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西门子为上海宝钢集团有限公司提供的第二套Corex设备投产1年后通过了性能考核验证,成功地证明了这一替代性铁水生产技术的经济效率。在性能考核成功结束后,宝钢于2012年6月5日签发了最终验收证书。西门子冶金技术部炼铁技术全球负责人DieterSiuka在谈到性能考核时表示:“与传统的高炉路线相比,西门子Corex的生产成本大幅度下降。”在Corex设备的支持下,价格较为低廉的本地原料将能够生产出与进口的高品位原料相同质量的铁水。Corex流程将作为高炉生产流程的替代技术而得到进一步推广,尤其是在铁水生产持续增长的市场。 相似文献
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Corex法是一种用煤而不用焦炭生产铁水的炼铁工艺,采用这种工艺生产铁水成本低,产量可调,适用于小型、中型、紧凑型乃至大型钢铁联合企业。一座设在南非的Corex装置的运行成绩展示了这种现代Corex工艺的特色。与高炉发展史相似,按比例地扩大Corex装置,是未来发展的目标。 相似文献
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不需要资源相对短缺的焦煤作燃料的Corex炼铁法正逐步被采用,文中对其在固定资产投资、投资效益指标、生产成本等方面的经济性与常规的高炉炼铁法进行了比较,并提出了应如何采用Corex炼铁法才能充分发挥其优势的建设性意见。 相似文献
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印度金达尔钢铁厂是一家年产钢380万t的钢铁联合企业,目前该公司有两座Corex熔融还原炉和两座高炉在生产铁水。金达尔钢铁厂建厂时,主要是利用Corex熔融还原工艺生产铁水,然后公司在扩容时又引入了高炉工艺生产铁水。这两种炼铁工艺本质不同,操作原理不同。这两种工艺运行的性能主要取决于入炉原料、操作原理、检修次数的多少等,因此两种工艺有各自的优点和不足。 相似文献
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《烧结球团》2001,26(1):27
京德勒这个年产160万t钢的钢铁联合企业选择了Corx炼铁工艺,这在当时也许有些奇怪,因为在当时Corex炼铁工艺是一种相对较新的炼铁技术。只有南非伊斯科钢 公司和韩国浦项钢铁公司加以应用。果不出人所料,1998年8月1座年产80万t的设备投产运行以失败告终。京德勒钢公司一时陷入财政危机之中。
然而,京德勒钢公司和设备的提供者奥钢联(VAI)共同寻找问题之所在并进行了补救工作。致使原设备于1999年8月份重新投入生产。自此以后,Corex炼铁工艺屡创历史新高,小时产量已达91t以上。从1999年8月到2000年7月这12个月内,共生产铁水661574t,远远超过浦项钢铁公司和南非萨尔达尼亚钢公司Corex工艺第一年的产量。预定又一年产80万t采用Corex炼铁工艺的设备明年初投入运行,投资费用大约为40亿卢比(9000万美元)。
目前京德勒钢公司第一座Corex工艺设备为其合资企业京德勒热电力公司供应煤气。建成该电力公司的目的是为了克服印度该地区电力短缺问题。第2座Corex设备投产运行后也将为其提供煤气。电站有2个130MW发电厂。通过Corex工艺产生的煤气或煤粉进行发电。电力成本为每千瓦小时2.6卢比(5.8美分),但自从由Corex工艺供应煤气后电力成本降为1卢比。
该地区日产1万t的铁矿石球团厂定于10月份投入运营。该厂使用Corex炼铁工艺产生的废气和距其20km的矿山公司提供的粉矿做原料进行生产。每吨球团矿的生产费用大约为600卢比(13.4美元),大大低于外购价格。
该公司Corex炼铁、转炉炼钢、连铸直到热轧所有设备运行良好,称其铁水生产成本每吨低于100美元,每吨钢水低于150美元,板坯每吨低于160美元,热轧带卷每吨低于190美元,就生产成本而言,该厂是最具竞争力的钢铁联合企业之一。
.杨 烨. 相似文献
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韩国浦项钢铁公司使用普通煤且 1 0 0 %使用直径 8mm以下粉矿的 Finex炼铁法 ,已进行中间试验 ,铁矿石处理量达到 1 50 t/d。该工艺的特点是采用廉价的煤及粉矿 ,铁水成本可比 Corex法进一步降低约2 0 %;与传统的高炉炼铁工艺相比 ,可省略烧结、炼焦工序 ,因而设备投资少 ;粉尘及有害气体发生量可减少 90 %以上。浦项钢铁公司于 1 995年年产 6 0万 t铁水的 Corex设备投产后 ,开始 Finex法的研究开发 ,拟于 2 0 0 0年实现工业化生产 ,到 2 0 0 0年为止共计投资 6 0 0亿韩元 ,并计划在 2 0 1 0年用 Finex法取代其 1号及 2号高炉。韩国浦项钢… 相似文献
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焦煤资源日渐贫乏,环境压力日益严峻,促使非高炉炼铁快速发展。熔融还原是非高炉炼铁的重要途径,而Corex是熔融还原中唯一实现工业化的工艺,且市场前景非常广阔。分析了Corex工艺的发展历程、工艺流程、特点及在我国实际应用情况,明确了Corex工艺对我国钢铁行业调整产品结构,实现绿色、循环和可持续发展的重要意义。 相似文献
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采用基于自学习的参考炉次法,建立了反应高炉炉温和铁水质量的预报模型,对炼铁过程铁水硅含量和硫含量进行预报,建立了基于BP神经网络的高炉铁水硅含量和硫含量预报模型。用国内某高炉的生产数据进行模型训练,经预报结果数据验证,想要通过现有直接获取的高炉参数很难准确同时预报铁水硅含量和硫含量,但基本能准确预报铁水硫含量的变化趋势。 相似文献
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优质低耗的钢铁产品需求低硅低硫的优质铁水。高硅铁水是炼钢处理所不希望的,它导致处理流程成本增加、产率降低,因此,需持续努力降低铁水中Si的含量。Corex是唯一确立并被证明已成功商业运行的改变传统高炉炼铁的熔融还原技术。尽管高炉硅转移原理已被熟练掌握,但Corex工艺仍然需要进一步的操作指导来控制硅转移。对超过一年的工厂运行数据进行统计分析,可以了解铁水中Si含量的影响因素,提供预测和控制铁水Si含量的方法。用回归分析得出回归方程来预测Corex铁水Si含量。简要讨论了硅预测回归分析中所涉及的各种因素,并验证操作参数,阐述了各参数间的相互关系。数据分析表明高水分、低金属化率、高挥发分、高渣比、高煤粉率、低产能直接导致高燃料比,同时炉渣高碱度和高Al2O3含量会导致铁水Si含量升高。 相似文献
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成分是钢铁制造流程铁钢界面物质流运行的关键参数之一,目前钢铁企业普遍存在炼铁和炼钢工序测得的铁水成分存在差异的问题,并由此导致脱硫站脱硫剂消耗量大、处理周期长、生产成本高。针对首钢京唐铁钢界面“一包到底”技术应用过程中铁水成分存在差异的问题,结合实际生产数据,统计了铁水成分差异的现状,并从生产工艺、检测方法等方面分析了差异形成的原因。结果表明,高炉与脱硫站测得的铁水Si含量绝对偏差平均为0.06%,S含量绝对偏差平均为0.024%,炼铁测得的铁水成分对脱硫和炼钢的参考性有限;铁水包装入多个铁次的铁水、高炉出铁过程铁水取样方法不科学、铁水转运过程部分元素与空气发生氧化反应及个别铁水样品中夹杂有炉渣,是造成铁钢界面铁水成分差异的主要原因。指出,钢铁企业应通过优化高炉出铁操作制度、改进铁水取样方法、加强铁水包管理、加强取样探头质量管理和建设沿途铁水快速取样装置等措施,解决铁钢界面铁水成分差异问题。 相似文献
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二十多年来,宝钢炼铁以高炉为中心,经历了学习、跟踪、消化,摸索、创新、发展等阶段,产能逐步扩大、技术水平不断提高.原料混匀矿堆积,厚料层、低硅和高褐铁矿烧结,炼焦配煤,高炉高利用系数、高煤比、长寿命等技术取得了长足的进步,同时,实现了固体废弃物基本零废弃和工业污水零排放,使炼铁整个生产过程向高效、低耗、清洁、环保的方向发展.二十多年的发展和联合重组,宝钢已成为具有年产烧结矿2885万t、焦炭726万t和铁水2250万t(铁水产量含浦钢Corex炉),主要经济技术指标达到世界一流的现代化炼铁厂水平. 相似文献
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