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相似文献
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1.
采用埋弧焊方法,进行了304L不锈钢厚板的对接试验研究.通过对焊接接头处的组织观察,并结合焊接接头的-196 ℃冲击韧性以及不同退火条件下残余应力测试,分析了埋弧焊304L不锈钢焊接接头组织和性能. 结果表明,热影响区组织为奥氏体,焊缝区则为奥氏体与少量的铁素体的复相组织;采用残余应力盲孔释放测量方法对焊接接头进行测试,随着退火温度的升高,焊缝及热影响区的残余应力得到进一步的释放;冲击试验中,热影响区-196 ℃冲击吸收能量随退火温度的升高急剧下降,焊缝区-196 ℃冲击吸收能量则呈平稳下降趋势.  相似文献   

2.
奥氏体不锈钢自动埋弧焊接的工艺试验及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
从焊缝金相学和力学角度对奥氏体不锈钢自动埋弧焊接进行了工艺试验与研究,分析了焊接规范在数对焊缝组织状态、力学性能的影响规律,采用自动埋弧焊成功地焊成功地焊了奥氏体不锈钢制压力容器,获得了高质量的选择,接头性能良好,经济效益显著。  相似文献   

3.
黄文波  寇英春 《焊接》2004,(5):43-44
采用埋弧焊焊接化工不锈钢设备时,在同样的焊接热输入下,不锈钢母材的熔化速度和对焊丝伸出端的预热作用比碳钢要大。必须制定出不锈钢埋弧焊合理的焊接工艺,使不锈钢母材及焊丝的熔化速度和焊缝金属凝固速度平衡,从而避免焊缝金属的过烧和满溢。1Cr18Ni9Ti、304、316L等奥氏体不锈钢具有良好  相似文献   

4.
我厂以前焊接奥氏体不锈钢压力容器采取的方法是手工电弧焊 ,该方法焊缝成形不美观 ,焊缝易夹渣 ,焊接质量难保证 ,且工作效率低。而一些压力容器制造厂家采用埋弧自动焊焊接奥氏体不锈钢压力容器 ,焊缝成形美观 ,焊接质量好 ,且大大提高了工作效率 ,但焊材、焊缝稀释率以及焊接工艺参数是影响焊接质量的主要因素。本文通过焊接工艺试验 ,研究焊缝力学性能和焊接工艺参数 ,为奥氏体不锈钢埋弧自动焊在我厂压力容器制造中的应用提供了依据。1 焊接工艺试验1.1 试验材料采用两块 2 0mm厚的 0Cr19Ni9奥氏体不锈钢试板 ,尺寸为 10 0 0m…  相似文献   

5.
采用激光-CMT复合焊+埋弧焊的焊接工艺对SUS304/Q235B双金属冶金复合螺旋管进行了生产试制,利用OM,EDS研究了复合管焊缝微观组织特征及合金元素分布,同时检验了焊接接头的力学性能和耐腐蚀性能。结果表明,焊缝合金成分合理,合金元素稀释率低。内焊焊缝(CMT区域)微观组织为奥氏体+铁素体+碳化物析出相,内焊焊缝(LBW区域)微观组织为奥氏体+铁素体+马氏体,Q235B基层焊缝微观组织为铁素体+珠光体;焊接接头抗拉强度平均值为451 MPa,-10 ℃下焊缝及热影响区的冲击吸收能量平均值分别为167 J和236 J,焊接接头面弯、背弯180°拉伸面无裂纹(弯轴直径45 mm),焊缝硬度最高值为285 HV10;晶间腐蚀试验后,管体与焊缝弯曲180°拉伸面无裂纹(弯轴直径4 mm)。SUS304/Q235B双金属冶金复合螺旋管激光-CMT复合焊+埋弧焊接头的各项性能均符合相关标准的要求,能够满足饮用水输送工程的应用需求。 创新点: 区别于传统螺旋焊管的双面埋弧焊,采用了激光-CMT复合焊(内焊)+埋弧焊(外焊)的工艺对SUS304/Q235B双金属冶金复合螺旋管进行焊接,形成了“Y+V”形的焊接接头形貌,减小了内、外焊缝的重合量,有效地控制了不锈钢复层一侧焊缝合金元素的稀释及碳钢基层一侧焊缝合金元素的过量裹入,避免了内、外焊缝高硬相的产生,提升了焊接接头的综合性能。  相似文献   

6.
卢俊生 《焊接技术》2002,31(1):22-23
奥氏体不锈钢的物理特性与碳钢的差异较大,采用埋弧焊焊接不锈钢时,在同样的热输入下,不锈钢母材的熔化速度和对焊丝伸出端的预热作用比碳钢要大。在大量焊接试验的基础上,分析了不锈钢埋弧焊的特点,提出了不锈钢埋弧焊合理的焊接工艺,使不锈钢母材及焊丝的熔化速度和焊缝金属凝固速度平衡,从而避免了焊缝金属过烧和满溢,使不锈钢埋弧焊得到了广泛应用。  相似文献   

7.
文中介绍了奥氏体不锈钢Super304H的性能特点,分析了全位置TIG焊的焊接难点及焊接工艺设计要点。通过分析坡口形式和焊接工艺参数对焊缝成形质量的影响,确定了适用于不锈钢Super304H全位置TIG焊的坡口形式,通过工艺试验确定了不同焊接位置的焊接工艺参数,焊接试件各项性能试验满足工艺要求,可在产品生产中推广应用。  相似文献   

8.
王振华 《钢管》2016,(5):15-19
以Φ45 mm×8 mm规格奥氏体304不锈钢钢管为研究对象,采用A-TIG焊(添加活性剂的钨极氩弧焊)进行对接焊接工艺试验,研究不同焊接起始点对焊缝成型的影响,并检测外观质量符合要求的焊件的性能和微观组织等。分析认为:采用A-TIG焊接工艺焊接Φ45 mm×8 mm规格奥氏体304不锈钢钢管时,可在不开坡口、不填丝的情况下,实现一次性焊透,并达到单面焊双面成型的目的;焊缝组织为奥氏体+铁素体,其组织与未添加活性剂时的一致,但添加活性剂可明显改善组织性能;焊接接头的性能满足标准要求。  相似文献   

9.
该文针对奥氏体不锈钢焊接接头的热裂问题,介绍了水解塔采用埋弧自动焊方法生产实践。通过焊接工艺评定试验,选用合适的焊接工艺,提出合理的工艺控制要点。解决了热裂问题,在厚板超低碳不锈钢压力窗口制造中获得了较好的焊接质量和经济效益。  相似文献   

10.
采用TIG焊接工艺连接3 mm厚纯镍N6与1.5 mm厚304奥氏体不锈钢,通过拉伸试验机、金相显微镜、扫描电镜、显微硬度计对焊接接头进行力学性能及微观组织分析,确定不同厚度纯镍与304不锈钢板材的合理焊接工艺参数。试验结果表明,采用合理的工艺参数焊接接头抗拉强度可达636MPa,金相分析焊缝区形成铁镍合金,焊缝区与N6熔合线比较模糊,较多晶粒贯穿其中,但304不锈钢与焊缝区熔合线较为明显,晶粒生长贯穿熔合线较少,拉伸断口为韧性断裂。  相似文献   

11.
400MPa级超细晶粒钢电弧焊焊接接头组织与性能   总被引:3,自引:3,他引:0  
采用普通电弧焊方法(手工电弧焊、二氧化碳气体保护焊、埋弧焊)对400MPa级超细晶粒钢进行焊接,并对不同工艺条件下的焊接接头的组织与性能进行了分析。结果表明,400MPa级超细晶粒钢电弧焊焊接接头热影响区存在着明显的晶粒长大现象;手工电弧焊和埋弧焊焊接接头性能明显下降,而二筘化碳气体保护焊焊接接头性能下降不明显。根据试验结果,实际生产中可以利用二氧化碳气体保护焊方法焊接400MPa级超细晶粒钢。  相似文献   

12.
利用扫描电子显微镜并通过常温拉伸弯曲、低温冲击以及显微硬度等试验研究了FCAW,SMAW和GTAW三种不同的焊接工艺对TP304/SS400异种钢焊接接头组织和性能的影响. 结果表明,三种焊接工艺条件下,焊缝金相组织都为δ铁素体+奥氏体,但δ铁素体含量及形态分布有明显差异;FCAW焊缝中蠕虫状δ铁素体和GTAW焊缝中针状δ铁素体可有效提高韧性,故冲击韧性较高,SMAW焊缝中骨骼状δ铁素体对韧性不利,冲击韧性最低,且随冲击吸收能量的降低断口由韧性断裂转变为脆性断裂;三种焊接工艺条件下,焊接接头综合力学性能表现良好,整体显微硬度值变化不大.  相似文献   

13.
In an effort to reduce the release of fumes containing carcinogenic Cr6+ during arc welding of stainless steel, Cr‐free filler metals for welding of SS304 have been developed. Corrosion studies were carried out on 304L stainless steel samples welded with these Cr‐free consumables. The corrosion properties of gas tungsten arc (GTA) and shielded metal arc (SMA) welds fabricated with Ni? Cu and Ni? Cu? Pd consumables were found to be comparable to those of welds fabricated with SS308L, the standard filler metal used with SS304. Although the breakdown potentials of the welds made using both welding processes were lower than that of the SS308L GTA weld, the repassivation potentials of these welds were much higher. Generally, the repassivation potential is a more conservative measure of susceptibility to localized corrosion. Accordingly, the Ni? Cu and Ni? Cu? Pd welds were more resistant to crevice corrosion than SS308L welds. The addition of a small amount of Pd improved the corrosion resistance relative to Ni? Cu welds, which is consistent with previous studies from specially‐prepared button samples and bead‐on‐plate samples. Other corrosion studies such as creviced and uncreviced long time immersion, atmospheric exposure, and slow strain rate testing suggest that Ni? Cu? Pd filler metal can be a potential replacement for the conventional SS308L filler metal for joining SS304.  相似文献   

14.
对检修过程中发现的304不锈钢焊缝裂纹及母材本体裂纹进行分析,焊缝存在较多的焊渣,以及根部未焊透是焊缝开裂的原因。母材的金相分析表明,304不锈钢晶界存在碳化物聚集,容易发生晶间腐蚀,引起母材开裂,焊接过程中,多层多道焊也容易使得热影响区晶间腐蚀加剧,引起母材开裂。304不锈钢锻造法兰的制造过程中应避免在敏化温度停留时间过长,固溶处理时应采取快冷的方式避免晶间腐蚀。焊接返修过程中,通过严格控制焊接层间温度,采用快速小热输入的工艺参数使得返修后的304不锈钢焊接质量检验合格。  相似文献   

15.
车平  陈辉  张剑峰  袁俊  孙立雄 《电焊机》2011,41(8):41-45
以新型桥梁钢Q370q为研究对象,采用埋弧焊丝H10Mn2、CJQ-4分别进行双丝埋弧焊接试验,同时采用埋弧焊丝H10Mn2进行单丝埋弧焊接试验,通过对焊丝H10Mn2的双丝、单丝埋孤焊焊接接头以及焊丝H10Mn2、CJQ-4的双丝埋弧焊接接头进行对比研究,对每种接头在化学成分、微观组织、力学性能等方面的差异进行了理论...  相似文献   

16.
Behaviour of submerged arc welds in seawater Some examples are used to demonstrate the importance of the correct selection of base metal and the corresponding filler material. In the case of a high strenght, pearlite free fine grain steel welded with the filler metal S2Mo under basic powder the base metal is preferentially attacked; in view of the low corrosion loss however, this material can be considered safe for use in seawater containing oxygen. In welded systems of fine grain steel St 38 with increased Mn content, however, the potential of the weld seam obtained under identical welding conditions is clearly lower than that of the base metal, so that such welds must be considered unsuitable for use in sea water. The corrosion susceptibility was determined in a solution of 1% artificial seawater in 99% methanol.  相似文献   

17.
Abstract

The aim of the present study was to investigate the effect of specific oxide fluxes on the surface appearance, weld morphology, retained δ ferrite content, hot cracking susceptibility, angular distortion and mechanical properties obtained with the tungsten inert gas (TIG) process applied to the welding of 5 mm thick austenitic stainless steel plates. An autogenous gas tungsten arc welding process was applied to stainless steels through a thin layer of activating flux to produce a bead on plate welded joint. The MnO2 and ZnO fluxes used were packed in powdered form. The experimental results indicated that the 80% MnO2–20% ZnO mixture can give full penetration and also a satisfactory surface appearance for type 304 stainless steel TIG flux welds. TIG welding with MnO2 and/or ZnO can increase the measured ferrite number in welds, and tends to reduce hot cracking susceptibility in as welded structures. It was also found that TIG flux welding can significantly reduce the angular distortion of stainless steel weldments.  相似文献   

18.
合金元素对铜/钢接头连接机理及性能的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
采用HS201实心焊丝、Cu-Si药芯焊丝、Cu-Ni药芯焊丝3种不同的焊接材料对T2铜和304不锈钢异种金属进行了熔化极气体保护焊接试验.主要研究了合金元素(Si,Ni)对T2铜/304不锈钢连接机理及焊接接头微观组织、力学性能的影响.结果表明,采用3组焊丝得到的焊缝成形良好,且焊接接头的横截面均未出现明显的宏观缺陷...  相似文献   

19.
钢箱梁焊接接头的断裂韧度评定   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
采用冲击试验评定钢箱梁焊接工艺存在局限性,指出用裂纹尖端张开位移(CTOD)试验评定钢箱梁焊接工艺的优越性.介绍了焊接工艺CTOD断裂韧度评定的方法.针对港深西部通道香港段后海湾大桥钢箱梁焊接建造,运用英国标准BS7448对两项拟用焊接工艺进行CTOD试验评定.结果表明,埋弧自动焊工艺焊接接头的CTOD断裂韧度较高,该工艺可以直接用于钢箱梁焊接施工;而焊条电弧焊工艺焊接接头的CTOD断裂韧度较低,经扫描电子显微镜断口分析和X射线分析,发现其原因是焊缝中心存在气泡、微裂纹、夹杂物和硫等有害元素.试验评定结果为港深西部通道香港段后海湾大桥钢箱梁焊接质量控制提供了依据.  相似文献   

20.
王军  刘世忠  康峰  吴强  宋刚 《电焊机》2021,51(2):52-54
针对金属结构在焊后易产生残余应力和焊接变形的问题,以一种对焊钢制梁为例,采用有限单元法模拟埋弧焊焊后的残余应力和变形.结果表明,钢制梁焊后存在较大的残余应力,且纵向残余应力大于横向残余应力.以焊接结果为初始条件,分析是否考虑残余应力对校正后钢制梁应力分布的影响,结果显示校正后焊缝处仍存在较大的应力,因此焊接残余应力不能...  相似文献   

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