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烧结机漏风是影响烧结机利用系数的主要因素之一 ,也是我国烧结行业普遍存在的难题。目前国内最先进的烧结厂的烧结机漏风率为 45 %左右 ,而首钢矿业烧结厂 6台烧结机的漏风率基本在5 7%左右 ,严重的机台达到 60 %以上 ,制约了经营生产和经济效益。为此 ,首钢矿业公司烧结厂针对烧结机的漏风部位及其特点 ,经过广泛调查研究和方案论证 ,投资 92万元 ,引进了两项专利技术 ,首先在 5号烧结机上进行了密封改造试验。经过两个月的调试 ,实际测试结果表明 :烧结机漏风率降低了 4%~ 1 0 % (按 7%计算 ) ,烧结机利用系数提高 0 1 1t/(m2 ·h) … 相似文献
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烧结机的漏风率达60%,分析原因是由于机头机尾密封装置及台车密封滑道漏风所致。将机头机尾密封改为新型箱体式密封装置,滑道弹簧式密封装置改为板式密封装置后,润滑系统由电动双线集中润滑改为智能集中润滑,漏风率降低15.2%左右,烧结机产量提高11.4%。 相似文献
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为降低烧结机系统的漏风率,采用新技术对一烧作业区4台烧结机的台车和烧结机的机头、机尾的密封板进行了改造,效果良好,漏风率下降15%左右,烧结矿产量提高2%~4%。 相似文献
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一、概述烧结台车是烧结机的主要设备,占烧结机本体总重45—55%。台车使用状况决定着烧结机抽风系统的有害漏风率,直接影响烧结矿的产、质量。目前国内外烧结机的漏风率相差很大;国外先进烧结厂已降至30%以下,而国内则在40%以上,以马钢二烧为 相似文献
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烧结机密封装置漏风率达60%,主轴风机电耗增加,分析原因是弹簧失效所致。将钢丝螺旋弹簧改为双板金属弹簧,材质选用60Si2Mn,滑动游板加工成高10 mm的凸型槽,风箱漏风率降低40%左右,节约主抽风机电力消耗8%。 相似文献
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一、前言如何减少漏风.是当前设计烧结设备和改造烧结设备都必须考虑的重要问题之一。目前国内烧结机总漏风率一般在40~60%,有的甚至高达70%,烧结机风机的抽风量仅仅利用丁50%左右。另外也影响烧结厚料层操作的推广应用,所以减少烧结机的漏风率是增产节能最重要最有效的途径之一。根据目前烧结设备的特点及我厂实际,我们选定 相似文献
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通过对烧结机漏风情况的分析,制定了测定漏风率方法,通过对重庆钢铁集团公司烧结厂两台105m^3烧结机机头、机尾漏风率的测定,对漏风率和烧结机利用系数之间的关系进行了理论计算。为了降低烧结机机头机尾的漏风率,设计了软体密封,在烧结杯中进行试验,效果显著。 相似文献
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减少烧结机的漏风,有利于主轴风机的节能,并且由于有效风量增加,生产率也随之而提高。自1983年以来,t(土界)厂2号烧结机开展了堵漏风的活动。当时漏风率为43%,采取措施后漏风率大幅度下降,1986年降为23.7%。现将有关的措施和效果介绍如下。 相似文献
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酒钢选烧厂两台130 m~2烧结机利用设备维修的机会将滑道干油密封改为高分子柔性侧密封,取得令人满意的效果,烧结技术指标改善,烧结机系统漏风率降低17%左右,电单耗下降了2.17 kWh/t,双机每年可创经济效益500万元以上。 相似文献