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针对TP335H井三开地层出水、提密度严重漏失、裸眼段长、潜在漏层多、地层温度高及井壁稳定性差等难题,优选了化学固结堵漏技术和抗高温高强度交联成膜堵漏技术。首先对下部井段的水层及井底可疑漏失层进行化学固结堵漏,然后对上部地层采用交联成膜堵漏技术进行全裸眼承压堵漏,施工中采用间歇式憋压方式提高地层承压能力,同时为了防止堵漏中发生掉块卡钻风险,采用分段注入堵漏浆方式避开易卡井段。现场应用表明,化学固结堵漏技术成功封堵住了水层;交联成膜堵漏技术提高地层承压至14MPa;筛除堵漏浆后,采用密度1.40g/cm3的钻井液试压6MPa无漏失,承压堵漏获得成功。对类似复杂井的安全、高效钻井具有借鉴意义。 相似文献
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托普台区块上部地层以砂泥岩层、砾质砂岩为主,容易发生漏点不明确、漏失段长的高渗透性漏失。通过对堵漏材料的配伍性评价及合理级配,优选出了一种适合高渗透性漏失地层的随钻堵漏剂。该堵漏剂对钻井液流变性影响小,可降低钻井液API滤失量,对沙床封堵后承压能力10 MPa,在TP328X井的应用表明,高强度弹性石墨颗粒复合凝胶堵漏对于高压差、高渗透漏失的工况,可以有效封堵漏层,特别适用于对于漏层不明、漏涌同层、裸眼等复杂井况。 相似文献
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深层裂缝性储层防漏堵漏实验评价研究 总被引:9,自引:2,他引:7
深层裂缝性气藏具有异常高压、高产等特点,钻井完井过程中易出现又喷又漏等复杂事故,因此需做好"防漏为主、堵漏为辅"的防漏堵漏措施。通过全尺寸堵漏装置进行了高压静态、动态模拟堵漏实验,优选配方组合,并系统评价了防漏、堵漏配方的封堵能力、承压能力以及酸溶性,评价研究出的防漏堵漏配方,具有酸溶率高、堵塞强度高、返排效果好等特点,为防漏、堵漏方案现场实施提供依据。 相似文献
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徐深气田是大庆油田天然气的主力产区,但该区块天然气储层埋藏深,处于裂缝破碎带地层,由于地质条件复杂,在钻井过程中常发生钻井液渗漏、恶性漏失、失返性漏失等难题,造成极大经济损失,并且因处理井漏事故而使钻井周期延长。针对这种情况,在对徐深气田地质特征进行分析的基础上,优选出刚性架桥颗粒、柔性填充颗粒、纤维类和吸水膨胀类封堵材料,最终形成一套适用于徐深气田的随钻防漏材料配方。室内评价实验表明,该配方能够抗温150℃,能有效封堵地层致漏裂缝,承压能力在5MPa以上。在3口井的现场应用中,该防漏配方和工程措施相结合,防漏成功率100%,平均缩短钻井周期10d以上,节约了大量钻井液成本。研究结果表明,该技术为预防徐深气田的钻井液漏失提供了技术支撑。 相似文献
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丰卤1井是位于邛崃市道佐乡万福村4社的一口非油气重点勘探井,该井设计井深5300m,完钻井深5345m,主要钻探目的是探明三叠系雷口坡组层位卤水实际含量。丰卤1井钻遇地层复杂,蓬莱镇组至遂宁组井段软泥岩地层易缩径、钻头易泥包、起下钻易遇阻,自流井组至须家河须一段同一裸眼段钻遇多套压力系统地层、且地层裂缝发育承压能力低,多次发生孔隙渗透性漏失甚至洞穴裂缝型大型漏失,防漏堵漏难度大,目的层存在高压盐水层和不同厚度的盐层、盐膏层,极易发生盐岩溶解、吸水膨胀垮塌、蠕变缩径,造成坍塌掉块和卡钻等事故,钻井液维护处理困难。丰卤1井二开采用空气泡沫钻井液转化为聚合物钻井液体系,三开井段采用聚磺钻井液体系,四开井段采用聚磺钻井液体系转化为NaCl盐水聚磺钻井液体系。针对钻井过程中出现的井下复杂情况和事故,不断优化钻井液性能,并采取相应的工程技术措施,确保了丰卤1井顺利钻达目的层。 相似文献
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采用酸溶性好的可变形材料、纤维材料、无机矿物材料及超微细弹性膨胀材料研制了一种堵漏效率高、不依赖于漏层孔隙及裂缝尺寸、酸溶率高、可用于渗透性、裂缝性非储层及储层随钻防漏堵漏的随钻防漏堵漏剂GSZ-1,分析了该堵漏剂的封堵机理,并对其堵漏等性能进行了评价。实验结果表明,随钻防漏堵漏剂GSZ-1封堵范围广、适应性强,封堵效率高,对钻井液流变性能影响小,与各种钻井液均具有良好的适应性,且酸溶率高,使得该防漏堵漏剂形成的封堵层能够在酸化后被破坏而酸化解堵,达到保护储层的目的,既可用于非储层漏失又可用于储层漏失。 相似文献
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《西部探矿工程》2020,(3)
宁216H39-3井位于四川盆地与云贵高原结合部,川南古坳中隆低陡弯形带与娄山褶皱带之间,其构造特征为集二者于一体的构造复合体。长宁区块岩性以碳酸盐为主,灰岩、泥岩、砂岩、煤层、燧石结核和石膏层均有分布,地层较为复杂。同时由于受地质构造运动影响,区块内裂缝、断层、破碎带等非常发育,钻井施工中存在极大井漏风险,且漏失量动辄成百上千方,防漏堵漏难度很大。本井二开采用盐水聚合物钻井液体系,在钻井施工过程中发生多次井漏,总漏失量达2700多方,本井综合采用多种防漏、堵漏技术和工艺的具体实践,基本保证了钻井施工顺利进行,对本区块其他井的防漏堵漏具有借鉴和参考意义。 相似文献
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塔河油田盐下井钻井液技术新认识 总被引:1,自引:0,他引:1
盐膏层施工是这两年塔河油田的一个重点和难点,特别是承压堵漏,区块不同,地层承压能力也不同,承压堵漏不能盲目按照一个模式进行,要根据区块不同,地层特点有针对性的制定合理的承压堵漏方案,承压时,不能盲目追求速度,要合理调配堵漏剂颗粒,稳扎稳打,保证地层注入一定量的堵漏材料,确保承压堵漏一次成功.在转型盐水钻井液时,Cl-含量不宜过高,起步达到100000~120000mg/L即可,保证适度溶解盐膏层,防止缩径发生复杂情况. 相似文献
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龙凤山气田易漏失井固井工艺技术研究与应用 总被引:1,自引:0,他引:1
马艳超 《探矿工程(岩土钻掘工程)》2017,44(6):58-61
龙凤山气田属于典型的裂缝性储层,钻井过程中漏失问题突出。该气田地层压力系数低、气层活跃、井壁稳定性差,固井难度较大。针对本区块特点,强化固井工艺措施,做好钻完井过程的防漏、承压堵漏工作,优选完井方法,采用变排量顶替工艺技术,开展低密度水泥浆体系优选研究,合理设计浆柱结构,有效地解决了固井过程中的漏失和候凝期间气窜等问题,保证了固井质量,实现了油层的有效封固,现场应用效果良好。 相似文献
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文23储气库是以巨厚盐层为盖层的枯竭砂岩气藏型储气库,具有地层孔隙度高、渗透率变化大、压力系数低、亏空严重等特点,钻井过程中井漏、地层污染等问题突出。为此,研发了发泡剂、稳泡剂,开发了抗温120℃防漏型低密度微泡钻井液体系。该体系在120℃条件下,经72 h老化后密度变化仅0.04 g/cm^(3),仅需325 mL承压即可达到10 MPa以上,对地层的渗透率恢复值达87.9%。微泡钻井液先后在文23储气库现场应用66口井,漏失发生率仅为13.6%,施工期间井壁稳定。抗温120℃防漏型低密度微泡钻井液在文23储气库建设中表现出了良好的防漏效果,同时有效地保障了井壁稳定,降低了储层伤害,为文23储气库安全、高效开发提供了有力技术保障。 相似文献
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地质钻探堵漏新技术的初步研究 总被引:5,自引:1,他引:4
对钻探堵漏技术的现状进行了分析。介绍了近期针对地质钻探堵漏开展的高强度快失水堵漏、高强度化学触变堵漏、溶胀型随钻堵漏材料以及成膜钻井液技术阶段科研成果。提出了加强漏失层特性判断与堵漏方法的关联性,广谱型堵漏技术,复合堵漏材料和堵漏技术集成化,高效随钻防漏材料和防漏冲洗液体系,膨胀管封堵技术研究等地质钻探堵漏技术的重点研究方向。 相似文献
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东胜气田刘家沟组钻井井漏频发,钻井液漏失量大,井漏治理效率低,导致钻井周期长。借助地质和测井资料、电镜扫描等方法,分析刘家沟组裂缝宽度,明确裂缝型井漏机理。统计刘家沟组漏失数据,基于漏失速率与压差关联性,经数据拟合建立漏失压力预测模型,绘制东胜气田漏失压力横向分布剖面,为钻井防漏技术优化提供定量依据。基于循环压耗、激动压力计算模型,形成井筒压力预测方法,分析循环排量、机械钻速、下钻速度和钻井液性能对井筒压力影响规律,进而优化钻井参数。优选刚性颗粒、纤维材料和片状变形材料,优化粒径级配和组分配比,开发随钻预承压堵漏体系,砂床承压能力可以达到7 MPa以上。经现场应用,东胜气田水平井漏失率由57%降至25.7%,平均单井钻井液漏失量减少80.6%,平均单井漏失次数减少88.1%,助力钻井周期缩短。 相似文献
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DUH2井是中国石化西北分公司部署在轮台断裂南盘的一口重点预探井,主要目的是落实评价白垩系下统巴什基奇克组、亚格列木组,奥陶系中、下统为主要目的层,兼顾下第三系、侏罗系、三叠系,探索各目的层段特征及含油性,实现该区新层位、新领域油气突破。该井在5000m多次发生卡钻事故,调整钻井液性能、增强润滑性都没有起到效果,根据卡钻发生的过程,现场判断为压差卡钻,并分析井下存在一段异常低压地层,由于裸眼段穿越多套压力体系,如果降低钻井液密度,会造成井筒内压力不平衡,井壁失稳。面对这一技术难题,技术人员大胆提出了采用承压堵漏,提高异常低压地层的承压能力,堵塞该地层岩石空隙,减少钻井液由于压差作用向该地层滤失,使得井筒与该地层压力保持平衡。 相似文献