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在攀钢目前原燃料条件下,通过对烧结采用不同布料方式布料的效果进行对比分析表明,采用ISF布料可增大烧结混合料粒度及碳在烧结台车上料层高度的偏析,且其分布状态于烧结过程有利。 相似文献
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介绍了龙门钢铁总厂自行设计的光控自动布料控制器的配置、工作原理及其优缺点。光控自动布料可使烧结料层保持最佳厚度,获得“最佳透气性”,是确保优质高产的有效途径. 相似文献
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安钢烧结厂通过对360m2烧结机布料系统的一系列改进,使烧结布料更为均匀、平整、偏析合理,不仅提高了烧结矿产质量,而且还降低了能源消耗,经生产实践,取得了良好的效果. 相似文献
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本文认为近年来世界高炉炼铁新技术是在增产的同时向节能、长寿和自动化方向发展。这一特点突出表现在新型球团烧结矿的研究与开发;烧结新技术和新型给料设备的应用,其中包括烧结环保问题的解决和二次能源的利用;以及高炉布料控制技术的新发展。作者在简述改进炼铁所需原、燃料等基础上,重点介绍了高炉中心加焦、矿焦混装、氧煤喷吹等布料控制技术的应用情况。 相似文献
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为改善竖冷炉内空隙率分布,促进矿气接触换热,从降低烧结矿入炉粒度上限的角度设计了粒度分布范围逐渐减小的3种工况,并以梅钢竖冷炉单个炉腔准三维扁平模型为基础,采用离散单元法模拟研究了炉内烧结矿流速分布、空隙率分布和压降分布的变化规律。结果表明,采用10~150 mm的入炉粒度组成,中心风帽上方会形成矩形低速区,降低烧结矿下移速度的均匀性;低空隙率区逐渐扩大,并形成炉腔中间区空隙率较低,边缘和中心区空隙率较高的分布。炉内空隙率偏析最严重,分布均匀性最差;炉内40%区域为高压降区,主要分布在炉腔中间区;20%区域为低压降区,主要分布在炉腔中心区,造成炉内气流偏析亦最严重。减少入炉粒度上限后,矩形低速区得以消除,烧结矿流动整体性得以提高;当采用10~90 mm的入炉粒度组成时,可以提高空隙率最小值,并降低炉腔中间区与边壁和中心区空隙率的差值,使得空隙率的偏析程度最小,均匀性最高;同时能够降低压降的最大值、提高最小值,并扩大中压降区范围,从而缓解炉内气流偏析分布,提高其分布的均匀性。通过增设二次破碎工艺降低烧结矿入炉粒度上限可以成为改善烧结矿竖冷炉运行的一种实践方向,今后应开展最适宜的烧结矿入炉粒度范围及各粒度段质量分数的研究。 相似文献
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通过配加酸性精粉的工业试验,研究了其对烧结矿强度及化学成分的影响,并探讨了配加酸性精粉制备高炉冶炼所需烧结矿的可行性。 相似文献
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介绍了烧结配料模糊控制系统的构成和控制规律,以及该系统在莱钢的实际应用情况。使用结果表明,采用模糊控制后,下料准确性和稳定性得到提高,配料精度提高,烧结矿化学成分合格率提高1.3%,碱度稳定率提高3.1%,并有效地防止了下料故障,使烧结矿质量得到改善。 相似文献
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涟钢7号高炉应用烧结矿分级入炉技术,经过一段时间的摸索后,取得了很好的效果,不仅优化了高炉操作,而且大大降低了烧结的返烧率,降低了成本. 相似文献
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宝钢股份炼铁厂1#495 m2烧结机在2011年11月份的年修中通过改进混合料斗及闸门、加长圆辊给料机、对铺底料闸门改型、采用九辊布料器及增设台车压密板等一系列措施,使得布料效果明显改善,实现了烧结机在长度、宽度方向的均匀烧结,烧结各项经济技术指标得到稳步提升。 相似文献
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