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电位器上的游丝零件是用经固溶处理 +冷变形的铍青铜QBe2 CY材料制成 ,零件厚度为 0 2 5mm ,正常时效处理时 ,游丝的硬度不合格 ,形状乱成一团 ,根本不能使用。经过多次试验 ,采用过时效方法处理后 ,游丝的硬度和形状尺寸达到了设计图纸要求。1 技术要求 电位器游丝有如下技术要求 :①硬度为 30 0~ 330HV ;②自由状态时 ,螺距均匀 ;工作状态时 ,被扭紧相邻的各圈不能接触 ;在 0°~ 2 70°的范围内往返 15万次以上不允许产生塑性变形 ;③游丝挂钩加工时 ,弯角处不许出现裂纹。2 工艺试验铍青铜的时效处理方法按时效温度高… 相似文献
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铍青铜的热处理缺陷分析和双重时效强化 总被引:3,自引:0,他引:3
铍青铜经常规时效处理后存在表面氧化、起泡、脆断、畸变和性能不稳定等缺陷。采用真空固溶和双重时效强化处理能有效地克服常规时效的不足,是提高铍青铜产品质量的有效途径。 相似文献
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王荣滨 《有色金属与稀土应用》2003,(1):25-29
铍青铜经常规时效热处理后存在表面氧化,起泡,脆断,畸变和性能不稳定等缺陷。采用真空固溶和双重时效强化处理能有效地克服常规时效的不足,是提高铍青铜产品质量的有效途径。 相似文献
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铍青铜形变时效工艺的优化 总被引:4,自引:1,他引:4
用正交试验的方法 ,对铍青铜形变时效工艺进行了优选。试验表明 ,控制冷变形度、时效温度和时效时间 ,可获得高的硬度 ,优化后的铍青铜形变时效工艺为 :37%冷变形 + 2 90℃× 2h。 相似文献
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利用拉曼光谱仪、纳米压痕仪、电子背散射衍射电镜以及透射电镜分析低温时效后等静压铍材的残余应力、晶粒取向差、位错密度及位错分布形态,分析低温时效处理对铍材尺寸稳定性的影响。结果表明,低温时效处理后,热等静压铍材、退火铍材和热冷循环铍材在热循环过程中的尺寸收缩均明显减小。低温时效处理过程中铍材尺寸稳定化机制主要是晶粒内位错均匀化及微塑性变形导致取向差均匀化。 相似文献
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研究了添加铜对含钙铝合金热处理性能影响。结果表明:提高含钙铝合金中铜的质量分数,合金的铸态硬度有所提高:当合金巾铜的质量分数达到一定量时,在合金中有强化相CuAl2生成;当合金中铜与钙质量分数之比达到9:1时,通过热处理可使其硬度得到明显提高.提高比例为38%;继续提高铜的质量分数,热处理后硬度提高的比例稳定在38%。 相似文献
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车架纵梁在成形时,成形模具镶块一般应用的是Cr12MoV。其表面因产生"积削瘤",导致纵梁翼面拉痕,降低了车架的承重性能。通过对现场生产的改善,反复验证并排除各种可能的因素,最终应用铍铜合金镶块解决纵梁成形翼面拉痕。 相似文献