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无底阀水泵的优点是省电和提高水泵流量,效果都很显著,我们厂采用的是水-空气引射器(简称引射器)射流抽真空引水,经实际使用效果很好,在4BA-8泵上测定,平均每台降低电流8安。射流器与自引罐相比(小氮肥1979年第七期)有较多的优点:①省料②一只引射器可供几台水泵使用。缺点是原始开泵时没有工作水,所以应保留一台有底阀的水泵。引射 相似文献
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我厂氯碱车间蒸发工段的循环水泵,采用吸水式取水方式,即水泵入口中心线高于贮水池的水面。采用吸水式取水,必须在吸水管的下端装有底阀,在起动水泵之前要先将吸水管及泵壳内注满水。从蒸发工段喷射冷凝器回贮水池的水温度一般在40℃~50℃之间,因此水泵的底阀常常结垢,致使阀头和阀座不能合严,所以无法将水注满吸水管和泵壳。八六年初,我们去掉了水泵的底阀,在水泵入口加上了一个吸上式吸水装置一自吸罐。在第一次开泵时,自吸罐加满水,以后开泵就不再加引水了,使用一年多来,我们收到了节电、可靠、操作方便的 相似文献
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离心式水泵采用无底阀运行可克服安装底阀的不足,减少了水泵的阻力,确保了水泵的吸程,减少功率损耗,提高水泵的效率。 相似文献
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离心式水泵采用无底阀运行可克服安装底阀的不足,减少了水泵的阻力,确保了水泵的吸程,减少功率损耗,提高水泵的效率。 相似文献
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<正> 去年12月以来,我厂学习有单位运用无底阀水泵的经验,结合我厂情况,先后在两台2BA—6和一台3B—33型水泵上采用了水箱式无底阀自引水装置。今年2月又在我厂循环泵两台10sh—9型水泵中的一台应用了该项装置。具体结构如图: 相似文献
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在供水泵站的各种管路附件中,底阀的阻力系数最大。据有关资料介绍:底阀能量损失占进水管能量损失的50~70%,占进出水管总的能量损失的10—50%,泵站扬程越低,所占比例越大。此外,底阀的存在也给泵站的运行管理带来一些麻烦。因此,取消底阀,采用无底阀抽水技术,对节能和方便管理均有利。现就有底阀与无底阀泵水的能耗及效益分析如下。 以彭水县精干麻厂供水站为例。该站水泵型号为200S63A,Q=270米~3/时,H=40米,功率55千瓦,转速2950转/分,输入水管直径200毫米,管长59米,净扬程33米。 相似文献
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刘剑菲 《中国石油和化工标准与质量》2013,(20)
连续自动砂滤器与常规压力滤罐相比,节省了反冲洗水罐及反冲洗系统,进出水阀门为普通闸阀,无需自动阀,并且,连续自动砂滤不存在跑料、板结等现象,进水升压泵无需大扬程水泵,节省投资,降低能耗。 相似文献
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华北赵城一化肥厂锅炉采用水力除渣,沉渣池为地下式布置,长约18~20m,宽6~8m,底深5~6m。冲渣循环水泵布置在水池边(两台),地面布置。泵流量80~100m3/h,扬程40~60m,吸上高度5~7m。两台水泵(A、B)的吸入管相连(见附图),中间用阀门a、b隔开,阀门a、b之间有一根总管伸入水池水面以下,底端有底阀d。正常运行时,一开一备。A泵运行时,将阀a打开,阀b关闭;B泵运行时(停A),将阀b打开,阀a关闭。附图吸入管并联的冲渣水系统启动时,从泵出口侧灌水,使水充满整个空间。由于底阀是一个单向阀,水只能通过它向上升,不能… 相似文献
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<正> 我厂有250S—39离心泵10台。因水质较差,还有微量氨存在,故上水底阀常因结垢严重而堵塞。为了减少水流损失和清理底阀次数,几年来,我们去掉了部分泵的底阀,设计出一种无底阀结构。经四年多的投运,取得了理想的效果。 相似文献
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长庆油田常规注水站采用“原水罐、清水罐两级常压储存,加压泵、喂水泵两级加压、篮式过滤、纤维球粗滤、PE烧结管精细过滤三级过滤”的清水处理工艺,处理后的水常压储存于清水罐中,然后由喂水泵输送到注水泵,升压后注水。整个工艺不密闭,喂水泵、反洗泵二次提升耗能较大,处理后的水在清水罐储存过程中与大气再次接触,溶解氧升高,滋生细菌。通过油田注水密闭节能工艺研究,对“连续在线过滤、变流供水、气压罐吞吐稳压”等关键技术进行攻关,将加压泵+自清洗过滤+PE烧结管精细过滤进行智能集成,处理后的清水一次加压直接进入注水泵,实现流程密闭,大幅缩短处理流程,减少了溶解氧,提高了水质。节能节水效果显著。 相似文献
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离心式水泵用作排水、抽水使用时,都必须在进水口安装底阀,以便初始运转时向泵内灌水;排除泵内的空气。或者采用真空泵等设备抽除泵内空气自吸上水。前一种办法在水中杂质较多时,常常会由于杂物夹在底阀阀片与阀座间,造成漏水故障。后一种办法需要增加较复杂的设备。 相似文献
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《中氮肥》2018,(6)
安徽晋煤中能化工股份有限公司1#航天炉系统中,密封冲洗水泵(A泵/B泵)采用一开一备的运行模式,运行较为稳定,故障率极低;在2#航天炉系统设计中,密封冲洗水泵(C泵)仅有1台,存在很大的安全隐患。经分析,初步优化选择了将B泵作为2#航天炉系统备用泵的方案,即在B泵与C泵出口管线之间增设1条联通管线(共计4台手动阀及2台止回阀),实现B泵既可向1#炉系统又可向2#炉系统提供密封水的目的;但经论证和实践,虽实现了密封冲洗水泵的互备,但仍存在较大的安全生产隐患,于是又进行了进一步优化——增设2台气动切断阀,由此实现B泵与C泵的互备联锁自动控制。密封冲洗水泵运行方式优化后,实际应用情况表明,基本实现了密封冲洗水的稳定供应,保障了航天炉加压气化装置的安全、稳定运行。 相似文献