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220 kV斗门变电站2006年4月11日因罕见的强雷电、强暴雨以及大风、冰雹交织的恶劣气象灾害,有关出线和母线先后发生故障.通过对现场设备的检查、雷电定位系统信息和相关电气量的录波,分析了故障类型、过程和产生原因,对此故障存在的疑点进行分析和排查,详细列出有关220 kV出线跳闸和220 kVⅡ段母线失压的时间,对有关继电保护在这次故障中的动作行为进行分析,确认了继电保护在故障中的动作行为全部正确.同时针对此次故障也提出了值得总结和借鉴的事项. 相似文献
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一起雷击造成220 kV线路故障跳闸分析 总被引:1,自引:0,他引:1
某日上午盐城地区雷雨交加,220kV2675盐电线故障,造成盐城电厂(简称盐厂)2675线路保护动作。由于在故障跳闸过程中,雷电击中线路,雷电波通过线路进入盐厂220kV升压站2675断路器出线侧,与220kV母线工频电压叠加后形成过电压,击穿2675断路器外绝缘,电弧燃烧,故障电流持续,造成2675断路失灵保护启动,切除220kV母线,盐厂9号机组解列。 相似文献
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曹树江 《电力系统保护与控制》2007,35(Z1):178-181
结合解析母线保护和线路保护的动作行为,解读故障录波的波形数据等,对一起罕见的220 kV母线相继故障进行了分析。采用一次系统故障演变和继电保护动作时序相结合的分析方法,得出了本次母线相继故障形成和发展的机理,对母线故障中母线保护、线路对侧纵联保护和故障录波的动作行为进行了评价。 相似文献
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介绍了近期发生在贵州电网的一起由发展性故障引发的线路保护跳闸失败事故,该事故导致一个500kV变电站220kV侧母线以及两个220kV变电站失压。文章重点分析了在这起故障过程中继电保护的动作行为。针对这些继电保护的误动作提出了相应的反事故措施。 相似文献
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通过对某500 kV变电站因雷暴引起的220 kV正、副Ⅰ段母线全部失压事故分析,介绍了故障发展及其继电保护动作的过程,对合理地优化继电保护设计进行了探讨,提出增设220 kV断路器断口击穿保护、220 kV失灵保护智能化跳闸方式等继电保护改进方案。 相似文献
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220kV线路多重雷击导致两侧开关断口绝缘击穿分析 总被引:9,自引:1,他引:8
介绍220 kV线路雷击故障、两侧变电设备受损及断路器内部故障的发现、处理过程,结合线路故障查巡、雷电参数、过电压及继电保护动作时序分析,确定线路两侧开关雷电侵入波同时受损原因。指出因较短线路遭受多重雷击,造成开关断口内、外绝缘不能承受侵入波及其反射波的叠加作用而击穿,灭弧室瓷套在内、外部电弧持续热效应下可能发生爆炸。建议开展110、220 kV SF6断路器雷电冲击、反极性工频联合电压试验,并在强雷地区变电站110、220 kV架空出线侧加装避雷器保护。 相似文献
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某220kV变电站甲220kV线路乙A相接地故障,线路两侧双高频保护快速动作,变电站甲侧线路乙开关A相跳闸随后三跳,紧接着母线失灵保护动作跳开220kV母联开关,最后母线差动保护B相动作,跳开220kV正母线上的所有开关。对上述故障发展过程及保护动作行为进行了详尽、深入的剖析,并对这次复杂的、多重故障下的保护动作行为做出了“正确动作”的判断。 相似文献
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以廊坊地区策城220kV变电站为例,介绍了双母线接线220kV负荷变电站的启动投运程序以及在启动过程中继电保护和自动装置投入/退出次序,并对继电保护和自动装置的动作行为、保护的选择性、速动性、可靠性进行了分析。 相似文献
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介绍了220kV线路雷击故障情况,对中性点绝缘配合方式和继电保护整定时间提出了整改意见。 相似文献
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结合山西电网实际情况,对220 kV母线失电后的试送方案进行了详细分析,并针对试送电过程中不同情况下的继电保护的配合做了讨论,提出了母线试送电的最佳方案。 相似文献
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通过对东北电网500kV沙岭变电站一次系统跳闸情况的调查分析,为查找事故的真正原因提供了有利依据,最终确定事故为人为误操作事故。同时对误操作时沙岭变BUS1000母线保护和辽沙#2线REL561线路保护动作情况进行分析,查明了BUS1000母线保护和辽沙#2线REL561线路保护不正确动作的原因,总结了事故教训,并提出了改进建议。 相似文献
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220kV长电缆—GIS系统雷电侵入波计算分析 总被引:5,自引:0,他引:5
从分析计算得出220kV长电缆-GIS系统雷电侵入波保护特性,并讨论了迁电压的因素,为变电站防雷设计提供了参考依据。 相似文献
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对某电厂一起220 kV线路接地故障进行分析,依据现场记录的甲线“高频距离、距离 I 段”保护动作和220 kV 5号母线母差动作的情况,对线路保护动作录波图、母差保护动作录波图进行分析,初步判定故障为 L3相接地故障,同时从其发展趋势判定其为发展性故障。为确定故障点位置,对5号母线、厂站甲线间隔绝缘情况和线路上设备进行了检查,发现甲线L3相断路器动弧触头断裂,缓冲器油缸(外壳)底部焊口有砂眼,并有油迹。为此,分析了区外故障(甲线53号铁塔L3相接地故障)转换为区内故障(甲线L3相断路器)的原因,认为缓冲器油缸底部焊口有砂眼,变压器油从砂眼处渗出挥发,油量逐渐减少,导致缓冲效果下降是引起故障的主要因素。建议加强220 kV气体绝缘金属封闭式开关设备日常维护和变压器油油位监视或渗漏监视。 相似文献