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10CLG-40型混流式铜泵泵体(图1),外形尺寸680×620×490毫米,重量286公斤,材质为ZHSi80-3.该泵体结构复杂,壁厚不均匀,上部、下部、中间及侧面出水法兰较厚,最厚处达60毫米,其余部位只有18毫米,热节甚多. 相似文献
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通过分析挖泥泵泵体类铸件结构、材质和使用特点,提出了其相应的铸造工艺及现场实施措施,成功地应用于该类铸件的铸造生产并取得了良好效果. 相似文献
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采用光学显微镜(OM)、场发射扫描电镜(FESEM)观察了C19400合金常规铸造与改进铸造方式制备铸锭及铜带缺陷形貌,通过工业CT V/Tome x m以20μm的扫描分辨率进行缺陷的3D检测分析。结果表明,通过采用双水冷环的改进铸造工艺方式,铸锭晶粒细化明显,晶粒尺寸约为15 mm,柱状晶区占比较少,而等轴晶区占比较大;铸锭心部等轴晶区试样的工业CT 3D缺陷检测分析和微观组织观察表明,常规铸造方式铸锭中缺陷数量较多,分布呈现网络状,缺陷尺寸达0.599 mm;改进双水冷环铸造中,铸锭中缺陷数量明显较少,分布较为分散,缺陷尺寸约0.161 mm;铜带起泡、起皮和分层缺陷内部颗粒相及条纹和铸态缺陷内部颗粒相和条纹基本一致,该类铜带缺陷由铸锭中的缩松缺陷所致,需要减少铸锭中缩松缺陷。 相似文献
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介绍了采用铸造CAE软件对铸件进行计算机辅助缺陷分析在挖泥泵泵体铸造中的应用。实践证明,应用这一技术可以较短周期、较低成本地优化铸造工艺设计,提高铸件质量。 相似文献
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挖泥泵泵体类铸件铸造生产工艺分析 总被引:1,自引:0,他引:1
挖泥泵是目前疏浚行业的专业用泵,过流部件材质主要采用耐磨钢和抗磨白口铸铁等.泵体是挖泥泵主要零件,也是其最大的耐磨材质铸件,在铸造生产中容易发生缩孔、缩松、气孔和裂纹等缺陷.本文分析该类铸件的工艺特点,采取相应工艺措施,收到良好效果. 相似文献
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铝叶轮是3BA-9型小型水泵的重要铸件,其品质直接影响到主机的性能。某厂在试生产阶段,轮毂部位有严重孔洞铸造缺陷,铸件成品率相当低,笔者分析了铸件的结构特点和使用状况及其出现的铸造缺陷,用表面附以石蜡的铁芯代替原来的砂芯,保证了铸件品质,杜绝了因轮毂铸造缺陷而报废的现象。 相似文献
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浇不足是铜合金低压铸造中常见的缺陷之一,采用数值模拟不仅可以预测铸件最终的浇不足形态,还可以进一步分析浇不足的产生与演化过程,而预测浇不足的关键是处理好合金糊状区对金属液流动的影响。针对铜合金修正了糊状区的变粘度-多孔介质-临界固相率模型,基于变物性参数计算并对比分析了其与变粘度-临界固相率模型模拟结果的差异性。实际生产表明,修正后的变粘度-多孔介质-临界固相率模型可以准确预测出铸件的浇不足缺陷,数值计算模型更可靠。 相似文献
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泵壳铸件,材质为GG 30,重28.8 kg.用引进德国的KW造型生产线生产,砂箱尺寸为800 mm×600 mm×300 mm/300 mm;砂芯为覆膜砂,模具型板布置为4件/型,3 t/h中频感应电炉熔炼. 相似文献
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黄铜深冷处理强化与缺陷分析及消除措施 总被引:1,自引:0,他引:1
王荣滨 《有色金属与稀土应用》2005,(4):8-12
对黄铜进行深冷处理强化,分析热处理缺陷形成原因,采取有效措施,消除缺陷,提高黄铜制品质量。 相似文献
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介绍了重型卡车车桥用STR后制动蹄的铸件结构及技术要求,并详细阐述了原铸造工艺及存在的问题。为解决铸件出现的夹渣、缩孔问题,进行了分析和对比试验,得出以下结论:(1)制动蹄属于壁厚相对均匀的球墨铸铁件,采用无冒口、分散内浇道进铁液工艺能防止缩孔缺陷;(2)在挡渣效果不良的浇注系统内设置Si C陶瓷过滤器能较好地解决STR后制动蹄夹渣缺陷问题;(3)在保证不出现其它缺陷的前提下,严格控制浇注温度和化学成分对铸件的稳定生产很重要。 相似文献
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通过对高锰钢夹钩座铸造缺陷产生的原因进行分析并进行工艺改进,逐步消除了高锰钢夹钩座的铸造缺陷,提高了铸件的外观质量,同时,降低了材料消耗,减轻了铸件清理过程中的劳动强度,提高了生产效率。 相似文献