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简体扫描仪观测,筒体的局部温度大于350℃,此时应结合窑筒体的实际情况来判定是否红窑。夜间可发现筒体出现暗红或深红;白天则发现红窑处筒体发白有“爆皮”现象,用扫帚蘸上柴油扫该处可燃烧,如不能及时断定可等到夜间观察是否出红。 相似文献
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1红窑的表现形式筒体扫描仪观测,筒体的局部温度>350℃,此时应结合窑筒体的实际情况来判定是否红窑。夜间可发现筒体出现暗红或深红;白天则发现红窑处筒体发白有"爆皮"现象,用扫帚蘸上柴油扫该处可燃烧,如不能及时断定可等到夜间观察是否出红。 相似文献
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浅论预分解回转窑短窑的特点张树青,吴亚文,喇华璞上海建材学院(200433)自从80年代初,KHD公司开发出长径比为10左右的预分解短窑后,由于只需采用两档托轮,在力学上变为静定结构,消除了三支点由于基础沉陷或磨损不均而引起筒体、轮带和托轮等超载的危... 相似文献
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我公司有1条Φ3.2m×50m1000t/d窑外分解窑生产线,其MSP分解炉属离线型布置。该生产线前期生产上遇到许多工艺问题,频繁换砖,频繁红窑,生产断断续续,造成经济损失逾百万元。调试至今换砖情况见表1(窑口前1.0m为低水泥刚玉耐火浇注料)。 相似文献
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回转窑的窑灰化学成份变化频繁,变化幅度大,相对数量不低,与成份差异甚大的人窑生料同时直接回窑,存在一系列负面影响,比较结果,认为窑灰到均化库为佳。 相似文献
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<正>我公司一期5 000t/d生产线于2010年6月14日按计划检修完毕,点火升温投料后8h,中控发现窑30m处筒体温度达到了390℃,通知现场岗位工用红外测温枪进行现场测量,温度为401℃,中控立即止料停窑处理。1原因分析待窑冷却后入窑检查发现,29.9m前的耐火砖纵向前移,使70mm窑筒体直接暴露在炙热的气流中,这是造成红窑的主要原因。耐火砖前移的原因主要有以下两点:1)耐火材料施工质量差。这次计划检修大面积更 相似文献
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我厂为1000t/d新型干法水泥生产线,自2003年6月试生产以来,在回转窑第Ⅰ档轮带(离窑口5m)处多次发生红窑,耐火砖使用周期最长有4个月,最短只有3天,严重影响回转窑运转,降低熟料产量,同时增加熟料制造成本。2005年4月在回转窑Ⅰ档轮带处又红窑,我厂立即组织相关人员,对红窑原因进行彻底分析并采取了相应措施。 相似文献
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水泥窑窑内窑皮是窑筒体保护的一个重要环节,窑皮的粘结与窑操作、窑耐材、生料成分、传动外力都关系密切,托轮轮带缺损振动、垫板弯曲都会对窑体增加机械力,轮带垫板更换等应充分考虑膨胀因素,避免膨胀带来机械力的增加,促进水泥窑的正常生产运行。 相似文献
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回转窑烧成带窑衬保护王金水江西水泥厂(335506)1引言在工业生产中,窑衬的损害,尤其是烧成带的窑衬损坏常常导致计划外停窑检修,它是影响水泥窑优质、高产、低消耗和运转率的关键因素。自80年代以来,我国大中型水泥回转窑均推广使用了镁质耐火材料,大多取... 相似文献
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耐火砖较薄或脱落导致红窑一般分为冷却带、烧成带和上过渡带3种情况。出现红窑时原则上应该停窑,但是有时受检修材料及销售的影响,窑需要继续运行,此时操作上要更加精心。要保持入窑生料、煤粉质量稳定;窑操作要以稳定为主,并且可以适当降低窑速(不宜低于正常窑速的80%);筒体高温区域外部采取物理降温,如用轴流风机等对简体表面进行风冷,以利于窑皮黏挂。并且根据不同位置采取不同的调整方案(以下以5000t/d生产线为例进行说明)。 相似文献
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在研究水泥生产工艺技术时一直围绕三个中心:一是如何提高和保证水泥熟料和水泥的质量;二是如何提高水泥熟料的产量,以增加经济效益;三是在保证产品质量和产量的同时如何提高其热效率,即如何实现提质增效、增产降耗和节能减排这个永恒的目标而努力前行。因而相继出现了多种窑型,而且热效率愈来愈高。按其发展过程基本上可概括为干法回转窑、湿法回转窑、半干法或称半湿法的立波尔窑、悬浮预热回转窑、预分解回转窑,包括新型超短窑和高固气比窑等,窑型发展的最重要核心标志就是其热效率逐渐提高。水泥回转窑的窑型是随着水泥生产工艺技术的进步而逐渐改变的,其中最重要的核心指标就是热效率。 相似文献
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我公司2×2 500t/d生产线采用100%无烟煤,2012年11月21日2号窑一档轮带下出现红窑,以下就是此次红窑的经过和处理过程。 相似文献
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新乡水泥厂1000t/d窑外分解窑所配的90m2板极式电收尘器,曾因一氧化碳的多次爆炸,导致极板严重变形,虽多次对变形极板进行修复,收尘效果仍不理想;检测新型干法窑窑尾废气中的CO等燃爆成分含量,是能否保证窑尾电收尘器安全运转的关键。经过对爆炸的原因... 相似文献