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1引言变压器是在电网起到转换能量作用的重要设备,特别是大型330kV变压器,如果发生故障必将造成严重的影响,日常运维中发现油色谱异常时,需要进行重点关注,如某330kV主变型号为OSFPS10-240000/330W2。2008年8月出厂,2009年7月投运。2016年12月发现乙炔超标并进行绕组、铁心局放检测,未发现异常,投入运行,后期对该主变进行了油色谱在线和离线的重点监测,后期监测过程中发现油色谱数据异常且缓慢增长,为避免造成主变发生突发故障,随后对该主变进行了停电检修和诊断性试验排查。 相似文献
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针对当前大型火力发电厂300 MW、600 MW、1 000 MW级机组高压厂用电接线和高压起动/备用变压器接线种类繁多,测量、保护用电流互感器数量及参数每个工程各异,是否采用TPY级的电流互感器有不同看法的情况,按照《电流互感器和电压互感器选择和应用导则》及国内大型火力发电厂配置的高压厂用变压器和高压起动/备用变压器的典型参数,通过计算分析,提出了大型火力发电厂高压厂用变压器和高压起动/备用变压器在各种接线方式下的电流互感器的配置方案,给出了合理的结论,以规范大型火力发电厂在该方面的设计思路。 相似文献
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通过分析、诊断某110kV主变压器内部高温过热故障过程,阐述了变压器油色谱分析方法,并通过现场解体检修验证诊断的准确性。 相似文献
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主变高压套管故障分析与处理 总被引:1,自引:0,他引:1
1 故障的发生、分析与处理 2004年5月21日,扬州第二发电有限责任公司电气巡检人员发现2号主变A相高压套管油位表指针指在低油位区域(红色弧线MIN区),而其他两相高压套管油位表指示正常.现场检查未发现A相高压套管外部有破损渗漏油.从红外检测图片可以看出2号主变A相高压套管油位确实比B、C两相低,但A、B、C三相高压套管从顶部接线夹到底部升高座之间的表面温度场分布基本一致,说明无局放过热现象. 相似文献
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液压变加载MPS磨煤机故障分析及处理 总被引:2,自引:0,他引:2
分析了杨柳青发电厂磨煤机液压变加载系统出现故障的原因并提出了相应的解决措施,该措施不仅保证了机组的安全稳定运行,而且对同类型磨煤机的运行具有指导意义。 相似文献
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铜陵发电厂一台主变套管发生故障,通过对套管内绝缘油的色谱分析,证实了套管内部存在严重的电弧放电现象,及时更换了套管,防止了事故的发生。 相似文献
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瓦斯保护作为电力变压器的主保护,能有效反应电力变压器的内部故障。以某火电厂A相主变瓦斯保护动作断路器跳闸为例,介绍事故发生经过,采用色谱分析方法对故障特征气体进行分析判断,查明事故产生原因,并提出相应的处理措施及建议,避免同类事故在现场再次发生。 相似文献
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330 kV花园变电所是青海省重要的枢纽变电所,该变电所2#主变在2002年11月14日的色谱监督中发现乙炔,2002年12月10日分析乙炔增长很快,同时氢气也有明显增长。通过色谱分析,发现330 kV花园变2#主变内部产生火花放电故障,并及时进行了检查处理,防止大型变压器在运行中发生设备损坏现象。文章介绍了此次变压器故障及其分析情况,并提出处理措施,保障了主设备及电网的安全稳定运行。 相似文献
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对新投运一台变压器中压绕组引出线碰箱壳引起悬浮火花放电的故障进行了分析。经现场放油、打开工作窗封板,证实故障分析正确。绝缘处理后,恢复正常投运。 相似文献
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<正>叙述实际工作中遇到的空压机电气系统故障,经过分析检查出抽屉柜内插接件接触电阻过大、动力电缆载流量冗余不足和空压机散热风机卡阻三点主要因素。通过重新选型抽屉柜插接件、优化改造低压盘抽屉柜动力电缆和更换散热风机轴承等措施,最终解决空压机高发的故障,产生了良好的经济效益。 相似文献
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汨罗变3号主变内部过热性故障分析及处理 总被引:1,自引:0,他引:1
1 故障情况 汨罗变110kV3号主变为有载调压的双圈变压器,容量31.5MV·A,两侧电压为110kV和10.5kV,系衡阳变压器厂1989年8月产品,1990年11月投运。投运后运行正常,测试合格。1994年底预试时发现油质色谱分析总烃值超标,高达1100μg/L,其它试验合格。1995年4月至9月,我们对3号主变进行了4次油质色谱跟踪分析,结果总烃值一直居高不下,呈缓慢变化趋势。各次测试结果见表1。表1 3号主变油质色谱测试结果μg/L试验日期H2COCO2CH4C2H6C2H4C2H2… 相似文献