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针对目前钢管行业工业炉尾气余热的利用状况,改变传统的换热介质(改空气为水),生产水蒸汽。既满足钢管生产的需要,又节约能源增加效益。 相似文献
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介绍了6.3MVA工业硅电炉余热回收烟气净化系统。该系统采用成熟适用技术,利用余热锅炉口收烟气余热人过二级净化,使烟尘排放浓度远低于国家允许规定,每年回收硅粉500t;采用硅粉加密装置实现机械化装袋,减少了二次污染。烟气净化系统运行实践表明,其社会效益和经济效益明显。 相似文献
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高风温操作是高炉冶炼过程中降焦节能的一条重要途径。随着高炉冶炼的不断强化,焦比逐渐下降,高炉煤气热值越来越低,在此情况下,燃烧低热值燃料的热风炉拟想高炉获得高风温冶炼显然是困难的。但国内外冶金工作者,仍在追求提高风温问题。实践表明风温在1000℃以上时,风温每提高100℃降低焦比16公斤/吨铁,同时产量增加3%。 相似文献
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从烟气余热回收利用技术出发,针对目前电解槽烟气温度较高,不能回收利用,从烟气余热情况介绍、余热回收方案设计的等方面分析了烟气余热回收利用的可行性及经济效益,提出了一些提高烟气余热利用的经济性和利用潜力的措施,供同行业商榷. 相似文献
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焦化烟气是焦化厂工业废气之一,烟气中含有大量SO2、NOx及颗粒物等空气污染物。因此,烟气在排入大气前需进行脱硫脱硝处理,以达到改善空气质量和保护人类生存环境的目的。以某焦化企业焦炉燃烧烟气为研究对象,为烟气脱硫脱硝改造提供一套完整系统。基于企业实际生产情况,对当前较成熟的烟气脱硫脱硝技术进行分析,为焦化厂环保技改提供参考。 相似文献
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韶关冶炼厂热风炉烟气的余热尚未回收利用,经测定其余热资源总量为1878kW,温度平均280℃,为二类余热资源。如果应用溴化锂吸收式制冷技术,可利用热风炉烟气余热资源制取冷冻水,用于工艺冷却,如鼓风炉空气脱湿。经测算仅降低焦比和增加喷煤量两方面,韶关冶炼厂鼓风炉空气脱湿产生的经济效益每年就可达1500万元左右。 相似文献