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今年3月我国有关电机厂和研究所与美国INDUSTRA公司和日本分公司的代表,举行了中小型电机定子机嵌等工艺的技术座谈。兹将有关问题报导如下。一、交流的主要技术问题 1.L—1800自动定子叠压机(见图1) 相似文献
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1984年6月,随机械工业部电器工业局小电机定子机械化嵌线技术考察组赴西德、日本访问了14个厂商,其中有6个是专门生产小电机机械化绕嵌线设备的电工专用设备公司(工厂)和6个小电机生产厂。较著名的是西德 STATOMATGLOBE 公司,日本小田原(ODAWARA)工程株式会社,IND-USTRA 日本公司和三菱电机名古屋制作所新城工场等。以下分三个部分叙述这次考察的情况: 相似文献
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两极高压电机定子的嵌线技术改进 总被引:1,自引:0,他引:1
一般来说,两极高速高压电机容量较大,定子槽数少,铁芯内圆直径小而长,而线圈的节距却很大,截面也很大,使定子嵌线过程极为困难,易发生线圈绝缘受损而引起击穿故障,以致不得不返工。因此对此类电机的生产都感困难。近年来,我们对上述问题进行了仔细的分析研究,找出了问题之所在,采取了一系列可靠措施,总结出了一套稳妥、可靠、一次合格率为百分之百的嵌线技术改进方法。 相似文献
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我国从1971年就开始研制拉入式嵌线机,大连电机厂、上海跃进电机厂等单位都采用过机械化嵌线。随着电机产品的更新换代,对原机嵌设备需要作相应的改造。现将设备改造中遇到的几个技术问题叙述如下。一、机嵌工艺中遇到的几个问题 1.机嵌定子破压率较高按我厂工艺规定,嵌线后的定子半成品必须做相间、对地2700V耐压试验,耐压击穿率不得大于3%。机嵌定子一般都大于此值。其主要原因如下。 (1)我国Y80—112电机平均槽满率为77.85%,有的达79.8%。根据国内外机嵌实践经验,机嵌定子槽满率一般控制在75% 相似文献
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新设计了一款散嵌式绕组用手工嵌线滚轮架,具有操作简单方便、安全可靠性高、劳动强度低和转动连续平稳的优点,可有效提高定子绕组的制造质量. 相似文献
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绕组展开图是嵌线工艺的依据。在考虑嵌线工艺之前应该搞清楚绕组展开图,从而找出嵌线工艺的规律。下面我们分别讨论几种典型绕组嵌线工艺的特点。一、单层链式绕组 JO2#1~5电机,当q=2时,定子绕组采用单层链式绕组。 相似文献
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介绍了交流电机少胶结构定子嵌线工艺优化方法,提出了交流电机定子嵌线端部各部位的绑扎改进方法及线圈连接线、电缆线的接线最优化工艺方案,其目的是进一步完善定子嵌线工艺,改变不合理的操作,不断提升定子嵌线的整体质量和可靠性,保证电机使用寿命。 相似文献
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《电机与控制应用》1978,(2)
目前在中小型电机制造中,嵌线大都采用手工,劳动强度大,占用工时多。为了改变这种情况,我国在1958年就开始研制定子嵌线机。当时研究的是“直接绕嵌”法。1962年已制成较完善的“直绕法”嵌线机。1971年又研制成较简单的“拉入法嵌线机”。在上海、大连、天津、沈阳等地相继试制推广。同时还试制了配套的绕线机、整形机、插槽绝缘机和端部绑扎机等设备。有些单位还试制了其他形式的嵌线机,例如电磁吸入法、绕嵌法、导片法嵌线机等。据不完全统计,目前已试制了嵌线机和配套设备共72台,投产使用的有48台。其中5号机坐以下的4极电机用拉入法嵌线比较成熟。现在将上海革新电机厂、大连电机厂和上海跃进电机厂应用情况简介如下: 相似文献
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近5—6年来,我厂大修了200多台高压交流电机,容量从200kW 到3450kW,极数为8—36极。其定子线圈均采用全粉全固化不嵌线及合拢示意图。该不翻线圈嵌线是以一线圈的节距作为一个单元阶梯,8极及以上的多极电机,一般以四个单元组成一个阶梯群,第一个单元的几把线圈上层边放在垫块上;垫块系用宽50mm 左右、厚0.5~2mm 的白钢纸板或环氧布板下角料剪成的,长度为电机一个节距长,翻线圈嵌线(以下简称嵌线),效果较好,现将其操作过程及注意事项简述如下。图1为多极电机不翻线圈嵌线时摆线、 相似文献
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本文介绍了小功率电机定子铁芯迭压紧固不进行金加工即可满足尺寸精度与形位公差的一种工艺方案,还介绍了定子内加热绝缘处理时滴浸夹具应如何设计以避免铁芯内孔渗漆的方法,对定子压入薄壳机座所需采取的工艺措施也提出了看法。小功率电机的制造一般都涉及到定子加工问题,谈谈定子生产中的若干工艺问题及其解决办法。 相似文献
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