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我公司4 000t/d生产线自2010年6月投产以来,系统运行稳定,产量在4500t/d以上。本文将该生产线的设计优化和设备选型作一介绍。 相似文献
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我公司2006年投产一条2500t/d生产线,笔者全方位参与了生产线的调试及工艺管理,就生产线工艺上碰到的问题和体会作分析总结。 相似文献
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铜陵海螺5 000t/d熟料生产线工艺系统设计 总被引:1,自引:0,他引:1
工艺设计的优化与质量直接影响工程投资,系统产质量和生产经营成本。铜陵海螺5000t/d熟料生产线的工艺流程设计合理,流畅,并能与原#1窑生产线充分配合协调;而且该工程设备国产化率达96%,实现了我国5000t/d熟料级生产线技术装备国产化的重大突破。现场标定数据表明,烧成系统熟料产量5615t/d,熟料平均热耗709x4.18kJ/kg,熟料电耗54.5kWh,达到了世界一流水平。 相似文献
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<正>我公司2003年投产一条1000t/d生产线,在设计、安装及使用维护上,根据公司以前几条同规模生产线和其他厂家使用和运行经验,对该线进行了一些 相似文献
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1995年8月,日本国新能源产业技术综合开发机构(NEDO)与我国国家计委、国家建材局签订了水泥余热发电设备示范事业基本协定书,由日方无偿提供一套先进且成熟可靠的低温余热发电技术和设备用于中国现有水泥厂,通过科学论证和国内外专家的实地考察,这套设备安装在宁国水泥厂4000t/d水泥生产线上,发电机装机容量为 相似文献
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天水祁连山水泥有限公司1000t/d水泥生产线,系引进德国技术及设备与国产设备相结合的单列立筒预热器新型干法窑,窑型ф4X60m,立筒结构属于三旋两钵ZAB型式,原料磨为ф3.5×10m中卸烘干磨,水泥磨为ф3.8× 12m尾卸双仓闭路磨,系统工艺流程如图1. 相似文献
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分析介绍了西昌航天水泥有限责任公司2500t/d生产线的工艺设计特点,详细总结了其原料粉磨系统、烧成系统和水泥粉磨系统调试中遇到的问题以及解决措施.至今该线已正常运行一年多,生产状况表明,该生产线的工艺、装备、控制和环保等方面,均达到并优于设计要求. 相似文献
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我公司3号窑1000t/d生产线,三次风阀门原设计的是普通蝶阀,在生产中,阀板、轴及壳体磨损非常严重,一套新的阀板及轴使用不到2个月就被烧损失效,经常发生因三次风阀板烧损、阀体烧通、风量无法调节而停窑修复的情况。我们曾经采取一些改进措施,如尝试用优质耐热钢修复阀板及轴,但仍无法改善阀板及轴快速磨损的状况。也试过在阀板上打浇注料,但是阀板及轴在高温状态下变形,浇注料容易掉落。 相似文献
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<正>江苏金峰水泥集团溧阳宏峰三条5000t/d新型干法生产线工程于2007年6月份开始施工图设计,7月份三条线同时开始土建施工,2008年9月底、10月初三条线相继点火试生产,并于10月中旬全部考核达标,目前烧成系统熟料产量均稳定在6000t/d以上。本文就该工程的主机配置及工艺设计特点等作一介绍。 相似文献
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义马煤业集团水泥有限责任公司技改一期5000t/d熟料水泥生产线2006年7月点火投产,当年实现达产达标.在二年多运行经验基础上,就生产线的选址、原燃料、配料、生料、水泥磨、包装、供配电等系统的细节设计不足之处作了简单分析. 相似文献
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<正>我公司4号2 500t/d生产线采用MFC离线分解炉、五级预热器及TC-1164第三代充气梁篦冷机,回转窑的规格为Φ4m×56m,斜度4%。该线自2008年投产以来,熟料标准煤耗一直居高不下,平均在120kg/t左右。为降低煤耗,提高企业竞争力,我们在2014年大修期间对该线进行了技术改造。1存在的问题1.1分解炉入炉生料80%以上进入MFC炉底部,与煤粉喷入炉内的位置过近,大量生料粉在此处与煤粉混合, 相似文献
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<正>我公司第一条2500t/d生产线在投产调试初期,采用传统方法投料,用时2h左右。后来笔者结合生产实践总结出一套快速投料的操作方法,用时仅30min 相似文献
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详细介绍了华润水泥(贵港)有限公司2×5 000t/d水泥生产项目工艺设计方案,主要包括石灰石破碎及输送、原料均化、熟料烧成、水泥粉磨、水泥出厂等;并介绍了各主要车间的主机配置及其技术特点.此外,还就这两条生产线运行过程中出现的一些问题及其解决措施作了简要介绍. 相似文献