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针对有杆泵抽油井管杆普遍存在的腐蚀、磨损问题,研究了一种碳锆复合树脂涂料,用于油管内表面涂覆,以提高普通油管的抗磨防腐特性。通过对碳锆复合树脂内涂层油管进行抗磨防腐性能试验,证明内涂层油管抗磨性能比普通J55油管高3倍,相对应的20GrMo杆接箍材料的磨损量降低近1/2。346井次工业化应用证明,采用碳锆复合树脂内涂层油管,偏磨井平均生产周期能延长2.1倍以上,而且90%的实施井目前继续生产,抽油井管杆防偏磨效果明显。 相似文献
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《石油化工应用》2013,(4):125-128
<正>大港油田采油三厂高压玻璃钢油管防腐防垢近日,大港油田采油三厂技术人员对家45—13井实施提管跟踪作业,这口井应用高压玻璃钢油管生产1653天后,原井油管内外壁均无腐蚀结垢现象,丝扣完好,标志着玻璃钢油管试验获得成功。家45—13井为官109—1断块一口注水井,管柱腐蚀结垢严重。技术人员经过论证调研,在这口井试验应用高压玻璃钢油管。这项技术是油管本体全部采用玻璃钢制成,突破了以往应用内衬玻璃钢油管内表层脱落、掉渣的技术瓶颈,同普通N80油管及防腐油管相对比,不仅防腐蚀能力、使用寿命延长,而且具有内壁光滑、摩阻损失小、自重轻、强度高等特点。 相似文献
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因所处井筒环境复杂,油管腐蚀已成为国内页岩气生产过程中面临的一个新难题,直接影响气井正常生产、动态监测和排水采气措施的实施。为解决川南某页岩气区块井下油管腐蚀,明确区块油管腐蚀原因,采取针对性措施改善管材腐蚀情况。文章基于流体工况、油管腐蚀形貌,区块流体特征分析了影响页岩气井管材腐蚀的主要因素。针对上述腐蚀原因,在管材失效分析基础上进行室内腐蚀评价实验,比选了几种常见管材腐蚀防护措施,在考虑经济性和现场适用性基础上,优选并推荐酚醛环氧内涂层技术进行油管防腐。现场实施后通过起出试用内涂油管并开展油套管损伤检测测井,结果显示:酚醛环氧内涂层油管未见腐蚀,管材腐蚀现象得到有效控制。 相似文献
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雅克拉凝析气田腐蚀状况与分析 总被引:5,自引:4,他引:1
雅克拉凝析气田油管的腐蚀部位主要集中在油管的公扣端、丝扣部位和350-3500mm的油管内壁。油管内壁腐蚀形态呈密布的蚕豆、绿豆大小的蚀坑,腐蚀严重的部位呈纵向排列沟槽状坑蚀;油管外壁呈虫蛀状孔群。腐蚀产物以FeCO3为主,占70%,表明油管以CO2腐蚀为主。腐蚀的主要原因:天然气中CO2含量高,其分压远远超出CO2的临界分压(0.02MPa);生产井的井筒温度高,一般为65-135℃;地层水中Cl-质量浓度高达6.5×104mg/L;工作制度不合理,采气量过大,井内气液流速高并携带有固体颗粒。从曾用的防腐方法的效果看,采用13Cr钢油管防腐效果最好。建议针对性地对各种防腐方法进行综合评估,建立有现场腐蚀监测系统,为采取综合防腐措施提供技术数据。 相似文献
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6.
通过概述连续油管发展现状及其应用情况,提出在有水气藏开采中后期,使用合理管径的连续油管作为生产管柱进行排水采气,具有施工难度小、作业成本低、不伤害储层的优点,详述了连续油管排水采气技术在广安002-H1-2井的应用情况和取得的效果,为广安气田提供了一种新的可适用的排水采气工艺选择。 相似文献
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川东气田油管腐蚀及对策 总被引:3,自引:0,他引:3
川东气田气体一般含有比H_2S、CO_2、Cl常造成油管腐蚀穿孔,乃至油管断落等复杂情况。文中针对川东气田各种腐蚀现象,结合川西北等地区的腐蚀情况,分析了腐蚀原因和机理,提出了选择合金钢作采气管材和使用缓蚀剂及油管内涂层等防腐对策。 相似文献
8.
气井井底积液引起多方面的后患,采用小口径连续油管采气,就有较好的带水能力,利于清除井底水患,且时间较短就能明显见效,川东张13井就是典范,对于利用报废的小口径连续油管是有好处的,利用连续油管车带水采气、短时明显见效后、起出后就转移到另一口井作业,技术装备配套待研究,且连续油管的防腐技术待配套,如此将有很大的应用前景。 相似文献
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