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高效吹脱法+折点氯化法处理高氨氮废水 总被引:3,自引:0,他引:3
以某化工生产企业废水为例,介绍高效吹脱法+折点氯化处理高氨氮废水的工程实例。该工程设计规模为3000m3/d,即125m3/h,进水NH3-N质量浓度高达1200mg/L。实践表明,采用该工艺处理高氨氮废水效果很好,出水NH3-N质量浓度小于15mg/L,可达污水综合排放标准(GB8978-1996)一级排放标准。 相似文献
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《中氮肥》2020,(4)
磷酸铵镁沉淀法能有效处理高浓度氨氮废水,但由于药剂成本较高,一直未被广泛应用。某钢铁企业烟气脱硫废水氨氮含量高达2 394. 6 mg/L、p H为9. 02,拟采用磷酸铵镁沉淀法处理至最终出水氨氮含量为150 mg/L。为此,设计N∶P∶Mg=1∶0. 8∶1. 05作为研究参数,基于相关小试结果,分别对实测氨氮含量为2 394. 6 mg/L和设计氨氮含量为1 000 mg/L、500 mg/L的脱硫废水采用磷酸铵镁沉淀法处理的药剂成本进行分析。结果表明,磷酸铵镁沉淀法是处理高氨氮废水的有效方法之一,但药剂成本是决定其能否广泛应用的关键,尚需从废水处理工艺、药剂种类、加药方式等方面予以优化改进。 相似文献
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磷酸铵镁法处理高浓度氨氮废水的研究 总被引:2,自引:1,他引:1
研究采用磷酸铵镁沉淀法,以MgO和Na2HPO4·12H2O为沉淀剂对4 028 mg/L的模拟高浓度氨氮废水进行处理,考察了pH和药剂配比对磷酸铵镁法沉淀效率的影响,获得磷酸铵镁法对高浓度氨氮废水的最佳处理条件为pH=9.5、MgO与Na2HPO4·12H2O药剂以及废水中氨氮物质的量比(n(Mg)∶n(P)∶n(N)]为2.4∶0.95∶1.在最佳条件下,利用磷酸铵镁法对模拟高浓度氨氮废水中的氨氮去除率为93.6%,对实际工业废水中的氨氮去除率为90%. 相似文献
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目前攀西地区提钒企业高浓度氨氮废水(氨氮含量一般在2 600~2 800 mg/L)普遍采用吹脱法处理,存在诸多缺点。以钠化提钒废水为研究对象,用化学沉淀法对废水中的高浓度氨氮进行脱除处理,即用镁盐、磷酸盐将废水中的氨氮转化为磷酸铵镁沉淀而予以回收。为探索采用化学沉淀法处理高浓度氨氮废水的最佳工艺条件,考察了药剂组合、N∶P∶Mg(摩尔比)、pH、反应温度、搅拌时间对氨氮脱除率(以纳氏试剂分光光度法测定废水中的氨氮含量)的影响,并以XRD和X射线荧光半定量分析法对沉淀物进行表征分析。试验结果表明:药剂组合为MgCl2·6H2O+Na2HPO4·12H2O,在pH=9.5、N∶P∶Mg=1.0∶1.4∶1.1、反应温度35℃、搅拌时间50 min(搅拌器转速100 r/min)的条件下,氨氮脱除效果最佳,氨氮脱除率可达94.57%;得到的沉淀物中磷酸铵镁含量高达90.57%,具有良好的回收利用价值。 相似文献
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折点氯化法具有反应速度快、氨氮脱除率高等优点,广泛应用于氯碱等行业中,但反应过程中产生二氯胺致使废水中余氯浓度过高,无法满足离子膜法烧碱生产安全技术规定(HAB004—2002)。为解决这一问题,本文提出了超重力技术强化折点氯化法处理氨氮废水的新工艺,利用超重力技术强化传质的特点,实现次氯酸钠和氨氮的快速反应以及二氯胺的有效去除,研究了超重力因子(β)、氯氮比(Cl/N)、pH和液体流量QL等操作参数对氨氮脱除率和余氯的影响规律。研究结果表明,当Cl/N=11、β=30、pH=6~8和液体流量QL=80L/h时,氨氮去除率>95%,余氯浓度<1.5mg/L。与传统反应器相比,二氯胺去除效果明显,处理后的水中氨氮满足烧碱安全生产技术规定,此方法对于氯碱行业中低浓度氨氮的去除具有广阔的应用前景。 相似文献
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丁世敏 《精细与专用化学品》2010,18(8):43-47
以酸性含氰废水为研究对象,在烧杯实验的基础上,对实验现场以中试规模较深入地研究了UV—Fenton反应体系中H2O2浓度、m(H2O2):m(Fe^2+)比值、pH值等对处理效果的影响,确定了最佳操作条件:H2O2投加量范围为3500-4000mg/L;Fe^2+的含量应较低,m(H2O2):m(Fe^2+)〉100:1;pH值范围为3.5~4.0。 相似文献
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ASBR处理中晚期垃圾渗滤液中试研究 总被引:1,自引:1,他引:0
通过ASBR中试反应器处理某垃圾填埋场内垃圾渗滤液,在不调节pH的条件下,探讨了水力停留时间、搅拌方式和进水氨氮浓度对ASBR反应器处理中晚期垃圾渗滤液的影响。结果表明:当HRT=4 d时,间歇搅拌和氨氮浓度低于800 mg/L时,ASBR反应器达到最佳,ASBR反应器对COD、TN和SS的平均去除率为32.04%、10.5%和32.63%,渗滤液可生化性由0.39提高到0.46;进水氨氮浓度大于800 mg/L,即FA〉62.59 mg/L时会抑制有机物的降解。 相似文献
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介绍了羧基丁苯胶乳生产过程中的废水情况和污水处理方法,对污水进行实验研究,提出了含胶乳污水处理的新方法。通过实验研究,确定处理胶乳污水的最佳方案为:n(CaCl2):n(CaO)为2:1,PAM加量为1.0mg/L。经过混凝处理后水质pH=9,COD:330mg/L,BOD:78mg/L,石油类:3.50mg/L,SS:72mg/L,氯离子:785mg/L,达到GB8978—96污水排放三级标准要求,也符合进污水处理场要求。 相似文献
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活性污泥法对制药废水的治理 总被引:1,自引:0,他引:1
利用活性污泥法对制药有机废水进行有机物降解实验。确定了最佳工艺参数:污泥种子为污水处理厂取样的干污泥,加入适量无机盐类,最佳温度20—30%,培养周期为一周左右,按n(BOD):n(N):n(P)=100:5:1的比例投加氯化铵、磷酸氢二钠营养液,持续供给微生物氧气,控制pH值为6~7。结果表明:培养出来的活性污泥具有较好的生物活性,对于BOD浓度2000~4000mg/L的制药有机污水,总BOD去除率一般在90%以上。出水BOD达到排放标准的50-100mg,/L。 相似文献
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合成氨废水处理工艺设计 总被引:1,自引:0,他引:1
某地合成氨公司采用CASS+MBBR工艺处理厂区综合污水,当进水BOD_5、COD_(Cr)、NH_3-N、SS质量浓度分别为300、600、500、300mg/L时,设计出水BOD_5、COD_(Cr)、NH_3-N平均质量浓度分别为10、60、10mg/L,浊度为5NTU,达到《污水再生利用工程设计规范》中规定的循环冷却系统补充水水质标准。当生产不正常,水质情况恶化时,要求处理后水质达到《合成氨工业水污染物排放标准》(GB 13458-2001)要求后外排,不会对环境造成严重污染。 相似文献
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UASB处理纤维素乙醇废水的启动运行研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以厌氧UASB反应器处理纤维乙醇废水为研究对象,探讨分析了UASB的启动和稳定运行过程。结果表明,采用城市污水处理厂的厌氧消化污泥作为接种污泥,在COD有效容积负荷为0.33~1.11 kgCOD/(m3·d)的条件下,UASB反应器成功启动,COD的去除率达到70%以上。启动初期,出水pH会明显高于进水,污泥呈先减少后增加的趋势,当增加进水SO42-浓度到7 250 mg/L,COD/SO42-比值2.7∶1时,会导致纤维素乙醇废水UASB处理系统的崩溃。UASB反应器运行稳定后,污泥浓度增至30~40 g/L,MLVSS/MLSS比值也达到90%左右,在HRT为14~41 h,回流比3∶1~13∶1,有效容积负荷3.45~14.67 kg COD/(m3·d)的条件下,对纤维乙醇生产废水均能保持90%以上的COD去除率,出水COD小于1 000 mg/L。 相似文献
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高含油有机化工废水生化处理工艺探析 总被引:1,自引:0,他引:1
高含油有机化工废水中含有油及悬浮物,成分为:CODcr,1800 mg/L;挥发酚,10~15 mg/L;油,1000~1200 mg/L;硫化物,20~30 mg/L;氨氮,100 mg/L;悬浮物,100~200 mg/L;氰化物,0.3~0.5 mg/L;BOD5/COD≥0.30。其处理方法是工业废水中的难点之一,介绍了含有油及悬浮物的高含油有机化工废水的除油处理,生化处理,污泥处理等处理方法,从处理后的水样分析数据看,达到了国家排放标准。 相似文献
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为解决某公司生产过程中产生的含铬(3价铬)高氨氮含量废水的预处理问题,通过开展混凝除铬及汽提法联合折点氯化法处理小试,确定了采用混凝除铬及汽提法除氨氮的联合工艺,并建成了工业化处理装置。实际运行结果表明,氨氮和铬质量浓度分别约为10 g/L和200 mg/L的废水经处理后,氨氮和铬质量浓度分别低于35 mg/L和1.5 mg/L,达到了该企业周边污水处理厂的纳管标准;并实现了质量分数20%的氨水的回收利用。该装置工艺简单、投资及运行成本较低、处理效果较好。 相似文献