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为了减少粗纱、细纱、筒纱成形不良并提高生产效率,降低纺纱疵品,分析了影响管纱卷绕质量的主要因素,以及管纱卷绕质量与自动络筒工序、筒纱质量的关系。通过试验数据说明:粗纱、锭速、回丝、钢领钢丝圈等是影响细纱管纱卷绕质量的主要因素;细纱卷绕质量对络筒工序及筒纱质量产生影响,细纱卷绕质量不佳是直接造成自动络筒工序效率下降、设备及器材损伤的根源。指出:在纺纱全流程控制过程中,凡是具有卷绕成形的工序,都会对下游工序的成纱质量造成影响和危害;细纱管纱不良成形会严重影响筒纱的内在质量与外观质量,强化对不良成形的控制,就是对自动络筒设备及器材、对棉纱质量的保护,也是稳定和提高自动络筒工序生产效率的主要手段。 相似文献
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总结络筒过程中乱纱、夹回丝、小辫子纱、双纱纱疵的产生原因及解决措施。分析了细纱管纱脱圈、大吸嘴与筒纱距离、张力盒作用不良、结头动作频繁、筒纱与槽筒接触不良对筒纱乱纱纱疵的影响,并介绍了预防筒纱夹回丝、小辫子纱、双纱纱疵的技术要点。认为做好细纱管纱成形工作和张力盒、捻接器等部件的检修工作可以有效降低乱纱纱疵的发生;合理设置络筒工艺和做好各部清洁工作才能更好的减少筒纱各类纱疵的发生。 相似文献
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在有梭织机上应用的纬纱竽,其主要要求是:成形外径适应梭腔大小,便于快速退绕且不脱圈,有适当的保险纱长度等。前工序成形主要有两种方式:一是在卷纬机上卷纬;二是在细纱机上直接纺成形。 在卷纬机上成形,要经过络筒机络筒。其优点是可以有效地去除纱疵,有利于布面质量;缺点是多两道工序,多用人和物。 在细纱机上直接成形,其优点是少经过两道工序,即络筒和卷纬,节约人力、物力;其缺点是对细纱机要求高;须成纱条干好、纱疵少;成形良好、稳定、可靠,要严格控制保险纱长度以减少浪费和防止绕保险纱位置脱圈,又能满足织造要求。 相似文献
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筒子染色的前道工序是络松式筒子。它的成形密度、重量差异,都在不同程度上影响到染色质量。为了保证染色质量,老工艺在络松式筒子的操作中,有一道在卷绕筒纱的钢管上包棉纸的工艺:其目的一是卷绕均匀,防止低弹丝络筒不进槽筒导纱沟槽的病疵;二是起染液过滤作用,防止筒纱沾色。 相似文献
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在络筒工序中,通常只考虑筒子的成形、卷绕密度及纱线外观质量,而忽略了原纱经络筒加工后纱的内在质量的变化。为探讨络筒工序对原纱千米纱疵数、强力的影响,我们曾进行了这方面的试验,现作如下分析: 相似文献
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为提高无结纱的捻接强度,减少无结纱的表面毛羽,改善筒子的卷绕成形,对络筒技术及工艺作了进一步的分析与探讨,提出提高无结纱质量的有效途径。分析表明,合理选择捻接器类型及其合理的安装位置,采用毛羽减少装置、智能槽筒等络筒新技术,合理确定络纱速度、络纱张力等工艺参数,能够提高无结纱的最低强力,降低强力不匀率,减少纱线表面毛羽,保证筒子成形良好,适应筒子高速退绕,提高无结纱的可织性。 相似文献
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柔丝纤维纯纺纱的纺制体会 总被引:1,自引:1,他引:0
探讨柔丝纤维的纺纱工艺。针对柔丝纤维的性能特点,开清棉工序防止纤维损伤;梳棉工序保证纤维的顺利转移;并条工序有效控制纤维运动;粗纱工序严格控制意外牵伸;细纱工序优选牵伸工艺;络筒工序防止筒纱成形不良,并严格控制各工序的温湿度,使得柔丝纤维14.8 tex纱的生产得以顺利进行。 相似文献
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<正>为了提高筒纱质量,我们在日常工作中采用反倒筒纱的方法抽查筒纱质量。检查过程中发现,在GA014型络筒机上纺制的筒纱存在松筒、表面损伤、重叠纱、成形不良、不合格接头、"小辫子"纱、飞花附入等纱疵。针对以上各种质量问题,我们分别采取了相应措施进行预防。(1)松筒疵点。该疵点表现为一部分纱线没有紧密缠绕在筒子表面,而是呈现比较松散的现象,导致在高速退绕时无法正常退绕,由纱线张力过小造成。形成原因:两张力碗间夹杂有颗粒状杂质或较大的飞花,导致张力碗不转,纱线张力太 相似文献
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筒子两端边部纱圈的稳定性对筒子能否正确成形关系很大。其中,筒子大头的脱圈、倒纱的危害性很大。轴向退绕时脱圈、倒纱处的阻力很大,会将邻纱带出造成乱纱或崩断纱线。因此,研究分析边部纱圈的稳定性,改进卷绕条件,提高络纱质量,对提高络筒生产率,降低断头和回丝率是很有必要的。 相似文献
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我公司有 1 5台A5 1 3F型细纱机 ,自 1 986年安装以来 ,一直生产纯棉品种 ,在 1 3 3 2M型络筒机上络筒 ,脱圈较少。从 1 996年开始改纺T/CJ1 3tex纱 ,该品种在村田№ 7 Ⅱ型自动络筒机上脱圈现象非常严重 ,有时发生整台脱圈现象 ,造成络筒机效率降低 ,消耗增加。但A5 1 2型细纱机所纺T/CJ 1 3tex管纱在自动络筒机上脱圈很少。经观察 ,发现A5 1 3F型细纱机的管纱成形均比A5 1 2型细纱机管纱成形差。而造成A5 1 3F型细纱机成形不良的原因是 :成形凸轮在底部停顿时间较长 ,即钢领板在凸轮底部不能由下降迅速转为上升 ,造… 相似文献
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我公司在使用日本村田№ 7 Ⅴ型自动络筒机过程中 ,发现筒子成形不良 ,其中以乱纱筒子 (见图 1 )居多。图 1 乱纱筒子具体生产情况如下 :车速 1 40 0m/min~ 1 45 0m/min ,纸管高度为 1 75mm ,锥度为 5°5 7′。不同的品种 ( 1 4.6tex~ 2 9.2tex)都出现乱纱筒子 ,数量较多 ,程度不同 ,位置各异 ,出现的机台和纱锭都不固定 ,没有规律 ,对后道工序的产量、质量造成不良影响。对乱纱产生的原因进行了分析 ,主要有 :( 1 )络筒速度。络筒速度是一个重要因素。由于速度过高 ,纱线卷绕的张力较大 ,断头后紧紧贴附在纱层表面上 ,上吸嘴不能吸抓线… 相似文献
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我公司的№21C型络筒机自投产以来,筒纱成形一直是一个令人困扰的问题,且严重影响了并线工序的正常生产。通过观察,发现成形不良的筒子大多呈现菊花芯并伴随年轮、凸边形状。经过细致观察分析,造成筒纱成形不 相似文献
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我厂将急行往复并线机改造为简易式槽筒并线机,由管并改为筒并,但改造后成形不良纱(主要是吊扣、松芯和外线脱边)有增多。坏筒率高达4—5%,在后部工序退绕过程中断头增加,处理坏筒时造成很大浪费。吊扣(亦称并线不良、劈腿纱)、松芯、外线脱边等坏筒的产生与槽筒速度、 相似文献
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络筒对成纱质量的影响与控制 总被引:6,自引:2,他引:4
络筒的目的之一是要卡除部分较大变异量的细纱疵点,但若掌握不当,却会对成纱质量有不良的影啊。而这上点往往被人们忽视。本文着重分析络筒对成纱质量的影响,并对其控制方法进行探讨。 相似文献