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相似文献
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1.
王宏伟  王善拔 《水泥》2001,(5):13-14
0引言   小型五级旋风预热器窑的规模大多为 300t/d和 600t/d水泥熟料,规格多为Φ 2.5m× 42m、Φ 2.7m× 48m和Φ 3.2m× 52m。有人将它归为新型干法生产线,因而认为其熟料的配料方案和煅烧操作应与大型预分解窑一样。实际上,小型五级旋风预热器窑由于未设分解炉,生料入窑分解率低,加上大多采用单筒冷却机,二次风温度不高以及窑的直径小致使单位熟料的窑筒体表面散热损失大等原因,窑内熟料煅烧温度不高,因此其熟料的配料方案和煅烧必然不同于大型预分解窑。本文拟在分析五级旋风预热器窑的热工特性基础上,讨论其配料方案及熟料…  相似文献   

2.
吕士诚 《水泥》2003,(11):17-18
0引言我公司有80年代设计制造的Φ4m×60m四级悬浮预热分解窑,炉型为RSP型,后经改造,但总体炉容偏小,已严重制约着熟料产量的进一步提高。2001年,为提高回转窑系统产量,先对2号分解炉、预热器系统进行了改造,改造后系统出现了塌料等不正常现象,经过分析、进一步改造,解决了问题。1第1次改造1.1内容1)MC室壳体断面由4700mm×4700mm扩为5400mm×5400mm。2)斜烟道2.9m×2.2m改造为4.9m×2.8m。3)将SC室、斜烟道和MC室的料衬厚度由原300mm减薄为250mm,进一步增大炉容。4)在不改变现有壳体的前提下通过减薄衬料的办法,对预热器各级上升管道及…  相似文献   

3.
提高2.3m×12.9m篦冷机运行可靠性的措施   总被引:2,自引:2,他引:0  
谢国海 《水泥》2000,(10):19-20
我厂 3号窑为Φ 3m× 48m日产 700t熟料 RSP型预分解窑。自 1990年点火试生产以来, 2 3m× 12 9m组合推动篦式冷却机运行状况不佳。 1存在的主要问题   1)一室鼓风机电动机经常被烧坏,仅 1991年就烧坏 37kW电动机 5台;   2)二~四室的圆孔篦板频繁脱落;   3)熟料  相似文献   

4.
我厂700t/d熟料新型干法生产线;窑尾预分解系统由5级预热器(2-1-1-1-1)和RSP分解炉组成。在生产过程中,该系统存在以下几个问题:①RSP炉的预燃室SB和分解室SC没能充分发挥作用,煤粉的燃烧区域下移到分解室的中下部,在SB和SC上部约1.2m处的空间里,煤粉的燃烧状态不佳;②入SB的三次风管阻力大,水平管道易堵,使入SB的风速很低;入SC的三次风速低,入炉生料在SC室分布不佳,火焰未全部被生料包裹,有一部分火焰扫向炉壁,使耐火砖受损严重,更换频繁,严重制约了分解炉的运行;③煤粉在RSP炉内没有完全燃烧,从5级下料管处可以清楚地看到煤在继续燃烧,使系统温度分布不合理,C_5下料管翻板阀易变形漏风,引起结皮堵塞等,同时也使得入窑生料  相似文献   

5.
张惠鄂 《水泥》2001,(7):34-35
1出现的问题   我厂自 1993年开始试生产硫铝酸盐水泥,窑型为Φ 2. 6m/3. 3m× 75m中空回转窑,Φ 1. 2m× 22m单筒冷却机,采用半干法生产。投产以来一直比较顺利,熟料色泽好,化学成分比较理想,强度能达到预期目标。 2000年为降低生产成本,采用低挥发分煤煅烧。单通道喷煤管改为双通道喷煤管。改造后铝酸盐水泥熟料的煅烧较为顺利,但是当生产硫铝酸盐水泥熟料时,烧出来的熟料都为红褐色或棕黄色,其外观色泽与铝酸盐熟料接近,有些熟料外为红褐色内为灰黑色。虽多次调整热工参数,仍改变不了熟料的颜色,致使烧出来的熟料都为废品…  相似文献   

6.
李小明 《水泥》2001,(4):17-19
我厂有 3条Φ 3. 0/Φ 2. 4/Φ 3. 0m× 84m(1、 2、 3号窑 )和 5条Φ 4. 0/Φ 3. 5/Φ 4. 0m× 145m(4、 5、 6、 7、 8号窑 )的湿法回转窑,自 1998年 3月相继投产以来,熟料 28d强度平均稳定在 61MPa左右,能生产 P· O425R水泥和 P· II525水泥。但是对湿法回转窑而言,由于工艺技术设备比较落后,要想提高 ISO强度,必须调整配料 ,加强回转窑的煅烧控制,使熟料质量得到提高。 1配料方案的要求及采取的工艺措施 2000年 8月 13日之前,我厂配料三率值的控制范围是: KH: 0. 90± 0. 02; n: 2. 0± 0. 1; P: 1. 3± 0. 1。 …  相似文献   

7.
0 概述 我厂1 000 t/d预分解窑为φ3.2 m×44 m带五级悬浮预热器类RSP分解炉(取消SB室)的新型干法水泥生产线。1992年投产以来,至1998年达标达产经历了漫长的6年时间,这其中有工艺设计不尽合理、设备故障频繁、管理不力、工艺技术缺欠等多方因素  相似文献   

8.
为降低熟料煅烧成本,国内各回转窑水泥厂纷纷采用无烟煤或贫煤代替烟煤。为此,我们开发出了 CMS煤磨选粉机。首批 2台 CMS-30煤磨选粉机在广州石井水泥公司 2台 DTM2500/3900风扫磨系统中应用,并于 2000年上半年投产,取得满意的效果。之后,湖南金磊水泥集团有限公司、郑州金龙水泥股份有限公司和郑州长城铝业公司水泥厂先后选用 CMS-30和 CMS-15煤磨选粉机分别用在 DTM2500/3900、Φ 2. 4m× 4. 75m和Φ 1. 7m× 2. 5m风扫煤磨系统上。 1结构和分级原理 CMS煤磨选粉机的结构如图 1所示。 图 1 CMS煤磨选粉机结构示意 从…  相似文献   

9.
吴健忠 《水泥》2002,(9):29-30
我公司3号窑规格为Φ4m×60m,是经过改造的离线喷腾型窑外分解窑,分解炉为Φ3.8m×18m。原采用烟煤作燃料,设计熟料生产能力为1320t/d,实际熟料生产能力可达1480t/d。为了充分利用当地的无烟煤资源,公司于1998年2月开始在3号窑采用无烟煤掺量占70%的混合煤。1二次加高分解炉的改造过程为延长煤粉在炉内的停留时间,有利于煤粉完全燃烧,将分解炉加高了3m,增加炉容积34.74m3。并在炉中增设缩口,提高炉内煤粉与气体的相对运动速度和混合程度。在试生产中发现,1)时常有未燃尽的煤粉经分解炉、上…  相似文献   

10.
0前言 江西万年青水泥股份有限公司(以下简称我公司)#4窑为2 000 t/d五级旋风预热器带NC—SC离线喷腾型分解炉的新型干法生产线,其回转窑规格为 4 m×56 m。窑尾废气处理系统配备了CZS7.5 m×30 m增湿塔、3050DIBB24高温风机、2- 4.5m旋风分离器及BS780—30/12.5/3×9/0.4电除尘器等设备。该生产线自2000年4月建成投产以来,由于诸多因素,窑尾粉尘排放浓度(标况下)  相似文献   

11.
陆冬生 《水泥》2001,(8):46-48
我厂五级旋风预热器窑规格Φ 3.2m× 52m,由成都设计院承担设计,设计能力为 600t/ d熟料,年产硅酸盐水泥 20万 t。 1996年底建成投产,但经过几年的调试生产,一直存在熟料标号偏低,产量不高的问题。 1999年 4月我厂与宝山水泥厂合作进行了技术改造,经过一年多的工作,熟料标号及产量得到大幅提高。 1改造前存在的主要问题   旋风筒规格: C1级为Φ 3 200mm, C2、 C3、 C4、 C5级为Φ 4 110mm;熟料冷却机型号为 509H- 619H,规格为 11 727mm× 4 881mm× 3 050mm,投运以来的工艺技术指标见表 1。 表 1 窑投运以来的数据对比 …  相似文献   

12.
马钢集团控股有限公司桃冲矿业公司水泥厂原为600t/d生产线,为!3.2m×52m的五级旋风预热器窑,1999年建成投产。2004年6月将窑系统进行技术改造成为1200t/d新型干法预分解窑。技术改造前后的主机设备对比(见表1)。图1三次风阀位置示意图1分解炉壁烧损的原因分析1.1入分解炉风向偏下,风速过快如图1所示,三次风阀为!1400mm高温电动蝶阀,三次风阀距分解炉很近,最长端约1.5m,最短端约20cm,蝶阀为逆时针方向转动,正常生产时三次风阀开度为55% ̄60%,这就使得入炉风向向下偏移,入分解炉风速提高近1倍,高速气流夹杂大量熟料颗粒,象砂轮一样冲刷着三次…  相似文献   

13.
倪宏山 《水泥》2003,(11):13-14
1主机设备和生产情况表1为主机设备表;表2为1999~2003年上半年产质量的完成情况。表1主机设备名称规格型号中卸式烘干磨Φ3.5m×10m预热器C1:2-Φ3312mmC2:1-Φ4812mmC3:1-Φ5116mmC4:1-Φ5116mmC5:1-Φ5416mm分解炉改为TD炉(Φ3812mm)+NMFC炉(Φ3300mm)回转窑Φ3.2m×46m篦冷机503H-609H-825H已采用“TC”充气梁技术进行改造高温风机DIBB24风量:210000m3/h;风压:7kPa窑头排风机Y4-73№16D风量:160000m3/h表21999~2003年上半年生产情况时间台时产量/(t/h)熟料28d抗压强度/MPa熟料热耗/(kJ/kg)水泥电耗/(kWh/t)199932.755.24456…  相似文献   

14.
郑培钦 《水泥》2000,(10):48
我厂是年产 14.4万 t的立窑水泥厂,粉磨系统配套有 4台磨机,其中Φ 2 2m× 6 5m磨机 2台,Φ 1 83m× 7m磨机 2台。几年来, 4台磨磨头密封不良长期漏粉,原设计磨头进料装置结构见图 1。 图 1磨头进料装置原结构   1盘根压盖; 2进料螺旋筒法兰; 3铅粉浸油石  相似文献   

15.
我公司于2009年对原有两条2000t/d生产线进行了技术改造,分解炉由RSP型改造成N-RSP型.改造后分解炉使用一个单体套筒式简易燃烧器,布置在SB室顶部.试生产过程中,其使用效果欠佳. 1 存在的主要问题 1)喷煤不均匀,火焰不均匀、无力、发飘、发散,煤嘴周围时明时暗,且炉内煤粉燃烧不充分,结皮严重. 2)SC室顶部、SB室内浇注料和壳体多次被烧漏,因壳体烧漏每月被迫停窑2~3次. 3)燃烧器外套容易变形、烧漏、烧断,平均使用寿命只有25~30d.  相似文献   

16.
杨力胜 《水泥》2001,(5):18-19
我公司地处福建,当地只产无烟煤。 2000年 3月 30日我们在 2号Φ 4m× 42m立波尔窑上进行无烟煤掺量占 80%的混合煤试烧 ,并取得成功。 1混合煤的制备 1)利用新建的 1条煤粉制备工艺系统。该系统在原煤联合贮库内设有烟煤、无烟煤 2个煤仓,并配 2台 POC- T- 500× 6500皮带计量秤控制配比,然后通过皮带送入煤磨磨头仓。煤磨为Φ 2.8m× 8m带烘干仓的风扫磨,磨前配 1台 HSZ- 100环锤式破碎机,控制入磨粒度≤ 25mm。出磨采取二级选粉,安装 2台Φ 2.8m粗粉分离器, 1台 K2500/355型细粉分离器。制备好的煤粉入称重仓经双管螺旋…  相似文献   

17.
我公司1000t/d生产线采用Φ3.2m×46m带NKSV分解炉五级悬浮预热器,1992年投产,一直未达到设计能力。为此,2001年11月和2002年7月分两阶段对其进行技术改造,第一阶段安装NSLC离线型分解炉和改造篦冷机,第二阶段在NSLC炉下安装流化床,经过3个月的生产,基本达到设计能力。1烧成系统主要设备烧成系统主要设备见表1。表1烧成系统主要设备设备名称规格型号回转窑Φ3.2m×46m分解炉NKSVΦ4.1m,有效容积120m3预热器C5:2-Φ2700mmC4:Φ3400mm(卧式旋风筒)C3:Φ3700mm(卧式旋风筒)C2:Φ4900mmC1:Φ5200mm篦冷机2.52m×14.4m水平推动增湿塔Φ6…  相似文献   

18.
我公司将南京建通水泥有限公司!3.8m×8.5m立窑装备在公司辖属企业黑龙江省嫩江圣泉水泥厂,该公司原有!3.3m×12m、!2.5m×10m机立窑各1台,年实际生产水泥25万t。为适应当前市场的激烈竞争,公司在原来老厂的基础上采用部分老厂的设备和圆库,改建了一条1200t/d的熟料生产线。1整条生产线主要装备(1)!3.6m×11m原料烘干磨机1台,设计产量120t/h(两班生产)。(2)!3.8m×8.5m机立窑2台,设计能力1200t/d熟料。(3)!3.2m×13m、!2.2m×6.5m闭路水泥磨机各1台,设计产量100t/h。(4)!34m×13m石灰石均化库1座,储存量20000t。(5)!25m×13m熟料均化库1座,…  相似文献   

19.
巴太斌 《水泥》2001,(7):24-25
中国长城铝业公司水泥厂有 4台窑尾带料浆蒸发机的湿法短窑,每台窑配 1套风扫式煤磨系统,多年来一直采用单通道燃烧器烧优质烟煤,窑的规格Φ 3. 3m/3.6m× 65m、Φ 3. 6m× 65m各两台,平均台时产量 16t/ h,熟料标准煤耗 255kg/ t。 2000年我们对 4台湿法窑的煤粉制备及煤粉燃烧系统进行改造,取得了显著的效果。 1改造前状况分析 改造前煤粉制备及燃烧系统工艺流程见图 1。 图 1改造前工艺流程图 1.热风炉; 2.原煤仓; 3.煤磨; 4.粗粉分离器; 5.细粉分离器; 6.煤粉仓; 7.双管螺旋喂料机; 8.单风道燃烧器; 9.回转窑; 10.冷却…  相似文献   

20.
晋牌水泥集团有限公司的熟料煅烧系统是引进加拿大富乐-史密斯公司,FULLER—RECIRULA鄄TION—5STAGECYCLON型超短窑。使用旋流式SF型分解炉,窑规格为准3.962m×42.672m,两档支撑,长径比为10.8,日产熟料2000t。1系统特点预热器系统设有物料再循环系统。设计思路是:使物料多次循环通过分解炉,从而增加物料在分解炉内的停留时间,以提高入窑生料的分解率。分解炉的设计容积为485m3(包括上升烟道),是一般分解炉容积的170%,确保入窑生料的分解率达90%以上。窑的长径比缩短以后,物料在回转窑内停留时间相应缩短,从而可控制C2S晶体生…  相似文献   

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