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在大容量箕斗的设计中,需要对箕斗的应力状态进行分析,从而确定箕斗的合理参数。目前,理论上计算箕斗斗箱的应力尚有困难,通过模拟实验给出了箕斗斗箱壁的静态和动态应力分布曲线,并分析了动应力产生的原因。 相似文献
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大吨位箕斗是现代化大型矿井的关键设备。结合刘庄煤矿立井42 t特窄型箕斗,针对设备运行中存在卸载不畅、箕斗斗箱中下部变形等问题,重点介绍特窄型箕斗斗箱主要结构设计参数的确定和相关计算。 相似文献
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通过ANSYS对大容量箕斗进行应力分析,得到了箕斗强度与箕斗断面截面积、箕斗斗箱板厚、加强肋截面积及加强肋间距的关系,确定了影响箕斗强度因素的主次关系,得出了大容量箕斗斗箱的最优结构参数。 相似文献
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箕斗斗箱的有限元计算和实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
将箕斗斗箱壁视为折板受有变化载荷的弯曲问题,建立了有限元计算模型,并在10:1模型箕斗上进行了实验,对斗箱壁的静、动态应变进行了实测。比较程序计算结果与实测值可知:部分吻合较好,部分相差较大。作者分析了误差原因并指出用传统的筒仓理论计算箕斗箱壁载荷时,应给予适当修正。 相似文献
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我矿主井为JKMD-4×4落地式多绳摩擦提升机,采用20t底卸式箕斗、平衡锤提升,密封钢丝绳罐道。箕斗到位后利用活动卸载直轨上油缸将箕斗活动斗底打开卸矿,井架位置分别位于 26.87m和 12.9m为矿石仓和废石仓卸矿点。由于箕斗活动斗底卡矸石、导轮挂钩未挂住、曲轨积粉矿等原因,会出现箕斗活动斗底意外打开的情况,如不及时处理就会造成在井下装矿点将矿石卸入井筒,将井筒内钢梁等设施砸坏,箕斗从矿石仓下行将废石卸载直轨拉变形,油缸芯拉断,活动斗底撞坏,箕斗斗箱撞变形等恶性事故的发生,上述几种情况我矿都曾发生过,对矿山生产和设备安全运… 相似文献
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KF_5-100型液压自翻车是在1979年由铁道部技术委员会等有关单位,会同冶金、煤炭两大用户共同鉴定的,认为各项主要技术性能指标达到了设计要求,产品鉴定所需的技术文件和资料齐全,可交哈尔滨车辆厂批量生产.由于该车的技术规格是依据《关于黑色金属矿山100吨自翻车设计技术条件座谈纪要》所确定的主要参数设计制造的,其车厢容积基本上适于金属矿山.而露天煤矿的剥离物和煤的容重与金属矿山差异较大,使用这种自翻车,由于车厢容积的限制,载重利用率较低. 相似文献
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某矿1台JKM3.5×6型多绳摩擦提升机,作为主井提升矿 石用,选用14m3底卸式箕斗,年提升矿石能力180万t。经过近10年的运行后箕斗斗箱磨损,箕斗框架变形,主要受力部件疲劳损伤,强度降低。由于斗及框架的变形,已将井塔楔形木罐道损伤,并且装卸矿时撒矿现象也根严重,对设备的安全运行带来很大的隐患。矿方决定将此斗更换,以消除隐患。但更换旧斗,存在许多困难:(1)该矿从未更换过此箕斗,尚无这方面的经验;(2)该箕斗自重18t,加上3根尾绳,两项合重 38t,还有斗上的悬挂装置及需要起吊的吊具、绳索等… 相似文献
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我矿斜井倾角是41°,提升所使用的运输工具是2.5m3 箕斗车,采用双箕斗提升。由于路面情况复杂,箕斗 车经常发生掉道事故,当箕斗车向相临的箕斗车一侧掉道 时,由于相距较近,致使相向而行的两车后轮相碰,车轴、轴 承和轴头圆螺母都受到损坏,使后轮脱落,运输工作被迫中 断。而在41°的斜道上检修车辆或对箕斗车进行复轨既艰难 又危险,这类事故每年都给企业造成近10万元的经济损 失。 1 箕斗车后轮脱落的原因分析 箕斗车后轮轮轴结构如图1所示,圆螺母 M75 × 2(材料 Q235);轴头与其配合的螺纹长度为 11m… 相似文献
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利用水洗箱对井下柴油机废气进行洗涤是减少有毒气体的机外净化措施之一。该文简述了水洗箱净化原理,从水箱容积、隔板、喷气管、扩散室和材料等方面讨论了水箱的设计,并总结了一些设计经验。 相似文献
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汽车有效装载量是露天矿运输设计中的一项重要指标,其值合理与否将直接影响到生产用车的数量、汽车载重利用率和汽车运输的经营费用。 霍林河露天煤矿进口的75B(68吨)自卸汽车的箱斗几何尺寸见图1。该车箱斗容积计算方法是美国汽车工程师学会制定的,一般分为平装车容积和堆装车容积。 平装车容积是沿着车箱边帮顶缘刮平,即箱斗实际所包围的容积。对于后端敞开的车箱,是由底板后缘至侧帮边缘的平面所限 相似文献