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主要针对不同终锻温度下不锈钢锻材A横截面是否存在裂纹进行研究,结合锻造相关理论,通过实验,验证不锈钢锻材A终锻温度与锻造裂纹的相关性。 相似文献
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型材厂锻材工序产量为2500t/月,其中退火钢为1800t,占总产量的70%以上,重点品种Cr不锈锻材平均退火周转时间在24h左右,而顾客要求不大于13h。本文通过流程分析缩短了退火周转时间,用精益生产的方法进行了改进,取得了明显的效果。 相似文献
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1.前言在大生产中,对不同牌号的钢材热加工后施行不同热处理(正火、退火、回火),其目的不外乎是改善钢材的显微组织、提高机械性能、消除內应力、降低硬度和改善切削加工性能,对其中大尺寸的对白点敏感的钢,还 相似文献
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主要针对不同生产工艺下模具钢锻材A硬度的变化进行了分析,结合金属材料力学理论和相关实验,验证了生产工艺与模具钢锻材A硬度的相关性. 相似文献
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主要针对不同锻造设备同一锻造工艺条件下,不锈钢锻制方钢D是否有开裂现象,结合锻造相关理论,通过实验,验证不同锻造设备与不锈锻制方钢D锻造开裂的相关性。 相似文献
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试验研究不同加工率、退火温度和退火保温时间对AlMgSi合金性能的影响.通过力学性能的检测,确定了该合金0状态的最佳退火温度范围400~430C,保温时间为1.51h.按上述工艺参数,在工业生产条件下生产出了力学性能满足使用要求的薄壁管材. 相似文献
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不同成品加工率及去应力退火工艺对C5100铜合金带材的组织及性能影响较大。采用维氏硬度计、拉力试验机、自制折弯仪等仪器分别检测带材的硬度、抗拉强度及折弯性能,结果表明:成品加工率越小,加工变形量小,成品带材机械性能更低。通过钟罩式光亮退火炉进行去应力退火后,带材硬度及抗拉强度无明显变化,延伸率大幅度提高,折弯性能也有所提高。27.3%成品加工率的带材经过去应力退火后,其延伸率由未退火的10.8%增加到17.0%,折弯未开裂,折弯变形橘皮不明显。随着去应力退火温度升高,带材机械性能有所下降,延伸率逐渐增加,折弯性能提高。当去应力退火温度为280℃,延伸率达到22.0%,但硬度及抗拉强度分别降至HV 201和607.6 MPa。折弯性能随着退火温度增加而提高,以230℃退火后,90°折弯未见开裂,但180°折弯橘皮严重,轻微开裂;以280℃退火,后折弯性能最好,180°折弯未开裂,橘皮不明显。 相似文献
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430不锈钢冷轧酸洗板在折弯加工过程中出现了开裂现象,为了找出裂纹成因,对所使用的430不锈钢冷轧酸洗板进行了化学成分分析、力学性能测试和金相检验,并对样品折弯开裂处的裂纹进行了形貌观察。结果表明,430不锈钢酸洗板折弯开裂的主要原因为基体组织中晶粒大小不均匀,存在异常长大的情况,且晶界处存在大量碳化物析出聚集,促使开裂裂纹沿着晶界由外向内迅速地扩展,导致产品的折弯开裂。通过分析可知,430不锈钢冷轧板材在退火过程中的加热时间过长、材温偏高导致基体内部组织异常。通过控制430不锈钢冷轧板的退火工艺参数:1区加热段温度840~850℃,2区加热段温度870~900℃,在炉时间130~140 S,从而避免了折弯开裂的发牛。 相似文献
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Al-Mg合金因性能良好常用于汽车材料,但加工工艺的不当容易导致产品出现冲压开裂状况。本文证实了临界加工率的存在,并分析其导致材料开裂的原因。临界加工率条件下进行完全再结晶退火(350℃×4h),晶粒尺寸增长至正常尺寸的6倍,同时抗拉强度、延伸率均出现下降,提高退火温度(450℃×4h),材料晶粒增长至原尺寸的10倍,抗拉强度下降约20MPa,延伸率降低4%。高于临界加工率下进行350℃×4h或450℃×4h完全再结晶退火,材料组织与性能基本不产生变化。 相似文献
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主要针对4Cr5MoSiV1锻材退火硬度不均匀问题进行了分析研究,并对锻材退火设备、操作、工艺等方面进行改进,使4Cr5MoSiV1锻材退火质量得到了有效的改善。 相似文献
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本文以近期三起冷顶锻开裂质量异议为典型事例,研究分析了标准件制作工艺对冷镦钢顶锻开裂的影响,得出了较为合理的工艺制度。 相似文献
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