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讨论了提高凡口铅锌矿选矿厂二段磨机产量的方法及相应的措施,通过优化旋流器的参数,调整磨矿回路的循环负荷,使分级效率从4556%提高到5642%,磨机的q值由0.934t/(m3·h)提高到116t/(m3·h),得出二段磨矿的最佳循环负荷为79.14%~82.71%。 相似文献
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大型半自磨机的应用和有效性主要受磨机的负荷稳定性所影响。负荷充填率太高或太低都会导致不利的磨矿作业条件或更易使衬板受损。本文介绍了一种用于间接测量半自磨机负荷的新的监控系统(MONSAG系统),其原理是对电动机向量控制的电变量和过程变量进行处理,辅以典型的轴承压力测量,从而改善过程控制质量。这种方法能应用任何同步电机磨矿系统中。该方法在15000HP型半自磨机中的实际应用效果如下:与通过目测相比,使用该监控系统后磨机的处理量提高3.2%,能耗降低3.8%。 相似文献
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球磨机钢球大小的试验研究 总被引:5,自引:2,他引:5
铜山矿分别在2台球磨机上进行加大钢球的生产试验,结果平均处理量增加,钢球单耗降低,用电单耗降低,与理论计算基本相符。现用各种磨机普遍存在充填率少、钢球(棒)小、转速低的问题,在增加充填率和加快转速的改造中,加大钢球(棒)更能获得巨大的经济效益。 相似文献
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基于多传感器信息融合的球磨机负荷检测系统 总被引:5,自引:0,他引:5
在磨矿过程自动控制中,影响磨矿过程作业指标的因素很多:(1)属于物料性质方面的有:矿石可磨度、给料粒度、产品细度等;(2)属于磨机结构方面的有:磨机规格、型式、衬板形状等;(3)属于操作方面的有:介质形状、尺寸配比及材质、介质充填率、磨机转速率、加球制度、料球比和磨矿浓度等。而这些因素本身又相互影响。在上述因素中,第一类和第二类因素被确定以后通常就不再改变;如果设备维修以及添加钢球的材质都正常,则其可改变的条件只是磨机转速率、介质充填率、料球比和磨矿浓度,而一旦磨机转速率固定,则仅仅其余三个因素是可变的。所以,介质充填率、料球比和磨矿浓度占矿浆总重量是球磨机负荷检测和控制中研究的三个主要参数。这三个参数间接地反映了球磨机的负荷(包括球负荷、物料负荷以及水量的各自数值),能否准确地检测出球磨机的负荷是整个球磨机优化控制成败的关键。 相似文献
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在选矿工艺中,磨矿环节是一个中心环节,磨旷的台时效率和溢流浓度直接决定着产量和回收率。金堆城钼业公司百花选矿厂使用的是格子型球磨机和双叶轮沉没式分级机。球磨机的台时效率和溢流浓度由很多因素决定,主要有:球磨机的设计处理能力、钢球的充填率、钢球和负荷的比例及矿石性质等。由于各台球磨机的状态不同以及矿石性质的不稳定,决定了磨机效率不稳定。以前的人工给矿.不能综合考虑球磨机、分级机的状态以及矿石性质的波动,使磨机常常出现轻载和过载现象,过载时设备处在超负荷状态,矿石不能得到充分碾磨,不但损坏设备,还浪费资源。变频调速的使用完全改善了以上的不足。尤其是变频调速与可编程序控制器的完美组合,使磨矿自动控制达到了理想的控制效果。 相似文献
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为提高冬瓜山铜矿Ф8.53 m×3.96 m半自磨机处理能力采取了一些措施,如增大出料筛孔面积、增大补加球球径及充填率。生产实践表明,优化后半自磨机可以满足生产处理能力要求。另外,介绍了对半自磨筒体衬板结构及安装方式优化的生产实践,筒体衬板优化后半自磨机补加钢球球径由200 mm减小到150 mm,半自磨机筒体衬板使用寿命由三个半月延长到5个半月以上,钢球球耗下降25%,有效降低了选厂的生产成本及半自磨机噪音。 相似文献
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针对球磨机介质运动分布问题,本文以Φ520 mm×260 mm球磨机建立离散元仿真模型,开展不同转速率下球磨机介质运动状态分布行为研究。研究结果表明:介质运动过程中,不同尺寸的介质会出现分层现象,相同尺寸的介质会聚集在一起;球磨机筒体端面对介质运动状态有影响,不可以忽略;介质运动循环中心径向半径受转速率的影响较小,介质质量中心径向半径受转速率的影响较大;球磨机内矿石颗粒的破碎是多次累积冲击破碎,且发生一次冲击碰撞破碎的概率很小。 相似文献
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针对球磨机磨矿介质运动信息很难测量的问题,以Φ520 mm×260 mm试验球磨机为研究对象,基于设计的检测球装置分析了不同转速率工况下磨矿介质运动参数的变化规律,并提出了一种试验验证离散元仿真的方法。研究结果表明,检测球加速度主要介于0~3.3 g,球磨机的转速率越大,加速度的波动范围越大,磨矿介质的冲击碰撞越明显;检测球角速度主要介于0~31 rad/s,球磨机的转速率越大,角速度的波动范围越大,磨矿介质的研磨作用越明显;检测球试验与离散元仿真的单位质量转动动能累积分布基本一致,说明检测球试验验证离散元仿真是有效的。 相似文献
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球磨机合理装球计算方法 总被引:3,自引:0,他引:3
根据科研和生产经验,提出了球磨机合理装球计算方法。此方法简便、科学、计算准确、可靠。生产中采用该方法,能够显著提高球磨机生产能力和磨矿技术经济指标。 相似文献
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球磨机筒体内装料(物料和研磨介质)的运动状况很复杂,过去在球磨机的设计中多采用类比法和经验公式来确定其驱动功率,存在一定的局限性。通过记录某水泥厂一台球磨机的运行数据,计算得到了它的净驱动功率值(仅使装料运动的功率)。随后运用PFC3D离散元软件在相同条件下对筒体内装料的运动进行了数值模拟得到了净驱动功率值,发现实际运行值与模拟值之间仅存在7.7%的相对误差。最后还对不同格条高度、旋转速度和装料填充率下的球磨机分别进行了数值模拟并得到了净驱动功率值的变化规律,所得结果与实际运行状况和理论分析基本吻合。 相似文献
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Paul W. Cleary 《Minerals Engineering》2009,22(9-10):809-820
Grinding of clinker for cement production is often performed in a two chamber ball mill. In the first shorter chamber, raw feed is ground using media consisting of large balls. The ground product of the first chamber exits through a discharge grate and enters the second longer chamber. Here smaller balls are used to grind the product material even finer. In this paper we analyse the charge motion, short term ball segregation processes and energy utilisation in a 4 m diameter cement ball mill using DEM. The power draw predicted is consistent with the rated power of the mill. The energy dissipation in the mill is dominated by shear interaction. The gentle liner profiles ensure that few balls move on cataracting trajectories. The distribution of energy utilisation between the different size media fractions is explored as are differences in the collisional environment between the two mill chambers. 相似文献