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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 203 毫秒
1.
包钢高炉炉身热负荷与冶炼关系的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
在总结包钢3#、4#高炉生产实践的基础上,初步探讨了不同条件下,炉身热负荷变化特征,以及炉身热负荷与冶炼的关系.  相似文献   

2.
通过研究鞍钢2号和5号高炉炉体热负荷分布规律,提出了以低燃料比最佳操作炉型的热负荷分布为基准来计算当前操作炉型的热负荷分布偏差值Sr,实现了操作炉型的量化评估。鞍钢高炉应用实践表明:(1)炉体热负荷分布合理是操作炉型合理的关键,通过与低燃料比操作炉型的热负荷分布对比,能有效诊断当前操作炉型;(2)由炉腹至炉身热负荷,可以从各段热负荷的总值和分布两个维度进行评估;(3)鞍钢高炉理想的炉体热负荷分布分别为炉腹26%、炉腰12%、炉身下部0~6m为53%、炉身中部为9%。  相似文献   

3.
1998年年末 ,鞍钢 1 0号高炉进行的大料批中心加焦冶炼试验获得成功 ,产量、质量提高 ,焦比降低 ,炉身冷却壁热负荷降低。实践证明 ,大料批中心加焦是高炉上部调剂技术的完善和发展 ,值得推广。  相似文献   

4.
本文分析了四座大小不同高炉的热平衡实测数据后,认为当冶炼条件相近时,大高炉焦比低于小高炉的主要原因不是因为小高炉的热损失大,而是大高炉的炉身高度大大高于小高炉,可以保证大高炉有较高的间接还原度。可见,炉身高度至关重要。不看具体情况,盲目追求高炉矮胖化是不妥当的;特别是小高炉故意降低炉身高度以求得矮胖化炉型更是错误的,也是没有理论根据的。  相似文献   

5.
七十年代以来,由于高炉不断大型化,以及采用了燃料喷吹、提高风温、提高炉顶压力等强化冶炼措施以后,炉身寿命显著缩短。为寻找其对策,国内外炼铁工作者对炉身砖衬破损原因及防止破损的有效措施进行了大量的分析研究。日本和苏联等国乘高炉解剖及大中修的机会,对炉身使用过的砖衬、附着物进行了分析研究。关于炉身下部砖衬应该选用何种材质,目前观点尚不统一,但多数人认为:对于热负荷较大的炉腹和炉身砖衬,应该选用耐碱性、耐磨损的 SiC 或 SiC-  相似文献   

6.
吴示宇  尤石  陆开星  梁晨 《炼铁》2023,(4):34-37+43
2020年上半年,马钢1号高炉存在炉腹冷却壁热流强度偏低、炉身中部冷却壁周向热负荷不均匀的问题,操作炉型发生变化,高炉主要技术经济指标明显下滑。通过采取调整初始煤气流、内推料面平台、监控炉体热负荷等操作炉型的优化措施,1号高炉生产效果逐渐显现:炉腹冷却壁热流强度升高、渣皮变薄,能接受较大的炉腹煤气量;炉身中部冷却壁热负荷周向均匀性、稳定性提高,产生异常气流的概率大幅降低;主要技术经济指标明显改善,2021年12月,1号高炉日产量达到6660t/d,煤比升高至148 kg/t。  相似文献   

7.
高炉用焦炭热强度指标要求及检测方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
高炉冶炼通常要求焦炭具有较低的反应性和较高的反应后强度.但焦炭反应性过低不利于提高高炉反应效率.本文对焦炭在高炉内消耗机理进行了分析,认为高炉炉身焦炭消耗量与铁矿石直接还原度相关,炉身消耗的焦炭量是比较稳定的,现有焦炭热强度评价方法存在不足.为了避免焦炭反应过度,应调整焦炭热强度指标的测定方法,如改变反应气氛或根据焦炭...  相似文献   

8.
对马钢4号高炉炉身结厚的处理实践进行了总结。入炉原燃料质量下降、理论燃烧温度升高引起高温区位置整体下移、焦炭负荷加重后冷却壁热负荷下降、铁口投用后气流发生变化等是4号高炉炉身结厚的主要原因,通过采取提前预防并注重边沿气流的疏导、强化渣铁处理、适当降低冶强等措施,快速消除了此次炉身结厚。认为高炉日常稳定的热制度是气流稳定的基础,也是软熔带根部稳定的基础,只有保证相对稳定的炉温,才能进一步有效防止炉身结厚的发生。  相似文献   

9.
文中对首钢股份高炉浇注后的炉型变化及合理操作炉型的维护进行了说明。结合炉况从上部装料调整、炉身热负荷控制、稳定炉渣成分及合理下部调节等方面阐述合理操作炉型的维护实践,制定出适合1号高炉炉况的科学操作技术。1号高炉中修后技术指标不断得到优化,2020年前4月平均入炉燃料比483.42 kg/t,利用系数达2.54 t/m~3·d,经济效益良好。  相似文献   

10.
为保证高炉稳定顺行,将静压差预判炉况技术应用于3 200 m~3高炉,建立了高炉炉身静压差与炉内状况、气流变化的对应关系,可准确了解高炉冶炼过程中各区域的所处位置和基本情况,超前判断炉内局部冶炼条件的变化,为高炉操作调整提供重要依据。  相似文献   

11.
开发了武钢有限7号高炉炉况诊断系统,包括炉顶料面雷达监测系统、炉身上部料层结构模型、高热负荷区域的铜冷却壁热面渣皮监测模型,以及武钢高炉专家系统中的过程参数计算、炉况状态的模式识别等内容,并建立了案例库和知识库.炉顶料面雷达监测系统和炉身上部料层结构模型能够直观反映高炉料面形状和上部炉料下降过程,为高炉调控布料提供了重...  相似文献   

12.
高炉布料调剂对于维持高炉的稳定顺行具有决定性的意义。武汉钢铁(集团)公司新开发的5号高炉专家系统利用数学模型实现了高炉布料调剂的自动处理,通过利用数学模型处理高炉操作数据,如炉顶煤气温度、炉顶煤气成分、压差、冷却壁温度变化等,可以获得对气流分布状况、炉型变化状况及高炉运行状况的评估结果;结合高炉当前的运行状况,如焦比、风量、炉身静压力、原料状况(组成、粒度、热性能等)等就可以获得调剂的建议。高炉冶炼专家系统投入运行后,有效指导了高炉的布料调剂,高炉操作稳定,工艺指标得到改善。  相似文献   

13.
高炉生产中,高炉炉顶煤气成份是直接反映冶炼过程的状态参数,是高炉操作调节负荷的主要依据,同时反映冶炼过程煤气利用情况,对高炉负荷平衡致关重要。因此,国内外高炉冶炼生产都想及时了解掌握高炉炉顶煤气成分,以获取最佳  相似文献   

14.
首钢高炉炉身上部损坏因素及对炉况的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
分析了首钢大型高炉炉身上部损坏因素,认为高炉炉身矮胖后炉身角变小,煤气流冲刷作用增大、高炉停风频繁、亏料线等引起的热冲击是上部炉墙损坏的主要原因。讨论了炉型损坏后对高炉操作的影响。通过高炉喷补修整内形,延长高炉寿命,同时可以保持好的生产指标。  相似文献   

15.
强化高炉冶炼在某种意义上说是提高煤气流速度,研究其变化规律是必要的。鞍钢现有的原燃料条件不能满足大型高炉强化冶炼的动力学要求。如果把热烧结矿改为冷料、整粒,把炉顶压力提高到0.1~0.15MPa,将会改变目前大型高炉生产的被动局面。高炉本身对强化冶炼也有很大影响。粒柱高度和阻损变化,炉容和几何尺寸,大型高炉炉型、风口数目等都对强化冶炼有重要影响。应采用上部调剂、下部调剂和负荷调剂相结合的操作方法。炉前工作在大型高炉生产中也占有重要的地位。  相似文献   

16.
莱钢1#1080m3高炉采用先进检测技术,即铁水连续测温、风口成像、水温差及热负荷、炉身静压等,对高炉进行精确操作,实现了高炉的安全、可靠、稳定运行。  相似文献   

17.
王颖生  仝锋 《钢铁》1999,34(12):6-8
分析了首钢大型高炉炉身上部损坏因素,认为高炉炉身矮胖后炉身角变小,煤气流冲刷作用增大、高炉停风频繁、亏料线等引起的热冲击是上部炉墙损坏的主要原因。讨论了炉型损坏后对高炉操作的影响,通过高炉喷补修整内形,延长高炉寿命,同时可以保持好的生产指标。  相似文献   

18.
炉身热喷补法,大多只把它视为是一个修理破损炉衬的简易方法,因其工艺较为复杂,很少问津.一般宁愿停下来重砌,或干脆对内型破损采取听之任之的办法.通过近年日、苏学者的研究,证实炉身上部内型状况是决定炉料分布、煤气分布、炉料下降的重要因素,从而将直接影响高炉生产指标的高低,长远的更将关系到一代炉龄的长短。研究炉身上部内型对冶炼进程影响的机理、寻找保持合理内型的方法,已成为当前不容忽视的一个重要研究课题。从热喷补法发展起来的炉型修复法就是由此而生、为此而用的。  相似文献   

19.
《炼铁》2017,(4)
阐述了造成宝钢2号高炉热负荷大幅波动的主要因素,如入炉原燃料、煤气流分布、炉温及出渣铁等。提出了稳定2号高炉热负荷的有效措施,如严格管理入炉原燃料、优化煤气流分布、稳定炉温及强化炉前作业,取得了一定成效。认为:2号高炉边沿气流对热负荷影响明显,边沿气流过分发展是造成炉体热负荷大幅波动的主要原因;W值控制在0.7~1.0有助于热负荷的长期稳定;选取适合当前炉身现状的煤比水平,能够保持热负荷长期稳定,有利于高炉长寿。  相似文献   

20.
梅山第三代高炉冶炼强度不断提高,炉身炉墙侵蚀严重,炉身冷却设备损坏较多。通过多年炉身造衬技术的研究,针对炉衬、冷却设备损坏机理,在炉身造衬的材料、方法上作了大量实践。炉身采用压入硬质耐火材料泥浆造衬,有效保护炉身冷却设备,规整部分缺损炉衬,改善高炉炉况顺行。  相似文献   

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