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介绍了糠醛精制装置中溶剂糠醛腐蚀设备的情冴,对造成设备严重腐蚀的原因及机理迚行分析,结合装置的实际情冴,提出从合理选用材料、消除体系内氧、控制糠醛水系统的氯离子含量、改善介质环境、减轻介质的侵蚀性、添加新型缓蚀剂等方面采取预防措施。实践证明,装置腐蚀得到了有效控制,使装置大修周期延长,实现装置长周期安全生产。 相似文献
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分析了润滑油糠醛精制装置设备腐蚀的原因,通过采取在糠醛水溶液系统加注KQ-1缓蚀荆、DY-06脱酸剂等防腐措施,取得了较好的效果。 相似文献
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中石化南阳能源化工有限公司糠醛装置通过采用热能优化新技术,用蒸汽加热器替代加热炉加热,优化了换热流程.对糠醛装置抽出油换热器选材问题进行论证研究,对糠醛精制装置溶剂回收系统汽提塔等塔内件进行了研究改造,降低了溶剂消耗.针对新技术应用后糠醛精制装置暴露出的腐蚀问题,进行了技术改进,改造后,取得了良好的经济效益和社会效益. 相似文献
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对糠醛精制装置溶剂损耗原因进行了分析,认为糠醛的损耗途径主要有携带损耗、变质损耗和腐蚀泄漏损耗,并介绍了目前工业生产中一些降低糠醛损耗的技术措施。 相似文献
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重质糠醛精制装置是以糠醛为萃取溶剂,以减二、减三、减四馏份油和丙烷轻脱油为原料油的溶剂精制装置,通过糠醛萃取,得出主产品精制油和副产品抽出油,同时在生产中产生一定量的相对较轻的携带油,携带油中含有润滑油理想组份和糠醛[1]。该装置通过对携带油的回炼点的工业试验,找出携带油回炼的最好回炼点,回收携带油中的油和糠醛,为企业多创效益。 相似文献
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针对糠醛溶剂精制装置废油换热器(E2136)入口短节泄漏、管箱隔板腐蚀、隔板丁字筋变形、小浮头内漏、管束结焦严重等问题,从结焦机理、操作参数、检修过程等方面进行分析,对同类设备提供了可鉴经验。 相似文献
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润滑油双溶剂精制的实验成果 总被引:8,自引:0,他引:8
通过对糠醛、糠醛与环氧氯丙烷的混合溶剂分别在不同温度、不同剂油比和不同溶剂比时 ,对润滑油馏分进行溶剂抽提精制 ,实验表明 ,糠醛与环氧氯丙烷以 1:1的体积比混合时得到的双溶剂在精制过程中有很大的优势。此双溶剂可以在低于糠醛精制温度 2 5℃以下进行抽提精制 ,精制油粘度指数提高了 4~ 6 ,收率提高了 1%~ 3% ,而且精制效果比糠醛更好。不仅温度降低了 ,而且降低了精制过程和溶剂回收过程的能耗与剂耗。 相似文献
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针对原料油中饱和分与芳香分分离精度低导致糠醛精制工艺抽余油收率低、抽出油质量差的问题,提出基于热力学相图分析的糠醛精制工艺的改进策略。基于虚拟组分法简化润滑油组分为饱和分、芳香分和极性分,采用NRTL模型预测不同温度下的相平衡数据,分析抽提过程液液相平衡关系及操作条件对萃取过程的影响规律,发现温度是影响平衡组成和传质效率的关键因素。基于相图对萃取过程的分析,通过设计多级抽出液回收系统,多温度梯级分离抽出液,解决抽提塔在较低温度下难以操作的问题。结合实际糠醛精制装置进行模拟计算,结果表明设置多级抽出液回收系统,抽提过程溶剂比及冷热公用工程量适当增加,抽余油收率较原工艺提高10%以上,抽出油质量极大改善,显著提升糠醛精制工艺的分离效率。 相似文献
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对糠醛精制和金属钠法精制两种废润滑油回收工艺进行对比实验,通过影响因素温度和剂油比或金属钠/废润滑油量对油品质量的影响进行了分析,得出两种方法回收废润滑油的最佳工艺条件如下。糠醛精制:剂油比1.5、精制温度80℃;金属钠法精制:金属钠/废润滑油量0.01,精制温度130℃。并在各自最佳工艺条件下对废内燃机油进行了回收实验,结果为:在糠醛精制的最佳工艺条件下,回收的废内燃机油的黏度指数为116.1,色度为1.5,凝点为-20℃,残碳为0.494%,收率为86.08%。在金属钠法精制的最佳工艺条件下,回收的废内燃机油的黏度指数为110.3,色度为3.0,凝点为-17℃,残碳为0.591%,收率为90.55%。回收后的油品经添加适当的添加剂调和后可循环使用。 相似文献
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以混合溶剂精制润滑油 总被引:3,自引:0,他引:3
以混合溶剂精制润滑油杨卓如黄洪杨晓燕兰仁华陈焕钦(华南理工大学化工学院,广州510641)关键词润滑油溶剂精制糠醛1前言目前,我国在润滑油精制过程中仍主要用糠醛作为溶剂。糠醛精制装置占溶剂精制装置的75.8%,其精制工艺已趋于成熟。预计糠醛精制仍将... 相似文献
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Treatment of a spent lubricating oil by chromatography over activated charcoal, followed by extraction with furfural, improved its characteristics and led to a product which could be used as a blending stock for lubricating oils. l.r. and p.m.r. spectroscopy showed that degradation of the oil during service probably involved the additives and also produced changes in the hydrocarbon skeleton. 相似文献
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