共查询到20条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
本文设计主要针对苯乙烯和乙苯的混合物的分离,设计的主要任务及目标为:生产能力为20万吨/年:进料组成:60%;塔底产品组成〉98%,塔顶产品组成〈2%;常压,泡点进料,筛板塔,冷却剂与蒸汽自选合适条件。操作条件:年工作330天,每天24小时,总工作时间为24×330=7920小时;设计的暴本内容和要求:1)完成塔设备主体部分的物料衡算、热量衡算与主要设备设计计算;2)画出塔设备装配图;3)画出带控制点的工艺流程图。 相似文献
2.
3.
4.
30万t/a甲醇精馏装置工艺技术选择与设备配置 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了30万t/a甲醇精馏装置的工艺流程设计和设备配置:采用三塔精馏,塔内件采用新型高效塔板,再沸器选用立式热虹吸式再沸器,用屏蔽泵输送甲醇;分析了装置实际生产运行工艺数据,总结了该装置工艺技术的特点。 相似文献
5.
本文针对实华嘉盛与巴陵石化所代表两种不同苯乙烯精馏工艺进行了对比,节能型苯乙烯精馏装置相对传统苯乙烯精馏装置而言,流程较为复杂,操作难度稍大,焦油产量较传统型精馏方式多2.5kg/t苯乙烯,但是单位苯乙烯产品能耗可以降低1697.5MJ/t,并对两者的阻聚剂消耗和经济性进行了分析,提出了在节能型苯乙烯精馏装置采用新型阻聚剂降低焦油产量的建议。 相似文献
6.
7.
8.
甲醇精馏装置是甲醇生产的重要后处理工序,本文简述了200kt/a甲醇精馏工序三塔精馏原理和工艺流程,对甲醇精馏的操作要点和经验进行了总结。 相似文献
9.
介绍了280kt/a苯乙烯装置运行情况,装置从2016年6月首次投料一次开车成功,运行平稳,苯乙烯纯度达99.86%,达到国家优级品指标。苯乙烯装置乙苯单耗1.058t/t;综合能耗262kg/t;物耗和能耗均优于国内其他同类装置。通过设计上进一步优化,降低了脱氢单元与精馏单元之间的相互影响程度,提高了装置的稳定性,降低了操作难度。 相似文献
10.
锦化化工(集团)有限责任公司环氧丙烷装置精馏工序原设计能力为2万t/a,扩产至3万t/a后,精馏塔等关键设备处于超负荷运转状态。为提高生产能力,保证设备正常、安全运转,1999年该公司决定将装置扩产4万t/a,为此增加了1套精馏塔及相应的设备。新增塔设备没有采用原有的浮阀塔结构,而用天津大学专利技术的填料塔,本文就此填料塔的优良性能进行初步探讨。1 塔型选择塔设备是化工、炼油生产中最重要的设备之一,它可使气液或液液两相之间进行紧密接触,达到相间传质及传热的目的。塔设备的性能对于整个装置的产品产量、质量、生产能力和消耗定… 相似文献
11.
The application of various types of structured packings to separate styrene monomer/ethyl benzene in packed columns is presented. The investigation was conducted over a wide range of operating conditions such as packing type, pressure, and reflux ratio. Several structured packings were used for separation of styrene monomer/ethyl benzene and the optimum conditions were determined for each of them. The proper condition of separation process and appropriate parameters for achieving better efficiency was discussed. The calculated results were compared with those obtained in industrial scale. It was shown that Mellapak‐Plus 252Y and 452Y packings can provide the maximum capacity with an acceptable level of efficiency over a wide range of operating conditions. 相似文献
12.
13.
In this work, the optimal design of a crude oil distillation unit was made. Since the method used here is based on the general optimization framework, it is possible to design the process systematically. The results of this study gave better performances than that of the existing process. The process in this study is currently in operation and has the capacity of 150,000 BPSD. Feed locations, heat duties of pumparounds and operating conditions of the preheat train are selected as variables, and the energy consumption, operating cost and annual cost are formulated as objective functions. The optimal feed locations of both the main column and stabilizer are obtained by solving rigorous models and mixed integer nonlinear programming. Considering the results of the optimal feed tray, the cost optimization is carried over to obtain the optimal annual cost, which considers both the capital and operating cost, which is decreased from US$10,649,000/year to USdollar;9,185,230/year. 相似文献
14.
15.
16.
采用传统设计方法,塔的操作压力变化对常压塔和加压塔的影响很小,但对于减压塔的影响较大。本文论述减压精馏塔设计应考虑工艺计算和设备设计并行模拟的方法。 相似文献
17.
对轻烃分馏塔进行模拟计算 ,结果表明尽管原料处理量、组成及分离要求发生了显著变化 ,但经塔盘稍加堵孔改造后 ,通过大幅度降低塔操作压力 ,仍能进行塔的平稳操作 ,并得到符合要求的新产品。 相似文献
18.
19.
根据一套500万t/a常减压蒸馏装置的数据,采用ASPEN PLUS软件对目前常减压蒸馏装置设计中采用的3种常压塔回流取热流程进行了模拟计算,并从产品分离精度、对换热网络终温的影响等方面进行了对比.对比结果认为流程1和流程3产品的分离精度比较好,流程2的换热网络终温较高、但产品的分离精度和常压塔的操作弹性较差. 相似文献
20.