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采用提高氯化氢纯度、降低循环冷却水的温度和增大尾气冷凝器传热面积等措施提高乙炔转化率和活性炭对VCM的吸附效率;采用提高床层温度的措施,提高活性炭对VCM的解吸效率。改造后的精馏系统的尾气放空量由20%降低到7%,达到了规定的排放标准,在减少环境污染的同时,为企业节约生产成本250万元左右。 相似文献
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介绍了江东化工股份有限公司树脂厂30M^3釜PVC悬浮聚合生产装置密闭进料工艺,该工艺将原有的开盖进料改为全密闭进料,缩短聚合辅助时间;同时增加反应中途注水,提高釜传热能力及单釜产量。 相似文献
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PVC生产中聚合温度异常原因探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
在PVC聚合期间根据生产牌号的需要,投用回流冷凝器,提高釜的传热能力,能较好地保证釜内反应物料温度的稳定。在生产末期,粘釜成为聚合反应后期温度高的主要因素。冷冻水的温度和流量直接影响着聚合釜的传热速率,要加强工艺操作技术管理和设备维护。 相似文献
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刮壁搅拌桨的最优设计 总被引:5,自引:0,他引:5
运用罚函数Galerkin加权余量有限元数值算法模拟了Votator、C&R反应器和刮壁槽式釜中轴截面的流速和剪切分布。计算结果表明,Votator,C&R反应器中流动和剪切分布较刮壁槽式釜更有利于流体的混合和壁面的传热。对C&R反应器,采用无间隙刮板,其传热和混合性能优于有间隙刮板。建议刮壁搅拌反应器的设计采用类似Votator和C&R反应器的环隙结构和无间隙的刮板形式。 相似文献
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本试验在78m^3大釜上进行,经试验选定了引发剂的用量及配比并达到了缩短反应时间1.5小时以上的设计目标,产品SG3PVC树脂质量和经济效益评估结果也都是比较好的。 相似文献
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《高校化学工程学报》2015,(4)
搅拌釜内的强放热反应过程常常需采用内置螺旋盘管来增加换热面积,对带盘管搅拌釜内传热过程的数值模拟与盘管外侧对流传热系数的实验测定有重要的应用价值。今使用流体力学软件FLUENT对四斜叶桨搅拌下釜内盘管非稳态对流传热过程进行模拟,得到了搅拌釜内温度场分布和盘管内外两侧平均对流传热系数。模拟采用标准k-ε湍流模型和强化壁面函数,考虑了釜内液体黏度、导热系数随温度的变化关系。在模拟搅拌釜的非稳态冷却过程中,将搅拌釜内温度的变化过程分成四段,模拟得到四个釜温下的拟稳态温度场和对流传热系数,在此基础上计算得到全冷却过程的平均对流传热系数。为了验证模拟的可靠性,对盘管外侧对流传热系数进行了实验测定。模拟获得的盘管外侧对流传热系数值与实验值相比误差为22.5%,盘管内侧对流传热系数模拟值与经验公式计算值相比误差为2.6%,不同釜温下盘管出口温度模拟值与实验测定值偏差在1.52 K以内,表明所用模拟方法在工程上是可行的。 相似文献