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针对2800 mm中厚板轧机液压AGC系统存在的问题进行了分析。从液压、机械、控制和操作等方面入手,对工艺自动化和伺服缸机械结构进行了改造,实现了系统升级,满足了生产要求。 相似文献
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分析了横切剪离合器经常发生故障原因,针对存在问题采取了改进措施,解决了离合器的运作失灵问题。 相似文献
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邯钢2800mm中厚板轧机优化规程研究 总被引:1,自引:0,他引:1
优化轧制规程计算及实现的基本数学模型,由优选轧制压力公式,变形抗力,温降模型参数和精确弹跳方程构成。通过计算机模拟实验比较主要压力公式的Qp值,优选出该轧机的实用压力公式,变形抗力和温降模型参数非线性估计方法,提高了压力预报精度;反映板宽因素的非线性弹跳方程,是提高辊缝设定精度的关键。通过实测轧机横向刚度的轧制方案,优化轧制规程和不同终轧道次轧制压力规程的设定计算,并在轧机上实验,证明所研制的方法 相似文献
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介绍了安钢第二轧钢厂3^#冷床的改造情况。通过改造,扩大了冷床面积,加快了精整区域的过钢速度,保证了双机架的正常生产。 相似文献
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本文简介了首钢中厚板轧钢厂3340mm四辊精轧机压下系统液压AGC改造的总体方案、系统设计的功能和特点,主要硬件的选取和参数,以及AGC系统的各种补偿,并着重讨论了本次改造采用的AGC系统工作方式,轧制过程数学模型和改造后的使用效果。 相似文献
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本文根据生产和试验数据,运用轧制原理和数学方法地2800mm中厚钢板凸度分布,影响因素进行了定量分析,为锥度支承辊的使用提供了参考依据,并对精轧机辊型进行了实际地改进,收到了良好的效果。 相似文献
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介绍了对韶用中板轧机燃油推钢式加热炉在高炉底强度下工作、预热温度只有80℃、燃油烧嘴不能实现全热风助燃和空燃比调节,以及炉内水管多且绝热层易脱落等情况所做的优化改造设计,其主要内容包括了改进炉子供热分配,采用全热风喷嘴等七个方面。改后表明:年增产效益179.6万元,节能效应72.9万元,维修费用减少26万元,合计效益278.5万元/a,8.6个月就可回收其投资。 相似文献
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概述了中厚板轧钢厂工艺升级改造中控轧控冷工艺技术的开发与研制及70MN强力高刚度轧机及其传动系统的研制过程,简介了加热炉、高压水除磷系统和矫直机等CLN专用辅助设备的改造及3500mm中厚板轧制工艺技术与设备集成的特点。 相似文献
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The Medium Plate Mill 《首钢科技》2006,(5):1-5
中厚板轧钢厂是首钢总公司主流程生产厂矿之一,始建于1986年,20年来经历了3次大的工艺改造,形成了4种工艺布局,核心竞争力不断增强,其生产技术水平已经进入国内先进行列。随着生产规模的不断扩大,产品格局日趋完善,形成了全面动态的质量管理体系,为企业稳定国内市场、拓展国际市场奠定了坚实的基础。 相似文献
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介绍了中厚板轧钢厂提高钢板成材率的具体措施,提出了按负偏差轧制理论计重、实行热送及增大火焰切边能力等进一步提高钢板成材率等措施,指出提高操作水平和管理水平是提高中厚板质量和成材率的有效措施。 相似文献