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敌敌畏是我厂主要产品之一,其规模为年产4000吨。自去年采用三甲酯一步法合成敌敌畏新工艺以来,其付产氯甲烷一直放空,这不仅对大气环境造成污染,而且也直接影响着我厂敌敌畏成本的降低。 据了解,目前,国内生产采用一步法合成敌敌畏的厂家有数十家,由于该工艺与原来敌百虫碱解法相比,具有工艺流程简炼、原料成本低、产品质量高、市场竞争力强等优势,至今各生产厂仍然没有认真考虑氯甲烷回收问题。我厂经多次实验,改造老工艺,于4月15日一次试车成功,质量符合部颁标准。 相似文献
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三苯基氯甲烷是一种重要的化工原料和医药中间体 ,在有机合成中其特殊的应用是用于保护羟基。三苯基氯甲烷可以在无水三氯化铝 [1] 或氯化铁[2 ] 的催化下 ,由四氯化碳与苯反应制得 ,这是最常用的方法。也可在过氧化物存在下 ,由三苯甲烷与五氯化磷 [3 ]或磺酰氯 [4]反应制备 ,还可以由三苯甲醇制备。由三苯甲醇制备三苯基氯甲烷 ,比较常见的方法是与五氯化磷[5] 或者乙酰氯 [6] 反应 ,与氯化氢反应的实例则非常少见 ,但氯化氢气体比五氯化磷或者乙酰氯都要便宜。我们在一种产品的生产过程中 ,可以大量回收到三苯甲醇 ,为了降低成本 ,希望寻… 相似文献
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甲醇液相法生产氯甲烷装置的核心设备是搪瓷反应釜。我厂自1991年3月氯甲烷试车开始,搪瓷反应釜一直存在使用寿命短的问题。经过两年的实践摸索,不断改进,从搪瓷反应釜的安装开始,直到投入稳定运行,已使搪瓷反应釜的使用寿命大大提高。总结我厂两年来使用搪瓷反应釜的情况,可分为三个阶段: 相似文献
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为提高天然气中乙烷回收率,对SRX乙烷回收工艺流程特性进行研究,重点考察外输干气回流比、脱甲烷塔操作压力、脱甲烷塔气相侧线位置及抽出量、侧线抽出气相过冷温度对乙烷回收率以及总压缩功率的影响。结果表明,通过增加外输干气的回流量、降低脱甲烷塔操作压力、下移脱甲烷塔侧线气相抽出位置、增加气相抽出量、降低侧线抽出气相过冷温度可有效增加乙烷收率。 相似文献
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1972年以后,我厂一直采用二次蒸馏法生产三氯乙醛。用这种三氯乙醛生产的敌百虫质量高而稳定,消耗定额低。1979年全国敌百虫行业竞赛评比中,我厂荣获化工都颁发的“全面优胜竞赛红旗”。同年,敌百虫被评为化工部“优质产品”。1980年我厂敌百虫平均含量达到92.55%,原料总耗达到854公斤/吨,均 相似文献
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我厂为5000吨型的小合成氨厂,碳化塔有四台,直径1.6米,高9.8米,单系统生产时使用三台轮换作业,塔冷却面积180米~2,碳化付塔直径1.2米/1.6米,高12.5米其上部为回收清洗段。老系统正常生产时为一主一付单塔串联。系统压力为11~11.5公斤/厘米~2。我厂老系统是三炉((?)2260)八机(L3.3~15~(17)/320)规模,碳化系统仍为原设计,只有碳化水箱由钢管改用铝管,79年实际产氨17318吨,单系统日产碳铵在225吨左右。要提高产量,使碳化能力提高是个重要方面,碳化能力的提高,关键在操作和具有足够 相似文献
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我厂全体职工及全体技术人员在党的亲切教育下与关怀下,解放了思想,不断大跃进,在1960年4月份,终于实现了敌百虫的一套全新的生产方法。这个方法是从原材料到生产过程进行了彻底的革命,用氯油代替了三氯乙醛,生产过程全部实现了连续化。初步估计,用这个新方法生产敌百虫,可比原来方法每吨产品(以原油计)可节药98%硫酸2吨、洒精250公斤,反应时间由原来的16—10小时,缩短为2—1小时,节药了劳动力(每吨原油计)4—5人,消灭了繁重的体力劳动。 相似文献