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168kA新型阴极高效节能铝电解槽磁流体运动的数值模拟 总被引:2,自引:0,他引:2
建立了168 kA新型阴极铝电解槽磁流体运动的数学模型,对电解质与铝液交界面的流场、电解质的流场以及阴极铝液的流场进行了模拟,并对新型阴极电解槽阳极导杆等距电压降进行了测量。研究结果表明:新型阴极铝电解槽可隔断槽内铝液流动,降低槽内阴极铝液的流速。新型阴极铝电解槽铝液与电解质交界面的速度矢量和较普通阴极铝电解槽铝液与电解质交界面的速度矢量和低2~3倍,且极值分布更为均匀。新型阴极电解槽内铝液与电解质界面处的磁流体速度最大,然后以界面为中心线逐渐减小。 相似文献
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本文主要阐述了降低铝导杆与阳极母线的接触电压降、阳极效应系数、阳极压降、阴极压降、电解质电压降的措施束降低电解槽平均电压.从而达到节能降耗的目的。 相似文献
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在200 kA预焙电解槽生产过程中,通过对阳极母线与铝导杆接触面经常出现的烧损、拉伤的修复,有效地解决了阳极母线与铝导杆接触不良导致的电阻增大、电压降升高的问题,节约了能源,经济效益显著。 相似文献
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一种铝电解槽焦粒焙烧软连接装置,其特征在于有一由若干层金属薄片组成的导电软带,在软带的一端固定连接一阳极母线U形卡具,另一端固定连接一阳极导杆U形卡具;阳极母线U形卡具通过其紧固螺栓可安装于阳极母线上;阳极导杆U形卡具通过其紧固螺栓可安装于阳极导杆上。该软连接装置能有效改善电解槽焙烧局部温升的均匀性、改善局部导电的均匀性;大大降低工人的劳动强度并且降低对阳极制造质量的要求。 相似文献
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本文针对实际生产中,阳极杆组由于各种原因铝导杆与爆炸块的铝-铝焊接部位以及爆炸块钢-铝结合面经常出现开焊现象,利用改变破口形状、异形补强爆炸焊块补强、规范焊接工艺的方法进行改善优化,提高导杆使用寿命和周转率,降低电解生产成本。 相似文献
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阳极导杆组件是电解铝生产的重要组成部分之一。目前阳极导杆组件基本由人工修复,这种方式存在人员劳动强度大、修复效率低、质量不稳定等问题,导致阳极导杆组件在生产阶段易发生脱落、开裂或寿命降低等情况。本文介绍了一种阳极导杆组全流程自动化修复解决方案。该方案涵盖了窄间隙全截面焊接工艺及装备、基于电阻热压力焊的阳极钢爪修复技术及装备、铝导杆修复全流程自动化技术及装备。应用该方案每日修复组件数量可达40组以上,使用寿命延长一半以上,同时降低作业人员的劳动强度,并使电解铝行业吨铝节电15 kW·h以上。 相似文献
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本文介绍了烟气焙烧铝电解槽的原理、装置及加热制度,并在240kA系列铝电解槽进行了应用,结果表明烟气焙烧能够使阴极焙烧温度缓慢均匀上升,内衬结构得以焦化烧结,焙烧成本较为低廉,是比较理想的焙烧方法。 相似文献
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介绍了全截面焊接技术及装置在铝电解槽阴极钢棒焊接中的应用。与传统焊接工艺焊接效果对比,该技术能够实现阴极钢棒的全截面焊接,有效提高焊接阴极钢棒的焊接质量和焊接效率、降低焊口压降。生产实践表明,相对传统工艺,该工艺能够将工期缩短40h左右,上槽后压降降低15mV左右。 相似文献
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介绍了宝川铝厂 75kA侧插自焙铝电解槽系列不停电停送槽装置的设计和开发。经过 6 0多台大修电解槽的实践证明 ,该装置完全满足设计要求 ,并适用于同阴极母线、同电流强度的任何电解槽 相似文献