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空冷机组目前普遍存在夏季不能满发的问题,原因很多,现仅对漳山发电的2台300MW直接空冷机组在春、夏季节由于自然不利风向的影响和处理作一些介绍。 相似文献
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空冷机组背压的选择和确定是空冷机组设计的关键问题之一,是业主、制造厂家和设计单位所关心的空冷机组重要技术问题之一。要充分考虑影响运行背压的多种外部因素,如汽轮机进(排) 汽量、排汽冷却能力、大气温度等,必须通过综合优化选定设计背压。 相似文献
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对影响135MW直接空冷机组背压的因素进行了分析,指出了影响空冷机组背压的主要因素,并采取了相应措施确保了机组的安全经济运行。 相似文献
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从空冷机组的特殊性出发,介绍了在高背压和小容积流量下空冷机组的轴承振动,末叶颤振以至振裂的机理和控制方法,并介绍了为监测和控制机组运行工况的空冷机组背压保护和负荷自动控制装置的设计,调试工业运行和试验情况,该装置研制是“八五”重点科技攻关项目,取得了预期效果。 相似文献
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直接空冷机组空冷系统运行特性分析 总被引:1,自引:0,他引:1
以代表山西南北两地不同气温特性、不同年负荷特性的2台空冷机组作为研究对象,分析了空冷机组年运行负荷率、背压分布情况与环境特性和机组设计参数的变化关系,发现了机组运行方式存在的问题,并探讨了机组优化运行的调整潜力。 相似文献
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介绍150 MW高背压供热机组,凝汽器为满足高背压供热进行的配套改造内容。由机组高背压供热改造后,凝汽器高、低背压运行的试验数据,计算凝汽器在两种运行状态下的性能指标。凝汽器在高、低背压两种工况下运行,循环水流量与设计值比较吻合,凝汽器端差、过冷度基本都达到了设计值。高背压工况下,凝汽器端差较小,为2.264℃;正常背压工况下,凝汽器端差也小于通常设计端差4℃,修正后的总体传热系数和凝汽器端差与改造前相差不大;高背压工况下的凝结水过冷度为0.555℃,稍高于设计保证值。凝汽器进行高背压改造,达到常年安全运行和经济运行的要求。凝汽器在高、低背压下运行,可以进一步根据电、热负荷,调整循环水泵、热网水泵的水量和运行方式,提高机组供热期的发电量、降低非供热期的运行背压,以提高机组全年运行的经济性。 相似文献
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直接空冷机组可采用高背压供热和低背压抽汽供热两种方式,为了比较两种方式的热经济性,构建了热经济性分析模型,通过计算,分析比较了定主蒸汽流量和定功率条件下,某330 MW机组不同供水温度和热负荷时,高背压供热(背压为34 kPa)与低背压抽汽供热(背压为10 kPa)的能源利用效率。分析结果表明,供水温度不高于70 ℃,供热负荷越高,高背压供热相比低背压抽汽供热的节能优势越明显。供水温度升高,高背压供热需抽取中压缸排汽,导致经济性减弱;供水温度越高,高背压供热方案相比低背压抽汽供热的节能优势减小。如果供热负荷较低时,条件允许情况下,可以将高背压供热机组的部分电负荷转移到临机上。 相似文献
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直接空冷汽轮机组优化设计与运用 总被引:2,自引:0,他引:2
古交电厂一期工程1号、2号机组是东方汽轮机厂在国内首台应用的直接空冷汽轮机组,主要介绍了该机组在直接空冷工况下汽轮机组的优化设计,及其该机组优化后的运行情况。着重从安全运行角度上简述了轴系稳定性优化和汽轮机本体结构的优化情况。 相似文献
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空冷机组节省水资源,但是环境温度升高后,汽轮机的排汽压力升高,增负荷受限。为解决这一问题,以600 MW直接空冷机组为研究对象,采用6种方案,对原有空冷岛,通过增加散热面积和设置尖峰冷却装置进行降背压,以实现夏季负荷的增加。通过热力性能和经济性分析,结果表明,各方案使机组背压均有降低;在运行时间相同时,方案六改造效果最好,可节标煤约11274.5 t,降背压约8.4 kPa,但静态回收投资年限长约6.7年,且增加厂区的占地面积;方案一静态回收投资年限最短,约5.8年,但仅降背压约5.2 kPa。若考虑到场地限制及环境风影响,根据改造效果和静态投资回收年限,方案二为最佳方案,即增加15个冷却单元,可节标煤约11009.9 t,降低背压约8.2 kPa,静态投资回收投资年限约5.9年。 相似文献