 0~ 3 2 μgCu /2 5mL ,检出限为 8.2× 10 - 1 1g/mL。 相似文献
6.
7.
8.
1化学成分与组织Ti-2Cu合金的化学成分见表1.表1Ti-2Cu合金的化学成分.%Ti-2Cu合金是一种合金元素含量低的二元合金.与纯钛相比其主要优点是高温强度稍有提高.然而这一优点只有在钓260℃下才能体现.在此温度下暴露时间过长就会产生过时效(α相中的化合物Ti2Cu发生聚集).在790℃时,铜在α钛中可以溶解到2%左右.Ti-2Cu系合金是共晶型合金,在790℃发生β相共折分解,形成α+金属间化合物Ti2Cu.在790℃以下铜的溶解度降低,当接近室温时,降到0.5%左右.因此,Ti-2Cu合金通常在退火后的α+化合物的组织状态使用.… 相似文献
9.
10.
11.
Controlled short circuiting gas metal arc welding (CSC-GMAW) was investigated as a potential solid freeform fabrication (SFF) process for AA2199. The low heat input of the CSC-GMAW process resulted in a cooling rate on the order of 840–3500°C s?1 being realised during deposition. The solidification time was then calculated to range between 2–5 ms depending on the location within the weldment. The deposited material displayed a fine (4·3±1 μm) cellular structure, comparable to that previously reported for electron beam welding. Through comparison with the Kurz–Giovanola–Trivedi (KGT) model for microstructural development during solidification, the solidification front velocity (SFV) of the CSC-GMAW process was estimated to be ~2–4·5×10?4 m s?1. Chemical analysis revealed lateral segregation of copper to the cell walls. TOF-SIMS revealed a homogeneous lateral lithium distribution, however depth profiling displayed some extent of lithium enrichment at the surface of the deposited material.On a examiné le soudage à l’arc sous protection gazeuse à court-circuit contrôlé (CSC-GMAW) comme processus potentiel de fabrication en forme libre solide (SFF) pour l’AA2199. Le faible débit de chaleur du processus de CSC-GMAW produisait une vitesse de refroidissement de l’ordre de 840 à 3500°C/s lors du dépôt. On a ensuite calculé que le temps de solidification variait de 2 à 5 ms, dépendant de l’emplacement dans la soudure. Le dépôt montrait une structure cellulaire fine (4·3±1 μm), comparable à la structure rapportée antérieurement pour le soudage par faisceau d’électrons. Par comparaison avec le modèle de Kurz–Giavanola–Trivedi (KGT) de développement de la microstructure lors de la solidification, on a estimé que la vélocité du front de solidification (SFV) du processus de CSC-GMAW était de ~2 à 4·5×10?4 m s?1. L’analyse chimique a révélé une ségrégation latérale du cuivre sur les parois de la cellule. TOF-SIMS a révélé une distribution latérale homogène du lithium, cependant le profilage en profondeur a exposé une certaine zone d’enrichissement en lithium à la surface du matériel déposé. 相似文献
12.
13.
我国独具特色的稀土电工铝和铝稀土合金 总被引:4,自引:0,他引:4
中国稀土铝导体和铝稀土合金研究,开发和应用过程概况,稀土导电铝和稀土铝合金的特性;铝稀土合金应用领域逐步扩大,稀土消费量迅速增加;制取铝稀土合金系列的新思想和新工艺过程;稀土添加剂在铝和铝合金中的作用;某些值得注意的问题。 相似文献
14.
ICP-AES法测定铝锰合金中铝和锰量 总被引:1,自引:0,他引:1
试验研究了酸溶冒硫酸烟后,采用内标法,电感耦合等离子体发射光谱仪ICP-AES法测定铝锰合金中铝、锰元素的方法。既保证了样品中高含量铝的检测结果准确性,同时又实现了铝、锰元素的同时测定,缩短了检测周期。 相似文献
15.
16.
铝电解槽早期破损原因分析及应对措施 总被引:2,自引:0,他引:2
卓海宇 《金属材料与冶金工程》2001,1(1):13-16
根据铝电解槽早期破损现象。进行了破损原因分析。认为铝液渗漏、阴极块的破损、化学反应腐蚀等是导致铝电解槽的早期破损的主要原因。并据此提出了延长槽寿命的措施。 相似文献
17.
结合当前节能减排的形势和任务,分析了铝工业炉型的能耗,指出其节能途径;根据铝加工企业的工艺、设备、能耗指标等,针对各炉型特点分析和展望了铝工业炉设备的发展趋势,提出了新的应用技术,并阐述了铝工业炉设备节能减排的努力方向。 相似文献
18.
《粉末冶金学》2013,56(3):432-439
AbstractPowder metallurgy allows for the rapid, automated and efficient production of many different types of automotive components. However, a drawback is the limited selection of readily available light alloy blends. Owing to the wide spread use of aluminium–silicon casting alloys for existing components it is logical to develop aluminium–silicon PM options. Therefore, an experimental hypoeutectic aluminium–silicon alloy was chosen for study and an optimum processing route developed. Tests were performed to determine the green strength and density as a function of compaction pressure. Sintering conditions were optimised based on sintered density, hardness and dimensional changes. Metallography, differential scanning calorimetry and energy dispersive X-ray spectroscopy analysis provided insight into post-sinter furnace cooling and heat treatment parameters. An appropriate T6 heat treatment was developed and samples were tested in tension. The alloy was able to achieve a high sintered density approaching 98% and a yield strength of 232 MPa under the T6 condition. 相似文献
19.
我国铝箔工业现状及加入WTO后的对策 总被引:1,自引:0,他引:1
对我国铝箔工业技术及生产现状,并就存在的问题进行了分析,特别针对中国加入WTO后的铝箔工业如何发展提出了自己的想法和建议。 相似文献
20.
通过详细分析阳极效应发生的机理、原因及影响效应熄灭成功率的几个因素,得出实施自动熄灭阳极效应系统的必要性。 相似文献