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相似文献
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1.
6082铝合金挤压铝型材生产工艺研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了6082铝合金挤压铝型材的熔铸和挤压工艺,合理设计了合金成分及生产工艺,使产品达到较高的综合性能要求。  相似文献   

2.
研究热处理工艺(包括挤压温度、淬火和人工时效等)对6082铝合金挤压棒材组织和力学性能的影响,总结出热处理工艺及停放时间与力学性能的关系,应用于生产现场后取得良好效果。  相似文献   

3.
介绍了6082铝合金挤压型材生产工艺的情况。阐述了6082铝合金成分的控制范围、配料要求、熔铸工艺、挤压温度-速度、淬火及时效工艺参数的制定,最终研究出满足用户需求的6082铝合金挤压型材。  相似文献   

4.
周广宇  董博  胡皓 《铝加工》2020,(4):11-15
对6082挤压棒材进行不同制度(单级、双级、三级)的固溶处理,通过力学性能测试,并结合高倍晶粒度测试和金相组织分析,研究了固溶处理对6082铝合金挤压棒材组织和力学性能的影响。结果表明:与单级和双级固溶制度相比,6082铝合金挤压棒材采用逐步升温的三级固溶,可以使粗大第二相得到充分溶解,获得较高程度的过饱和固溶体,棒材边缘无明显晶粒长大。时效后的抗拉强度和屈服强度均得到明显提高,其中最佳三级固溶工艺为515℃×45 min+550℃×35min+560℃×10 min。采用该固溶制度时,棒材截面晶粒细小均匀,时效后的硬度为123 HBW,抗拉强度和屈服强度提升到了414 MPa和392 MPa,断后延伸率为11.5%。  相似文献   

5.
结合实际生产情况,针对6082铝合金棒材在线淬火工艺进行分析研究,解决在线淬火硬度不均的问题。研究结果表明,采用水冷加风管淬火方式,使水槽内部水呈翻滚式流动,带走棒材表面细小的气泡,不仅加强了淬火效果,还可防止棒材表面产生氧化膜;使用专用挡板,水槽底部加风管,增加底部水的流动交换,将淬火时产生的气泡带走,防止淬火不均,使时效前后硬度合格;选用优化后的合金成分、工艺参数、淬火方式以及180℃×8 h时效制度时效,可以实现表面质量好、性能优越的挤压棒材在线生产。  相似文献   

6.
通过严格控制挤压工艺参数,采用高温低速的挤压工艺,成功挤压生产出用于汽车防撞系统的6082挤压铝合金产品;运用纳博热电阻炉对产品进行热处理试验,利用力学拉伸及金相显微镜等测试手段探究6082挤压铝型材T4状态稳定性能、T6状态力学性能、长期及短期热稳定性、折弯性能及微观显微组织性能.结果表明,型材T4状态随停放时间延长...  相似文献   

7.
8.
为开发出符合国家动车车体使用性能要求的6082铝合金车体型材,通过试验研究,优化挤压工艺参数和模具结构.最终得到符合客户要求的6082车体铝合金型材.  相似文献   

9.
6082铝合金型材生产工艺实践   总被引:3,自引:0,他引:3  
王荣  何兴仙  宋伟 《铝加工》2001,24(6):30-32
介绍了6082铝合金应用于型材生产的一些情况,提出了各工序的具体的工艺措施。  相似文献   

10.
研究化学成分对6082铝合金晶间腐蚀的影响。结果表明合理控制Mg、Si及Cu元素的含量,能够很好的控制合金的晶间腐蚀。  相似文献   

11.
对6082铝合金铸锭样品进行均匀化热处理,并通过力学性能测试、金相显微镜观察等技术手段,研究了均匀化热处理的加热、保温、冷却等工艺参数对合金组织和力学性能的影响规律。结果表明:均匀化热处理能明显减少或消除6082铝合金铸锭的晶内与晶间偏析,使非平衡相溶解,合金组织均匀性提高,有效改善合金的后续挤压加工及热处理性能。使合金获得最佳综合力学性能的均匀化热处理工艺为:"550℃×保温2h"+"575℃×保温3.5h",强风冷却至200℃后再水冷。  相似文献   

12.
结合6082铝合金型材的生产实践,从合金成分设计、铝棒均匀化、挤压工艺和淬火方式等方面进行了分析研究,从而优化了6082铝型材的熔铸工艺和挤压工艺,使产品的抗拉强度σb≥320MPa,延伸率δ≥10%,达到了较高的综合性能要求。  相似文献   

13.
FAST试验结构用6082铝合金挤压型材的研制开发   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈新孟 《铝加工》2009,(6):15-18
介绍了6082铝合金挤压型材的化学成分内控标准、均匀化退火、挤压工艺、停放时间、时效等方案的优选,合理设计了生产工艺制度,使产品达到6082铝合金型材的质量要求,满足FAST结构项目的需要。  相似文献   

14.
6082铝合金型材生产工艺探讨   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了6082合金的成分、性能、生产工艺及其特点,通过与6063和6061合金比较,说明6082合金具有优良的挤压性能。  相似文献   

15.
王轶松 《铝加工》2012,(3):25-28
以船用铝合金6082原材料为研究对象,探讨扭转冷作硬化对其拉伸力学性能的影响。通过扭转冷作硬化这一冷加工方法,对试样预加了6种不同角度的扭转塑性变形,并进一步对强化后试件的拉伸力学性能进行了测试,得到了不同扭转硬化角度下其拉伸性能的变化趋势和强化规律。  相似文献   

16.
敖尚龙 《铝加工》2009,(5):42-45,60
通过试验研究,分析了6082T6大规格棒材力学性能的主要影响因素,并指出热处理工艺是影响6082T6大规格捧材力学性能的关键因素,棒材力学性能偏低的主要原冈是生产中加热保温时间不足够长所致。  相似文献   

17.
研究了化学成分、挤压工艺对6082合金棒材性能的影响,确定了6082铝合金棒材的生产工艺。结果表明,其性能指标达到预期的目标值。  相似文献   

18.
《铝加工》2021,(1)
采用OM、SEM、EDS等手段分析了2014铝合金挤压棒材表面起泡的形貌、显微组织和成分等,发现产生表面气泡的主要原因是表层夹杂的气体析出。采取减少铸锭氢含量、清除铸锭表面油污、对铸锭剥皮、加大墩粗压力、增加压余厚度、小导流孔加防倒槽模具结构、降低固溶温度以及减少炉内水蒸气等措施可以减少气泡的产生。  相似文献   

19.
冷作硬化对6082铝合金动态力学性能的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
王轶松 《铝加工》2012,(2):36-38
首先测试了6082铝合金的静态拉伸和压缩力学性能;然后利用分离式霍普金森压杆试验设备测定了6082铝合金试件在经过不同条件冷作硬化后4组试件的动态力学性能,利用二波法处理试验数据得出材料的动态应力-应变曲线。试验结果表明:动态冲击下材料的屈服极限比静态压缩时有了大幅下降;在含有塑性变形试件的动态冲击试验中,试件的塑性变形越大,其屈服极限越高。  相似文献   

20.
试验研究了淬火后停放时间及时效工艺对6082-T6铝合金型材力学性能的影响,结果表明,在综合考虑工业化实际生产条件下建议采用26h~30h的淬火后停放时间;6082-T6铝合金型材无淬火停放时最佳时效工艺为175℃×4h。  相似文献   

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