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介绍了万年含砷银金矿回转窑焙烧脱砷工艺试验研究与工业实践。认为该工艺脱砷技术可靠,指标稳定,经济上合理,脱砷焙砂含As≤0.5%,满足冶炼工艺的需要。 相似文献
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高砷金精矿焙烧脱砷脱硫工艺试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用回转窑氧化焙烧工艺,对某矿含砷金精矿进行预处理。在适宜的工艺条件下,得到了较好的焙砂产品,其产品:含砷0.109%、含硫1.31%、脱砷率98.38%、脱硫率95.97%、 浸出率88.35%。 相似文献
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含砷铜精矿回转窑焙烧脱砷工艺研究 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了某矿含砷铜精矿回转窑焙烧脱砷小型试验、工业试验的研究结果,认为回转窑焙烧脱砷所产焙砂含As≤0.5%,工艺完全可行,脱砷后的铜精矿完全可以满足冶炼工艺的要求。 相似文献
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新疆哈图金矿的含金矿石,是一种以低硫化物含金石英为主、毒砂及黄铁矿矿化含金蚀变围岩为次的脉金矿,该矿石先经混汞提取大部分单体金后,予以浮选,可获得一含砷约5—6%的金精矿,该精矿经细磨后直接氰化,金浸率仅62%左右,本文所述工艺,拟将其预先焙烧后再行氰化,这样,金浸率可达92%以上,其氰化残渣含金也由原来的26克/吨降至5—6克/吨,从而大幅度提高了金收率,且通过焙烧,砷也能以白砷(As_2O_3)形态附带回收,达到综合利用资源的目的。 相似文献
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按焙烧—氰化方案对某含砷高硫金精矿的提金工艺进行了试验研究, 结果表明, 金精矿在模拟工业窑炉操作制度下焙烧氧化, 硫、砷脱除率和综合氧化率分别达95% 、92% 和95%以上, 焙砂经细磨—碱洗后氰化, 金的浸出率超过91% 。 相似文献
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采用回转管式炉对云南某高砷硫化金精矿进行了弹还原气氛焙烧脱砷试验研究,结果表明,在650 ̄700℃焙烧40min,焙砂含砷可降至0.2%以下。 相似文献
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采用管式炉焙浇法对怀化某矿的高砷金精矿进行了脱砷脱硫的小型试验研究,结果表明,在最佳焙烧制度下,脱胂率达97.80%,脱硫率91.48%,焙砂金浸出率可达92.96%。 相似文献
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高砷金精矿真空脱砷的动力学研究 总被引:4,自引:1,他引:3
通过研究高砷金精矿真空脱砷的动力学发现:高砷金精矿的真空脱砷是一个多步骤混合控制的复杂过程。脱砷前期,过程受界面化学反应控制;脱砷后期,过程受内扩散控制。低温时,氧化挥发作用很大;高温时,分解蒸发占主导地位,氧化挥发作用很小。在450℃—800℃温度范围内,求得各残压下的活化能为:5Torr时:E1=63.47kJ/mol.E2=59.80KJ/mol,50Torr时:E1=52.23kJ/mol 相似文献
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祥云高砷硫化金精矿脱砷试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
采用回转管式炉对云南祥云金厂箐金矿的高砷硫化金精矿进行了弱还原性气氛焙烧脱砷试验研究。结果表明,在650~700℃、焙烧40min条件下,焙砂含砷可降至0.2%以下。 相似文献
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简椿林 《有色金属(冶炼部分)》2020,(11):65-70
对沸腾焙烧预氧化处理含砷金精矿的工艺过程进行了研究。考察了焙烧气氛、焙烧预处理剂等因素对焙砂表面形貌、金银浸出率及氰化尾渣中金银残留量的影响。结果表明:含砷难处理金精矿在富氧焙烧气氛下所得焙砂表面出现气孔较为均匀的形貌;对氰原(氰化原料,酸浸渣)与氰化尾渣中金银进行化学物相分析发现,硅酸盐包裹是影响金银氰化浸出的主要因素。富氧焙烧气氛下,采用NaOH︰Na2CO3=1︰2复合添加剂所得氰原中硅酸盐包裹金银占比明显下降,焙烧效果大幅改善,金、银浸出率分别提高7.27与13.6个百分点。 相似文献
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采用氧化焙烧—还原熔炼工艺对某高铜高砷金精矿进行研究。试验结果表明,该金精矿在800℃氧化焙烧2h得到的氧化焙砂,在SiO2添加量35%,无烟煤添加量8%,1 450℃还原熔炼60min时,渣计铜回收率95.70%,渣计金回收率99.62%。还原熔炼过程中,硫、砷主要富集在合金中。 相似文献
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高硫含砷金精矿加碱焙烧-氰化浸出工艺的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文对某高硫含砷金精矿进行了加碱焙烧-氰化浸出工艺的试验研究,取得了满意的结果。硫、砷固定率分别大于93%和96%,金氰化浸出率大于95%。与传统氧化焙烧-氰化浸出工艺相比,金浸出率基本相同。该工艺环境污染小,设备简单,投资小,易操作,具有发展前景。 相似文献