共查询到20条相似文献,搜索用时 0 毫秒
1.
2.
3.
高炉风口现状及其改进 总被引:1,自引:0,他引:1
我国铜质高炉风口的平均寿命为77天,与世界先进水平有较大差距。为适应炼铁生产高风温、高利用系数及高炉富氧喷吹煤粉的需要,采取提高冷却强度,使风口内冷却水流速达到安全值;推广新型风口;改进风口的铸造及焊接加工质量;组织风口的专业化生产与开发等措施,提高风口的使用寿命。 相似文献
4.
5.
6.
本文分析了马钢空腔式风口损坏的原因,介绍了汕头产风口的结构和在马钢的使用情况以及国内外在改进风口结构方面所取得的成就,并以新设计的风口进行了说明。 相似文献
7.
8.
《金属材料与冶金工程》1976,(1)
前言高炉冶炼,热风的供应是其一个不可缺少的要素。热风是通过风口进入炉中的,风口寿命的长短对高炉送风制度能否正常关系甚大,而送风制度的正常与否又关系到炉况的顺行与设备的安全运转,为了保证高炉的作业顺行,促进优质高产低消耗,减少设备事故,就必须尽可能的减少送风制度的波动。因此,延长风口的寿命便成为高炉生产中的一个主要课题。我厂在1970年以前,由于风口烧损严 相似文献
9.
采用新的设计思想并改进制造方法,使得在巴西Usiminas的高炉风口性能得到很大改善。新风口的寿命可延长到18个月,并创造了高炉连续生产180天无事故的记录。目前用的风口是偏心螺旋式的,如图所示,它保证了风口端部 相似文献
10.
11.
1 概述 承德新恒基钢铁水泥有限公司炼铁厂现有3座高炉,容积分别为1号90m~3、2号82m~3、3号179m~3。我厂长期以来都是使用传统的空腔式风口,使用情况一直不理想,损坏量较大。通过分析,导致我厂风口寿命短的主要原因有:①内腔断面相对较大;②外形设计尺寸较大,且为光滑表面,另外,风口外表面棱角分明;③炉况不稳定。在我厂现有原料条件及逐步提高操作水平、保证炉况顺行的条件下,为要延长风口的使用寿命,只有改变风口的结构形式,所以公司决定引进技术对风口的结构进行技术改造。 相似文献
12.
现在很多大型高炉都采用了类型不同的机械化程度较高的换风口设备,这些设备操作可靠、省力省时,但它们大多结构复杂,体积庞大,投入资金多,维护检修耗力耗时,因此,在中小型高炉上尚难于普及,大部分中小高炉风口的更换还停留在依靠人工体力的基础上。我国不少中小型高炉的换风口设备如图1所示。换风口时靠人工把抓钩从弯头的窥视孔插进风口,并使其前端的短钩钩住水套(小套或中套,更换大套不用此设备),然 相似文献
13.
简述了梅山炼铁厂4^#高炉风口小套损坏的情况及其所造成的影响。通过现场调查,研究小套具体的破损位置,分析了其产生的原因并加以汇总,提出了防止风口小套破损的方法和措施。通过对风口区域的吹管、小管质量以及煤枪插入位置的管理,加强炉前渣铁处理保证及时出净渣铁等措施,小套破损得到了有效控制。 相似文献
14.
15.
高炉炉前是高温、多尘、劳动环境最恶劣的地方,怎样改善炉前劳动环境,降低炉前工的劳动强度,使操作更加安全,就成了我们设计风口平台及出铁场时要研究的重要课题。本文以1200 m~3级高炉为例,探讨在设计中是如何来解决这些问题的。1 出铁场及风口平台的布置 我国高炉出铁场广泛采用与渣、铁运输线平行的纵向布置方式。唐钢1号、2号高炉和宣钢1260 m~3高炉采用了这种布置。炉前 相似文献
16.
1956年苏联Н.С.Рензов,Л.Я.Шпарбер和В.М.Зудин共同创造了一种高炉风口吹管。它由两个同轴排列的管子组成,管子间的间隙用绝热材料填充。上述风口吹管在苏联许多厂内获得了广泛的应用。1957年Е.-В.Кочнев,Н.К.Леонидов和Г.Г.Орещкин几位工程师,提出高温鼓风的风口吹管,用加到炉缸去的附加气体或其他物料在通过管间隙时冷却,这样可以利用鼓风在风口吹管中损失的热来加热吹入炉缸去的附加气体或其他物料。风口吹管的组成部份为:外管а,后撑管б,前撑管в,鼓入物料的引入管г,螺旋管д,内管е,内管前端上的孔ж.往炉缸内输送鼓入物料所经由的间隙з。 相似文献
18.
19.
《金属材料与冶金工程》1976,(3)
冷水江铁厂70年以前使用的空腔式铜风口,由于其构造及冷却强度、冷却状况都不理想,因而风口烧损严重,寿命很短,至使高炉送风制度紊乱,引起产量减少,燃料消耗增加,产品质量恶化,还易于发生严重的操作和设备事故。该厂“三结合”风口革新小组发扬敢想敢闯的革命精神,在70年5月试 相似文献