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针对目前大规格胎面挤出存在质量、尺寸以及气孔较多问题进行分析,制定相应的改进方案(主要是优化胎面终口型设计)。通过对改进后实际使用效果进行跟踪对比,适当的改进可以解决现有问题、满足工艺要求、降低能耗、提高质量和效益等作用。 相似文献
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在胎面胶配方中采用高结构 N134炭黑进行大料对比实验,结果表明:一次法炼胶工艺较传统多段炼胶工艺的混炼胶流动性更好,利于后序半成品部件的加工;一次法生产的混炼胶物性及磨耗均优于传统多段混炼胶;同时,低温一次法减少了混炼段数,提高了生产效率;而且一次法也适用于多白炭黑配方胶料的混炼。因此,低温一次法炼胶工艺更能突出其必然优势 相似文献
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标准胶在生产过程中已经过初步加工,相对分子质量和粘度比烟胶片低,有利于配合剂混入。标准胶塑炼会使橡胶大分子链进一步剪断,且标准胶塑炼加工性能较差,塑性值不一致,包辊性差,生产难度较大,后续生产的混炼胶塑性值大,挤出时半制品尺寸不稳定、成型过程中易粘连,生产成本较高。标准胶直接混炼可有效避免过炼,大大提高硫化胶的强伸性能和轮胎的耐磨性能。 相似文献
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研究全钢载重子午线轮胎挤出胎面气孔率的影响因素。结果表明:胶料配方和挤出主机不同,挤出胎面气孔率的差异较大;减小螺杆转速和胶料门尼粘度、降低供胶温度,可减小挤出胎面气孔率;开炼机破胶胎面气孔率小于挤出机破胶胎面;供胶宽度过大或过小,挤出胎面气孔率均会有所增大;根据实际生产情况适当调整胶料配方以及挤出和混炼工艺可减小挤出胎面气孔率。 相似文献
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本文主要通过对比挤出后胎面的断面气孔率,总结实践经验,制定胎面部件气孔率的鉴定方法和参考标准,来验证胎面断面气孔率的方法及其生产所需的比率,以期达到有效控制气孔率及保证产品质量的目的。结果表明采用采用华莱士比重计法测量挤出胎面胶样硫化前后的比重可进行气孔率测算;建议气孔率控制在1%~2%之间,不同的工厂可借鉴性使用。 相似文献
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胎面的耐磨性是评价成品轮胎性能优劣的一项重要指标,它取决于很多因素,但其中最关键的因素还是胎面的配方体系和胶料的混炼工艺。胶料的耐磨耗性能有磨损磨耗、疲劳磨耗、巻曲磨耗三种表现形式,本文主要从丰源轮胎推行的“一次法混炼工艺”针对炼胶工艺的提升与传统工艺进行对比,进而验证“一次法混炼工艺”所生产的胎面胶料对于胎面耐磨性的提升。 相似文献
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