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巴斯夫(BASF)计划投资6000万美元,改组在美国帕萨迪纳的增塑剂业务。投资包括建设一套125万t/a的酯类增塑剂生产装置,预计2006年下半年投产,公司还计划将帕萨迪纳12.5万t/a的2-乙基已醇装置改建为12万t/a的2-丙基庚醇(2-PH)装置。另外,巴斯夫还将位于得克萨斯州弗里波特2-乙基已醇装置的产能从8万t/a扩大到12万t/a。 相似文献
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巴斯夫(BASF)计划投资6000万美元,改组在美国帕萨迪纳的增塑剂业务。投资包括建设1套12.5万t/a的酯类增塑剂生产装置,预计2006年下半年投产。该公司还计划将帕萨迪纳12.5万讹的2-乙基已醇装置改建为12万讹的2-丙基庚醇(2-PH)装置。 相似文献
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赵秋霞 《丙烯酸化工与应用》2006,19(4):41-42
江苏句容化工公司人士2006年5月24日说,公司在张家港化工区的6万吨/年丙烯酸丁酯装置上增加了两条丙烯酸酯生产线,使这套装置的丙烯酸酯总生产能力达到了14万吨/年。 相似文献
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巴斯夫公司在美国帕萨迪纳(Pasadena)建设的120kt/a2-丙基庚醇(2-PH)增塑剂原料新装置于2006年9月初投产,从而完成原125kt/a2-乙基己醇(2-EH)装置的转产。 相似文献
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巴斯夫公司计划投资6000万美元进行一系列生产装置建设以扩大北美增塑剂业务,包括在美国的得克萨斯州Pasadena新建一套邻苯二甲酸酯生产厂,新厂将可以向北美市场供应巴斯夫的新型增塑剂邻苯二甲酸二丙基庚酯(DPHP)。巴斯夫还将对Pasadena的现有12.5万吨/年2-乙基己醇(2-EH)生产装置改造成12万吨/年的2-丙基庚醇(2-PH)生产装置,为新建DPHP提供原料。 相似文献
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《丙烯酸化工与应用》2005,18(2):42-43
在至少一种从稳定剂的存在下,用硫酸作为催化剂,用2-乙基己醇(2-EtOH)酯化丙烯酸(AA),得到丙烯酸-2-乙基己酯,得到的粗制反应混合物(B1)含有所需要的丙烯酸酯、2-EtOH、从、酸式硫酸-2-乙基己酯(2-EtSO4H)、微量硫酸和杂质。在萃取塔C2中用水洗涤(B1), 相似文献
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《精细化工原料及中间体》2008,(12)
赫克力士化工(南京)有限公司建设的该项目位于江苏省南京市化学工业园区2A-3地块,占地面积13.0394万平方米。建设年产1万吨羟乙基纤维素生产装置。项目总投资9800万美元,建设周期2008年9月-2009年。 相似文献
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本文研究了2-乙基已基磷酸单(2-乙基已基)酯(P507)萃取钯(Ⅱ)的热力学过程.通过考察P507浓度对Pd(Ⅱ)分配比的影响,调出了萃取反应的表观平衡常数k、焓变△H、自由能变△G和熵变△S. 相似文献
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2-乙基-1,3-己二醇从卤水中萃取硼酸 总被引:7,自引:0,他引:7
以青海察尔汗盐湖提钾后老卤为原料,以磺化煤油为稀释剂,从萃取剂浓度、酸度、相比、萃取时间、萃取等温线5个方面加以试验,获得了2-乙基-1,3-己二醇(简称二元醇)从卤水中萃取提硼的最佳试验条件,并与2-乙基己醇(简称一元醇)和磺化煤油的萃取体系进行比较,得出二元醇的萃取效果高于一元醇的结论。二元醇从卤水中萃取提硼的最佳试验条件:萃取剂体积分数50%,pH为2,有机相与卤水体积比为1:2,萃取时间10min,二元醇对硼酸的萃取容量为22g/L。 相似文献
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通过观察和研完,确定了10万吨/年增塑剂邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯连续化工艺中影响产品色号的主要因素,控制的核心为酯化系统的控制。影响产品主要因素为:辛醇和苯酐的原材料品质,特别是固体苯酐热稳定色号;酯化系统酯化塔顶温度、进W812低沸物采出温度和采出量。 相似文献
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中国石油和化工勘察设计协会公布了2005年度化工行业优秀工程设计奖38项,其中一等奖5项:华陆工程科技有限责任公司的山西三维集团股份有限公司2.5万吨/年1,4-丁二醇工程、东华工程科技股份有限公司的云南三环化工有限公司600kt/a硫磺制酸装置、洛阳黎明化工开发设计所的广东中成化工有限公司年产2.5万吨(100%)过氧化氢装置、天津市化工设计院的天津中新药业集团股份有限公司现代中药产业园项目、华陆工程科技有限责任公司的上海焦化有限公司4万吨/年苯酐工程; 相似文献
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5月10日,龙星化工股份有限公司焦作基地3.5万吨/年软质炭黑生产线投产,进入试运行阶段。
这条软质生产线以及尾气锅炉及环保配套设施,投资约1.18亿元人民币,于2013年11月动工兴建,建设期180天。包括2012年7月已经建成的2条硬质生产线及尾气发电装置,龙星化工焦作基地的炭黑产能已达10.5万吨。 相似文献
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以均苯四甲酸二酐(或酸)与2-乙基己醇在非酸性催化剂存在下进行酯化反应,合成了均苯四酸四(2-乙基己)酯增塑剂(统称均苯四酸四辛酯增塑剂)。研究了催化剂用量、投料配比、反应温度及时间对均酐(酸)转化率的影响,确定了最佳工艺条件,转化率可达99.8%。对酯化动力学进行了初步研究,并建立了300吨/年生产装置。采用非酸性催化剂进行酯化反应,取消了中和、水洗工序,降低了原料消耗,减少了废水,回收醇的质量也得到改善。 相似文献