共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
2.
3.
4.
《稀有金属材料与工程》2000,17(6):37-39
钛作为一种重要的稀有金属,具有质量轻、耐腐蚀、耐磨损的特点,广泛用于航空、航海、化工、石油等工业部门。在工业化生产海绵钛的工艺中,镁还原-真空蒸馏是最有竞争力的工艺,在海绵钛生产中占主导地位。随着设备的大型化和自动化程度的提高,镁法生产海绵钛的成本已接近民用的范围,产品质量亦逐渐提高。因此钛的应用具有广阔的前景。镁法生产海绵钛是在高温和惰性气体保护下,在密闭的反应器中用镁还原四氯化钛,得到钛和氯化镁,最后用真空蒸馏或浸出的方法除去钛坨中残留的镁和氯化镁杂质,得到纯净的海绵钛。还原过程中被镁从四氯… 相似文献
5.
《稀有金属材料与工程》2005,22(6):41-44
真空蒸馏是除去海绵钛中杂质的关键过程,合理选择真空机组对提高海绵钛的质量至关重要。根据镁还原一真空蒸馏工艺的特点及各种真空泵的特性,提出了克劳尔法生产海绵钛工艺中真空蒸馏的最佳真空机组。 相似文献
6.
还原工序是海绵钛生产关键工序之一,对海绵钛的质量有重要影响,针对原料、加料速度、还原温度、还原过程压力、反应带(液面)、设备尺寸、还原周期、镁利用率、反应器材质、蒸馏镁质量、设备密封性、检测设备等方面分析了镁还原工艺过程的海绵钛质量控制措施。 相似文献
7.
8.
为降低镁还原-蒸馏法生产的高氯海绵钛产品中杂质氯的含量,提高产品等级,对高氯海绵钛分别进行回炉处理和酸洗处理实验。结果表明:回炉处理后产品的氯含量虽有下降,但杂质氧的含量显著上升,不能达到提高产品等级的目的;酸洗处理后产品氯含量显著降低,且其他杂质含量没有增加,产品质量和经济效益得到有效提升。 相似文献
9.
10.
简介了海绵钛生产过程中铁的来源及转入机理。采取添加H3BO3精炼精镁和降低还原反应温度等措施降低海绵钛中杂质的含量,并根据海绵钛索中铁的分布规律,采取分部包装的方法降低主体产品的铁含量,从而使海绵钛的品级率显著提高。 相似文献
11.
本文研究基于利用“原位热解—热法还原炼镁”海绵钛清洁生产新工艺,即还原蒸馏产生的气态氯化镁直接氧化热解制备高纯氧化镁及氯气,氧化镁经热法炼镁返回TiCl4还原环节、氯气返回沸腾氯化环节作为原料,实现海绵钛生产中新的镁、氯循环。,并针对“海绵钛生产中新的镁、氯循环”中的关键步骤—气态氯化镁与氧气的均相热解反应的反应器进行研究。采用数值模拟和物理模拟方法研究了反应器模型内的浓度场和速度场,在氮气与二氧化碳流量比为6:1时,二氧化碳采用环向四口进气方式,气体混合不均匀度为0.02,气体混合程度最佳。 相似文献
12.
13.
简介了海绵钛生产过程中铁的来源及转入机理。采取添加 H3BO3粗炼粗镁和降低还原反应温度等措施降低海绵钛中杂质铁的含量,并根据海绵钛坨中铁的分布规律,采取分部包装的方法降低主体产品的铁合量,从而使海绵钛的品级率显著提高。 相似文献
14.
15.
《稀有金属材料与工程》1998,15(4)
1概述还原/蒸馏生产工序是镁法海绵钛生产过程中一道十分重要的工序.钦还原过程是把高位槽中的液体四氯化钛加入反应器,与反应器中的镁反应生成海绵钛和氨化镁的过程.海绵钛产品质量的好坏在很大程度上取诀于还原过程加料是否平稳、温度是否控制适当.同时,压力、压差、真空度等也是十分重要的控制多数.随着计算机控制技术在工业生产中的广泛应用,遵义钛厂也一直在努力探索计算机在镁法海绵钛生产实践中的应用.在还原生产过程中曾采用回路调节器和单板机对1.7t单还原炉的加料实施自动控制,取得了明显的经济和社会效益.但回路调节… 相似文献
16.
17.
论述了精镁作为镁法海绵钛生产过程中的还原剂,其中的杂质含量对海绵钛质量的影响;分析精镁中主要杂质的来源及其除去部分杂质的方法;总结影响海绵钛质量的因素以及降低海绵钛杂质含量的措施。 相似文献
18.
绍了镁的生产工艺,分析了以镁法海绵钛生产的副产物MgCl2为原料电解生产金属镁过程中Fe、Ti、O等电解质杂质的来源以及杂质在镁电解过程中的行为和对电流效率的影响,提出了降低杂质含量的措施。 相似文献
19.
《稀有金属材料与工程》2004,21(6):40-43
结合海绵钛生产实践,从尺寸、结构和材质3方面讨论了还原蒸馏反应器的选择原则。指出反应器长径比应保持在2:1左右,选用双法兰结构反应器有利于降低铁含量;国产ZG35Cr24Ni7SiN和ZG35Cr28Ni16适合于制作还原反应器。 相似文献
20.
蒸馏工序是分离海绵钛和氯化镁的关键工序,蒸馏效率会影响产品罐中残留氯化镁以及过剩镁的去除,直接决定产品质量。另一方面蒸馏效率低会延长占炉周期,增加蒸馏电耗,影响生产效率。传统蒸馏工艺改善研究主要集中在控制蒸馏温度、延长蒸馏时间等方面,但对于提升蒸馏表面积的研究较少。通过还原前在反应器内插入钛棒增大海绵钛中部的蒸馏表面积,可在同等蒸馏物浓度和蒸馏温度的条件下达到提高海绵钛蒸馏效率的目的。研究表明,在保证氯化镁完全蒸馏的前提下,增大蒸馏表面积可明显提高海绵钛蒸馏效率,蒸馏时间由120 h降至105 h,降低蒸馏电耗,节约生产成本。 相似文献