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相似文献
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<正> 一、前言从80年到81年。我院对氨合成系统的经典流程进行改革,借鉴大型氨厂的特点,结合小氨厂的设备现况,先后完成320kgf/cm~2和200kgf/cm~2操作压力下,氨合成系统节能新流程的设计。其主要特点是提高合成塔进气温度,使合成塔出口温度也相应提高,从而达到提高合成塔出口气的有效能,使之对这部份热能更加有效的利用。为从安全角度出发,使塔壁温  相似文献   

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卧式氨合成塔(以下简称卧塔)在国内系首次采用。它是大化肥国产化的样板和跳板工程——四川化工总厂年产二十万吨合成氨技术改造装置中用的。该装置采用美国凯洛格公司的低能耗制氨技术,吨氨能耗将由改造前的56.5GJ(13.5×10~6kcal)降到29.71GJ(7.1×10~6kcal)以下。而本径向带中间冷却器的卧塔则是装置的心脏设备之一。它由凯洛格公司提出工艺条件,日立造船负责工程设计,内件由日立制造,承受高压的外壳(以下简称外壳)由中国第二重机厂制造。该塔现已组装完毕待投料试运转。  相似文献   

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赵建怀 《中氮肥》1999,(4):15-17
我厂1000氨合成塔内件为传统的三套管,投用已有10年。由于阻力大,能耗高,产量低,已不适应我厂生产。经调查、分析、研究,决定将内件改为NC-1040Ⅳ型二轴二径式。催化剂选用A301型。内件总投资约95万元(含指导费用)。于1998年8月年度大修...  相似文献   

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王克宏 《贵州化工》1998,23(2):48-51
介绍贵州化肥厂两次使用YD型氨合成塔内件的实际运行情况,并分析了YD型内件所存在的一些问题。  相似文献   

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我厂在“七·五”期间对氨合成系统进行了挖潜改造,将原“单管并流、双筐串联”的氨合成塔内件换为华东化工学院开发设计的“轴径向冷管式合成塔内件”。该塔自1990年投用至今各项指标基本上达到设计要求(设计工况指标见表1)。现将使用情况总结如下。  相似文献   

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本文对UHDE型氨合成塔的工艺参数及结构设计作了比较详细的介绍,对其性能特点作了论述。  相似文献   

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我厂采用内径为600mm,操作压力320kg/cm~2的氨合成塔外筒,我们自行设计了“并流双套管—螺旋板”式内件,经两年半的生产实践证明,情况良好,各项指标达到设计要求。其内件结构尺寸及操作条件如下:  相似文献   

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自七十年代中期开始,国外许多公司相继开发了以节能为主的天燃气制氨的新工艺流程,使吨氨耗降至7.5×10~6kcal 以上。其中比较著名的方法有:凯洛格低能耗流程;卜内门制氨新工艺;布朗低温净化流程和托普索低能耗制氨法。本文只介绍体现布朗节能流程特点之一的三台绝热式氨合成塔结构。  相似文献   

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针对氨合成塔冷态升温流程中合成塔温度大幅降低的缺陷,进行了改进,改进后升温效果良好。  相似文献   

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潘小林 《化肥工业》1993,20(5):46-49
本文就单管折流式与单管并流式带中置废锅氨合成塔内件的结构技术特性及生产使用情况进行了对比。生产实践表明,单管折流式优于单管并不充式内件,由单管并流式改为单管折流式内件后,取得明显的经济效益。  相似文献   

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本文就单管折流式与单管监流式带中置废锅氨合成塔内件的结构技术特性及生产使用情况进行了对比。生产实践表明,单管折流式优于单管并流式内件,由单管并流式改为单管折流式内件后,取得明显的经济效益。  相似文献   

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YD型φ1000冷激式氨合成塔应用简介贵州远明化工节能设计研究所按河南省安阳化肥厂提供的条件,设计制造的YD型φ1000氨合成塔,属多段轴向冷激式氨合成塔内件。该塔内件高13.869m,无塔外换热器,塔出口温度要求低于240℃,是一种矮形规格的全轴向...  相似文献   

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为在同等工艺条件下得到一组最优工艺参数,以VB为开发工具,对ZF内冷一绝热型氨合成塔内件的优化设计进行了编程计算,结果表明,避免了人为的片面因素干扰,找出了设定范围内的最优值。  相似文献   

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