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相似文献
 共查询到18条相似文献,搜索用时 734 毫秒
1.
针对45圆钢热顶锻开裂问题,从宏观和微观两方面对裂纹原因进行分析,结果表明圆钢折叠缺陷是引起热顶锻裂纹的主要原因,同时局部脱碳加剧了顶锻开裂。可以通过严格执行检修和轧制制度,同时配合优化轧钢加热制度来消除热顶锻裂纹的发生。  相似文献   

2.
针对AISI8630钢锻件在实际生产中出现的锻造失效问题进行了研究。采用"EAF→LF→VD→铸锭"工艺冶炼AISI8630钢锭,钢锭锻造成泥浆泵锻件,经热处理加工后探伤发现密集性缺陷。通过化学成分、低倍分析和金相显微分析,对产生的缺陷进行分析研究。结果表明:宏观检测受检面有许多裂纹,将裂纹打开,发现断口存在明显的白点缺陷;近裂纹附近有灰色硫化物夹杂,存在明显的组织偏析现象,远离裂纹处的金相组织无明显差异。通过加强冶炼过程控制,对钢锭进行锻前消氢、消应力退火及锻后250℃以下缓冷处理等工艺优化,避免了白点缺陷的形成,并经现场验证得到合格产品。  相似文献   

3.
莱钢炼钢厂通过生产过程在线定氢,用扫描电镜和能谱分析了20CrMnTiH钢夹杂组分;观察了铸坯表面缺陷;掌握了转炉冶炼该钢顶锻裂纹产生的机理;并在生产中采取了有效的控制措施,使其顶锻裂纹得到全面改善。  相似文献   

4.
为解决SCM440棒材产品锻打、切削使用过程中出现的内部裂纹问题,采用低倍检测、扫描电镜观察与能谱分析方法分析SCM440钢工件裂纹产生原因。分析表明,原材料存在较严重的斑点状疏松和偏析,锻后和热处理后残余应力较大是导致工件产生裂纹的主要原因,结合生产工艺情况得出,冶炼时过热度偏高、连铸机设备故障及坯料选型偏小等问题影响了最终产品的质量,导致了产品严重的斑点状疏松和偏析等质量缺陷的产生。  相似文献   

5.
分析了造成转炉生产轴承钢顶锻不合格的主要原因,指出了钢中氢高且生成气体而导致表面针孔。为此,通过采取加强对原材物料的检查控制及延长精炼时间等措施,解决了顶锻裂纹的问题。  相似文献   

6.
吴迪  孙东升  王海峰 《金属世界》2010,(1):11-13,17
汽车齿轮用20GrMnTiH钢热顶锻时产生表面裂纹,对存在缺陷的钢材进行高低倍检验及对生产过程工艺参数进行分析,连铸过程产生的皮下气孔和皮下裂纹是造成热顶锻裂纹的主要原因,通过改进保护渣的理化指标,避免连铸结晶器保护渣结壳,可以消除热顶锻裂纹的发生。  相似文献   

7.
本文介绍用超声波探伤、宏观断口、低倍酸浸、光学显微镜、扫描电镜及透射电镜等手段W6Mo5Cr4V2Al高速工具钢轧坯低倍试样上出现的一种具有独特特征的小孔洞、孔隙及短小裂纹组成的中部缺陷进行的分析研究。研究结果表明,这种缺陷是因钢锭或锻坯热加工(加热和锻、轧)时,在锭型偏析区内碳化物偏聚处发生局部过热、过烧造成的。  相似文献   

8.
轧制缺陷对圆钢热顶锻性能的影响与辩识   总被引:1,自引:0,他引:1  
高志新  栾兆亮  李强  颜丙银 《轧钢》2007,24(1):69-72
以莱芜钢铁股份有限公司电炉连铸坯和圆钢为研究对象,探讨了轧制缺陷对圆钢热顶锻性能的影响,并对常见轧制缺陷,如折叠、辊印、褶皱,引起热顶锻开裂的原因、形态特征进行了分析比较,从而可及时准确地进行裂纹辩识,并指导生产。  相似文献   

9.
圆棒生产线粗轧区域孔型系统普遍采用箱型加椭圆圆孔型系统,箱型孔设计选择参数对金属在孔型内流动控制甚为关键,参数不当将导致轧件表面质量缺陷,进而影响最终成品的顶锻性能。通过对圆钢产品顶锻开裂形貌观察与成因分析,结合箱型采用不同设计参数后圆钢产品顶锻性能的对比研究,得出了通过孔型优化设计与改善圆钢产品顶锻性能之间的相关系,从而较好地解决了成品顶锻开裂这一难题。  相似文献   

10.
采用B50A789材料制备的压气机叶片产生的缺陷,主要是由于原材料内部夹杂、局部偏析、组织粗大,带状偏析和折叠引起的。本研究采用金相和能谱分析方法研究了锻造压气机叶片表面裂纹的形成机理,并对其锻造裂纹的形成过程进行有限元模拟。结果表明:结合低倍及高倍形貌特征,可以得出叶片缺陷为锻造加工过程产生的折叠裂纹;通过有限元模拟分析认为锻造叶片表面裂纹是源于锻件在制坯过程中,在连接杆与安装圆盘的转接处形成啃伤台阶,导致终锻结束时在叶身形成折叠裂纹缺陷。同时通过对试验过程中锻造工艺调整,采用分料卡子对过渡区分料或进行打磨来保证转角半径圆滑过渡,可有效避免叶片表面折叠和裂纹缺陷的形成。  相似文献   

11.
奥氏体不锈钢在实际生产中,常出现晶间裂纹、表面横裂等缺陷,因此对生产实践数据的研究,就显得十分重要。本文阐述了核级阀门钢Z2CND18-12N.S的生产过程,通过对工艺路线设计、锻造温度范围、变形火次、变形量、每道次压下量等参数的确定,制定出锻造工艺,最终使产品通过各项检验,并为生产高级别的不锈钢产品积累了数据。  相似文献   

12.
莱钢转炉优钢投产后,特钢厂轧材区域的产能得到极大的释放,因此小型车间的生产规格由12~35 mm延伸到12~55 mm规格,与此同时钢材在剪切过程中出现了端部剪切裂纹这种新的缺陷,影响了出厂产品实物质量.从裂纹的形成方面着手,通过对冷床及剪切工艺制度进行优化,提出了改进措施,有效杜绝了剪切裂纹的出现,促进了优钢质量提升.  相似文献   

13.
1Mn18Cr18N钢无磁性护环锻件的试制   总被引:2,自引:2,他引:0  
1Mn18Cr18N钢系无磁性高锰奥氏体不锈钢,该钢种合金含量高,可锻温度区间窄,在锻造过程中易出现表面裂纹。采用电炉冶炼、电渣重熔工艺获得优质钢锭。锻造加热温度为1190~1210℃,终锻温度在900℃以上。多火次,小压下量锻造,把表面裂纹减轻到最低程度。固溶处理后生产出了满足用户需求的护环锻件。  相似文献   

14.
 对BSP52100(相当于GCr15)轴承钢表面裂纹进行分析,发现裂纹附近的微观组织与基体组织基本相同,表明在轧制后工序出现划伤缺陷。用户在后续锻造及加工过程中,表面划伤缺陷将会形成新的缺陷,经金相分析,缺陷部位出现贫碳区域和折叠区域,贫碳深度为0.20~0.25 mm,不能满足质量要求。  相似文献   

15.
郑伟栋  唐志军  郝强  李燕青 《连铸》2011,30(2):44-46
邯钢三炼钢应用铸坯低倍组织及缺陷酸蚀检验法后,板坯连铸机运行状态得到明显改善,铸坯轧后分层质量缺陷大幅度减少,产品质量异议同比降低60%,品种钢生产能力得到进一步提高。  相似文献   

16.
由16MN精锻机生产的Q345D圆钢,经锻后正火处理,其力学性能偏低。对钢材化学成分、非金属夹杂物、显微组织、低倍组织等进行分析,找出了钢材力学性能不合的原因并提出了改进措施。  相似文献   

17.
铸造热锻模具钢的研究与应用   总被引:13,自引:2,他引:13  
与锻造模具钢相比,铸造模具钢虽然韧性低,但强度高,红硬性好,具有较低的缺口敏感性和较高的抗热疲劳性,国内外都对铸造热锻模具钢进行了大量的研究。新型铸造热锻模具钢(CHD钢)由于具有较高的强韧性和高温稳定性,使用寿命高于锻造模具,具有广阔应用前景。  相似文献   

18.
在1.2714钢生产试制过程中,通过对钢水纯净度、锻造温度、锻后调质等严格控制,并对锻制扁钢分别进行横向、纵向取样,以及力学性能、非金属夹杂物、组织、晶粒度等检验分析,得出该钢种的基本数据,为今后此钢种及类似钢种的生产积累了经验。  相似文献   

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